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實驗一 以影片及機械手臂模擬打瞌睡之偵測

第四章 打瞌睡偵測系統實驗

4.1 實驗一 以影片及機械手臂模擬打瞌睡之偵測

1.實驗目的

測試本系統對於影片上的人物能否判斷其瞌睡閉眼,及能否偵測到機械手臂 模擬的點頭。

2.假說

本系統能準確判斷影片中的人物的張閉眼情形,進而判斷影片中的人有無瞌 睡,也能準確偵測到機械手臂的擺動(模擬瞌睡點頭)。

3.實驗對象

實驗對象一為30個影片,每支影片只有拍一位受測者,共三十位受測者,其 皆為國立台灣師範大學電機工程系的學生,有26男4女,其中有16位有戴眼鏡,

14位無戴眼鏡,影片中包含受測者的不同長度時間的閉眼、不同角度的轉頭和點 頭等,影片片段的排列順序為睜眼、眨眼、睜眼、閉眼0.5秒、睜眼、閉眼1秒、

睜眼、閉眼1.5秒、睜眼、閉眼2秒、睜眼、閉眼2.5秒、睜眼、閉眼3秒、睜眼、

點頭、睜眼、頭轉右65度、睜眼、頭轉右90度、睜眼、頭轉左65度、睜眼、頭轉 左90度(如【圖4-1】)共24個片段,而我們已知閉眼1.44秒以上(約3張閉眼影像)會 響警報,頭轉70度以上會偵測不到眼睛,並在累積三張偵測不到眼睛影像後響警 報。

79 圖 4-1:頭轉左 90 度

實驗對象二為用樂高機器人EV3系列內附的伺服馬達、樂高零件和EV3主機 組成的機械手臂,如【圖4-2】,其會每10秒前後擺動一次,程式設定擺動力道一 般情形為10(程式自訂),模擬車上時為22。

圖 4-2:機械手臂的組成

4.儀器設備

本實驗用到的設備有智慧手機型打瞌睡偵測器(如【圖4-3】),其使用的打瞌 睡App為自製的,另還有自製的G-sensor帽子(如【圖4-4】),

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圖 4-3:智慧手機型打瞌睡偵測器

圖 4-4:G-sensor 帽子

帽子上的G-sensor負責感測出加速度對應的電壓,帽子上的Arduino UNO板子負責 將G-sensor電壓轉成加速度字串,帽子上的藍芽模組負責傳送Arduino UNO板子的 G-sensor加速度字串到App,至於電腦則負責播實驗影片,也就是扮演要偵測的眼 睛。

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5.實驗步驟

將智慧手機型打瞌睡偵測器夾在懶人夾上,另一端固定於桌上,偵測器面向 電腦螢幕(偵測器離電腦螢幕約為22公分),再將G-sensor帽子放在樂高機械手臂 上,如【圖4-5】,啟動G-sensor開關,接著同時啟動偵測器App、機械手臂開關 及播放影片,如此偵測器就會一邊拍螢幕上的眼睛一邊接收G-sensor資料(分別測 一般情形 =17和模擬車上時 =75的情形),完整實驗照如【圖4-6】。

圖 4-5:G-sensor 帽子放在樂高機械手臂上

82 圖 4-6:完整實驗照

6.資料收集

為了方便實驗觀察,我們還在App上設計實驗後會記錄偵測到的閉眼(3張以 上影像)幾次及點頭幾次,方便實驗結果記錄。

7.實驗結果

實驗結果中,偵測瞌睡閉眼部分,30支影片中有29支影片實驗結果一樣,另 一支實驗結果不一樣,不一樣的為受測者No.2,如【表4-1】,其中打勾的為偵測 到閉眼三張以上有響警報,

表 4-1:實驗一偵測瞌睡閉眼結果

1 2(女,左 臉有長 髮)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

眨眼 閉眼

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84

85

86

6 4 4 21 4 4

7 4 4 22 4 4

8 5 5 23 4 4

9 5 5 24 4 4

10 4 4 25 4 4

11 4 4 26 4 4

12 4 4 27 4 4

13 4 4 28 5 5

14 7 7 29 4 4

15 4 4 30 7 7

8.實驗結果討論

由【表4-1】我們可以發現實驗結果一樣的29人,在閉眼大於1.44秒、點頭、

轉右90度或轉左90度都會響警報,這證明閉眼1.44秒以上及轉頭70度以上(偵測不 到眼睛達1.44秒以上)都會判斷為打瞌睡並響警報,且跟性別和有無戴眼鏡無關,

且轉頭介於55度到70度只會偵測到一隻眼睛(離偵測器較近的那隻),而實驗結果 不一樣的那支影片(No.2,女,左臉有長髮)不同點在於,除了閉眼大於1.44秒、點 頭、轉右90度和轉左90度有響警報外,在頭轉右65度時也響警報,原因就在於受 測者頭轉右時左臉長髮會遮住剩下能偵測到的那隻眼睛,如【圖4-7】,導致都偵 測不到眼睛所以才會誤判為打瞌睡而響警報,由實驗結果統計得到本系統準確率 為99.52%,

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圖 4-7:左臉長髮在轉右時會擋住眼睛

另外,我們將實驗結果的準確率和其他也是測影片的論文做比較,如【表4-4】,

表 4-4:與其它論文的準確率及其他項目比較表

準確率 影片數 影片瞌睡 閉眼總次

偵測到的 總次數

總片長(分 鐘)

I.-L.

Tsai[1]

2013

99.32% 9 147 145 31.69分

Y.-Y.

Chung 2015

99.52% 30 210 211 25.22分

(內容出自[1])

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由【表4-4】可知,我們系統的準確率高,且略高於I.-L. Tsai[1],也就是我們的偵 測方法較I.-L. Tsai[1]準。

而由【表4-2】、【表4-3】知,因每支影片長短不同,所以每支影片機械手 臂擺動實際次數也不同,根據實驗結果,每支影片G-sensor偵測到的次數皆符合 實際次數,故此二項G-sensor偵測機械手臂擺動實驗準確率皆為100%,這些都符 合一開始的假說。

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