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水下考古應用ROV進行立體攝影測 量之技術研發-II

計畫主持人: 成功大學 陳政宏 共同主持人: 饒見有;沈聖智;方銘川

計畫參與人員: 王舜民; 高翊庭; 歐臣峰; 張理源;詹鈞評 執行機構 :國立成功大學 系統系 (測量系合作)

計畫 主持人/

共同主持人 名稱 主題/對象

第二期 項目一 陳政宏 ROV系統 ROV系統設計

項目二 饒見有 攝影測量與立體

建模 攝影測量與立體建模

項目三 沈聖智 水下光源 水下光源

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執行進度表

項目 細項 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

設計ROV

外型設計 推進系統 控制系統 導航系統 設計水下光源

製作水下光源 調整光源頻譜 攝影器材組裝 系統測試 實際水域測試 報告、發表

期初計畫

• 目標

▫ ROV水下影像立體建模

• 工作項目

▫ 實驗水槽拍攝試驗

▫ 實地拍攝試驗

▫ 濁度影像測試

▫ 人才技術培育

• 研究方法

▫ 人因工程─連桿分析:重新設計人機介面

▫ Photoscan影像建模技術

▫ 操作系統建立、改良ROV性能

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人因工程

• 人機介面設計

人因工程

• 人機介面設計─連桿分析

▫ 根據統計學及資料庫分析操作按鍵之間的連結

▫ 調整最適合之C/R比 (比值越小越靈敏)

▫ 根據人類的視覺、觸覺和反應時間做為佈置根據

PW F B CR CS CCRCCSP FL D PH TM EX V RCCPS PtS RS YS

PW 40

F Absolutely essential 3 22

B Essential 2 22

CR Important 1 22

CS Ordinary 0 22

CCR Unimportant -1 20

CCS Undesirable -2 19

P 25

FL 28

TM -1

D 28

PH 40

EX 43

V 31

RCC -4

PS 27

PtS 15

RS 15

YS 15

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人機介面設計方法

• 先將同性質的控制選項,集中在同一串,且每個 集合之間,互相連結

人機介面設計方法

• 即時影像和主要控制選項放在中間

• 電源和緊急停止鈕,為避免誤觸則置於左右斜對角

• 其它選項對操作影響不大,故置於左右兩端

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人機介面設計

Triggerfish (s) Redesigned virtual UI (s)

Redesigned virtual UI connected to keyboard (s)

Subject 1 11.99 6.79 4.69

Subject 2 18.14 9.79 3.22

Subject 3 20.98 20.04 4.42

Subject 4 9.55 4.90 3.92

Subject 5 18.06 8.42 2.71

Subject 6 36.65 15.01 2.30

Subject 7 32.50 13.86 4.39

Median 18.14 9.79 3.92

Average 21.13 11.26 3.66

Average time

saved -% 46.61% 82.68%

• 結果:大幅降低新使用者的學習時間

技術成果一

• 水下拍攝試驗

▫ 分別以Sonyα-6000和Logitech webcam進行水下拍攝,

兩者比較可發現後者的相片,影像較為清晰

圖1、Sony α-6000 影像樣本1 圖2、Logitech webcam影像樣本1

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技術成果一

• 水下拍攝試驗

圖3、Sony α-6000 影像樣本2 圖4、Logitech webcam影像樣本2

技術成果二

• 水下影像立體建模

▫ 2015年使用大型LED集魚燈作為環境光源由潛水人 員拍攝建模所需的影像樣本

▫ 2017年使用自製的LED光源,搭載於ROV上,於實驗 水槽中拍攝建模所需的影像樣本

• 將兩種方法所取得的影像資料,分別利用

photoscan軟體進行3D建模,並比較兩者的差異性

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技術成果二

圖5、使用集魚燈光源拍攝 圖6、使用LED光源拍攝

• 水下攝影立體建模

技術成果二

• 水下攝影立體建模

圖7、拍攝路徑圖 圖6、影像曡圖分析

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技術成果二

• 水下攝影立體建模

圖8、3D模型(2015) 圖9、3D模型(2017)

技術成果二

前視圖 上視圖 左視圖

3D模型(2017)

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• 本團隊於2017年5月26日前往安平港德陽艦園區實 地測試。

• 目的:

▫ 觀察船體水下結構及海生物生長狀況,並測試ROV在實 地的操作與建模功能

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實地拍攝試驗

• 現場作業情形

臨時工作站

ROV器材組裝 ROV組裝完成

實地拍攝試驗

• 現場作業情形

ROV接上電纜 ROV下水試驗1 ROV下水試驗2

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實地拍攝試驗

• 系統操作及水下畫面

系統操作畫面 船體水下附著物

實地拍攝試驗

• 試驗狀況1:

▫ 因前置作業時間較長,在長時間強烈日照下,使甲板溫度逾 30度,推論可能因此造成艙體的微小形變,間接影響艙蓋間 密封不合,導致玻璃在二次拆裝過程中,因受力不均而破裂。

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實地拍攝試驗

• 問題1:機構設計

▫ 因鏡頭艙之玻璃,在此次的 機構設計上,未考慮到現場 的氣溫因素,所以只要艙體 產生一微小形變,在安裝過 程中就會導致玻璃破裂。

• 問題2:前置作業太複雜

▫ 本次實地試驗的前置作業時間太 過冗長,從ROV內部主機開機到 艙體組裝完成,總共花了一小時 左右的時間,而內部主機在沒有 海水降溫下,加上陽光曝曬,因 熱脹冷縮,容易造成電子零件的 線路接觸不良

