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第四章 結果與討論

4.5 退火前後不同線材與金鎳銅墊接合之界面與強度

4.5.2 界面

4.5.2.1 介金屬化合物

超音波接合造成銲點外圍因有大量的塑性變形,即大量差排滑移,使線材 與金墊幾乎無反應並形成機械式接合。因此,銲點外圍有大量缺陷,造成界面 不平整、不均勻的固溶體、混合相或介金屬化合物。此外,銲點中心的塑性變 形比銲點邊緣少,線材與金墊易形成較均勻的固溶體、混合相或介金屬化合 物。因此,參考圖 4.36-37,拉線測試使銲點裂縫從近銲線處沿外圍傳播後,再 往中心傳播。為觀察接合強度較高之界面,本研究以觀察拉線測試後之界面為 主。

▲圖 4.36 拉線測試之銲點破壞示意圖

測試 材料

Origin Wire Pull Test

第一銲點 第二銲點 第一銲點 第二銲點

4.5.2.2 鋁線

觀察圖 4.37 至圖 4.39 並以 EDX 和 Line Mapping 定量分析,退火前,銲點 外圍界面不平整,其界面有混合相(Al-rich+Al2Au)和(AlAu+AlAu2)與介金屬化 合物 Al2Au 形成,但界面成分不均勻;銲點中心界面較平整,金與鋁比例接近 1,推測為 AlAu。觀察圖 4.37 和圖 4.40-41,經 150℃、500hrs 退火與拉線測試 後,銲點外圍界面不平整,其界面有混合相(AlAu4+AlAu2)與 AlAu4形成,但界 體形成,厚度約為0.15~0.36 μm。觀察圖 4.37 和圖 4.44-45,經 150℃、500hrs 退火與拉線測試後,銲點中心有固溶體形成,厚度約0.25~0.61 μm;銲點外圍 的固溶體增加,但裂縫往銲點中心傳播。結合退火前後強度(圖 4.33-35)推測,

固溶體增加不利於銲點可靠度,但其高溫時效的穩定度較 4N 銅線大。

▲圖 4.38 經拉線測試後,鋁線銲點中心之截面

(a)

(b)

▲圖 4.39 經拉線測試後,鋁線銲點外圍之成分分析(a)鋁與金成分 (b) Line Mapping

(a)

(b)

▲圖 4.40 經 150℃、500hrs 退火與拉線測試後,鋁線銲點中心之截面 (a)鋁與金成分 (b) Line Mapping

▲圖 4.41 經 150℃、500hrs 退火與拉線測試後,鋁線銲點外圍之截面

▲圖 4.42 經拉線測試後,銀線銲點中心之截面

▲圖 4.43 經拉線測試後,銀線銲點外圍之截面

▲圖 4.44 經 150℃、500hrs 退火與拉線測試後,銀線銲點中心之截面

▲圖 4.45 經 150℃、500hrs 退火與拉線測試後,銀線銲點外圍之截面

4.5.2.4 4N 銅線

觀察圖 4.37 和圖 4.46-47 並以 EDX 和 Line Mapping 定量分析,退火前,銲 點外圍界面不平整且金分布不均勻,造成線材與基板接觸面積較小,推測此區 以機械式接合為主且有固溶體形成;銲點中心界面較平整,但金與銅比例變化 大,推測為固溶相。觀察圖 4.37 和圖 4.48-49 並以 EDX 和 Line Mapping 定量分 析,經 150℃、500hrs 退火與拉線測試後,銲點中心界面不平整,因部分界面 生成 Au3Cu 與 AuCu,此二介金屬化合物分布不均勻且熱膨脹係數不同,造成

▲圖 4.46 拉線測試後,4N 銅線銲點中心之截面

▲圖 4.47 拉線測試後,4N 銅線銲點外圍之截面

▲圖 4.48 經 150℃、500hrs 退火與拉線測試後,4N 銅線銲點中心之截面

▲圖 4.49 經 150℃、500hrs 退火與拉線測試後,4N 銅線銲點外圍之接合截面

▲圖 4.50 拉線測試後,6N 銅線銲點中心之截面

▲圖 4.51 拉線測試後,6N 銅線銲點外圍之截面

▲圖 5.52 經 150℃、500hrs 退火與拉線測試後,6N 銅線銲點中心之截面

▲圖 4.53 經 150℃、500hrs 退火與拉線測試後,6N 銅線銲點外圍之截面

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