實地拍攝試驗

• 解決方法1:

▫ 用水密黏膠和O-ring,將玻 璃固定在前艙的凹槽上,在 承受壓力時,確保不會直接 接觸玻璃表面造成損毀。

• 解決方法2:

▫ 將ROV內部電腦NUC,改成插 電即自動開機的程序,如此 一來,在試驗前(實驗室),

先將艙體組裝好,運送至現 場後,只要接上電纜線供電,

即可開始作業。

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濁度測試

在清晰度較低的狀況下,會讓拍攝的影像無法給予 photoscan軟體作分析,而在水下的即時影像,甚至 會直接影響到岸上人員的操作性能。

以下兩張照片分別為實驗水槽中及實地測試中拍攝

• 實驗水槽底部 (泥沙揚起時)

• 實地測試

• 實驗水槽

濁度測試

在實驗室中建立一個濁度試驗

方法:在一個30X10X20的水缸中,水量為6公升,將 待測物置於水缸後,並依次加入不同重量的麵粉,均 勻混合後,再由前方拍攝待測物。

示意圖:

加入不同重量麵粉 待測物

拍攝方向

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濁度測試

0 mg/L 166.67 mg/L 433.33 mg/L 666.67 mg/L 1666.67 mg/L

結果:

• 實地試驗

• 實驗水槽 • 實驗水槽

澎湖海域水質資訊

測站名稱 懸浮固體微粒 (mg/L) 烏崁海域 < 2~5.8

紗帽山海域 < 2~4 龍門海域 < 2~5 吉貝海域 < 2~4.7 七美海域 < 2~3.9 望安海域 < 2~3

資料來源:行政院環境保護署 全國環境水質監測資訊網

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深度、航向感測儀

• 型號:

ISD4000-英國-Impact subsea

• 功能:

感測器提供深度及姿態的量測,具有卓越的精度和分辨 率,適合大範圍的水下應用,整合加速度計和陀螺儀以 提供穩定的Heading、Pitch和Roll

• 材質:

Derlrin塑鋼外殼

感測器量測範圍

深度

精度 ±0.01%

解析度 0.001%

範圍 30bar (約等於300公尺)

型式 壓阻式 附溫度補償

俯仰&翻滾 航向

俯仰 ±90˚ 精度 ±0.5˚

翻滾 ±180˚ 解析度 0.1˚

精度 0.2˚ RMS 解析度 0.1˚

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鏡頭程式更新

符合程式運算及建模條件下,將高解析度的網路攝影 機取代專業類單眼相機

▫ 羅技HD 1080p替換Sonyα6000

經操作系統改良後,已可達成操作畫面即為拍攝畫面,

並擁有拍照及攝影的功能,此項成果可降低攝影設備 的成本及ROV系統的內部空間佈置。

▫ 考古人員在現場操作時,可以直接從電腦上判讀畫面的 清晰度,來決定是否要進行拍攝動作

C#操作介面更新

範圍 功能

A 錄影計時

B 即時畫面=拍攝 畫面

C 拍照及錄影功 能

A. B.

C.

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人才與技術培育

本期有兩位碩士生參與ROV系統建置的工作,另有一 位博士生支援影像後處理工作,其中一位碩士生以此 為論文主題,另發表一篇文章至輪機工程學會研討會 論文集。

影像建模技術可提供更精確的模型外觀及大小,相較 側掃聲納而言,更能快速且真實地還原水下考古遺址。

人因工程應用在使用者介面上,將介面連結至鍵盤後,

能夠大幅縮短操作者的學習時間。

未來規劃

• 推進系統

▫ 目前的ROV在機構設計和配置上,經過改良後,總體積 增加約10%,另外,在本次實地測試過後,部份推進器 輸出力道下降,因此有必要將此系統進行升級,以維持 原有ROV的操作性能

• 感知系統

▫ 目前的ROV是以陀螺儀感測水下姿態,並由磁羅經提值 航向資料,水下300米等級的壓力計整合套件已於7/25 交貨,並在九月初完成測試,其後將進行系統整合的工 作

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研究進度

月份

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 規劃調整

設計ROV 製作與測試ROV 設計水下光源 製作水下光源 調整光源頻譜 攝影器材組裝 ROV整合組裝 系統測試 調整攝影機構 系統調整 實際水域測試 系統調整 報告、發表

結論與建議

• 第一階段的實驗水槽試驗成果,可以證明目前的 ROV具備水下拍攝及3D建模之基礎,影像辨識度提 高,改善了操作人員的適應性,也有助於提升水 下影像建模的精確度。

• 目前ROV的推進系統,因為造價低,製造品質要求 不高,所以每個推進器的推力不大,且大小不一,

在實測時,可看出馬達推力和海流的對抗上明顯

不足,因此需對推進系統作進一歩更新。

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Customized Small-ROV for Underwater Archaeology Photogrammetry 2017

指導教授 陳政宏 ; 研究生 高翊庭 國立成功大學 系統及船舶機電工程研究所

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