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灰塘煤灰攪拌改良試作

在文檔中 中層拌合地盤改良工法 (頁 64-92)

由於灰塘煤灰之地質軟弱且分佈不均勻,本研究在確定改良強度 後,依據試作場址之施工條件、環境保護、施工材料等要求,以淺層 拌合與中層拌合方式分區進行試驗。其中,淺層拌合設計係採用 CLSM 拌合工法;而中層拌合則以 WILL 工法搭配 TOFT 工法方式進 行試作。茲將施工場址現況、施工規劃、使用材料和試作結果說明如 下:

4-1 試驗場址現況調查

台中發電廠(台中縣龍井鄉麗水村龍昌路 1 號)為世界規模最大之 燃煤發電廠,位於台中港工業區南端,大肚溪出海口北側,廠區面積 281 公頃,共有 10 部發電機組,自民國 78 年運轉以來,產製之燃煤 灰渣(飛灰和底灰)除透過電廠尋有效途徑再利用外,未利用部分大多 回填於臨近海域之台中灰塘內,目前敷地面積約 78 公頃(深度約 15~20 公尺),如圖 4-1 為台中灰塘航照圖。此外,台灣電力公司考量 現有灰塘已屆填滿,為評估建置新發電機組和建廠可能性,以及將租 用敷地歸還相關單位,使達有效利用土地資源。目前,正於該灰塘北 側及南側堤防進行擠壓砂樁地盤改良(敷地面積 10 公頃,如圖 4-2 為 擠壓砂樁施工情形)。

有鑑於此,本計畫考量施作便利性和機具搬運之機動性,經過多 次現勘及工作會議討論後,決定以此灰塘之南填方區作為試驗標的,

如圖4-3 為試驗基地之平面圖。

圖4-1 台中灰塘航照示意圖

圖4-2 台中灰塘擠壓砂樁改良工作情形

台中電廠灰塘區

(地盤改良試驗)

台中火力發電廠

圖4-3 本研究試作場址範圍及平面圖

同第三章說明,本研究由標準貫入試驗和鑽探取樣結果發現,台 中灰塘之常時地下水位位於地下1.5公尺左右(如圖4-4),且堆積煤灰 性質鬆軟(圖4-5)沿深度分佈非常不均勻。其中,深度0~11公尺內,除 4~5公尺雜夾粗顆粒底灰外(圖4-6),其SPT-N值大都小於4且細粒料含 量高達70%;而深度達11~15公尺時,因粗顆粒含量(coarse content)較 多(細粒料含量高達15%),其SPT-N值為12,於統一土壤分類標準中 可分類為粉土或砂土(ML-SM)。

圖4-4 台中灰塘之煤灰堆疊情形和地下水位示意圖

地盤改良試作範圍

地下水位約 1.5~2.0 公尺

現地煤灰堆疊情形

圖4-5 台中灰塘之鬆散煤灰表層

圖4-6 煤灰夾層內之粗顆粒底灰

4-2 試驗配置與施作流程規劃

本研究在綜整國內、外地盤改良工法和案例後,依據台中灰塘之 施工條件和現地煤灰工程特性,決定採用分區方式進行改良試作,以 驗證採用工法之施作成效。茲將施工配置、施工規格和施工流程等細 節說明如下:

1. 施工配置及規格:

如圖 4-7,礙於試作場址之常時地下水位甚高且為避免多餘土方 量之開挖,試驗場址之配置規劃可分為二部分說明,一為 CLSM 回 填改良區(第 1 改良區),改良土方量約 200 立方公尺,屬淺層改良;

另一則採用日本發展多年之 TOFT 工法配置方式(能有效防止液化發 生和提供承載力需求; Yamashita and Yamada, 2007),以 WILL 工法產 生格子狀改良牆使達改良目的,屬較深層的改良(第 2 改良區),改良 土方量約 580 立方公尺(試作改良區詳細規格請參考表 4-1)。至於,

試作改良區之詳細改良面積、改良深度、改良厚度,和改良率則可參 考表4-2 說明。同時,為評估不同施作方法於淺層改良之效能差異,

施工時於第 2 改良區之格框內分別採用回填方式(圖 4-7 裏的 C3, C4 區塊)和搖動攪拌方式進行施工(圖 4-7 裏的 C1, C2 區塊)。

圖4-7 本研究之現地施工配置示意圖

【第1 改良區】 【第2 改良區】

表4-1 煤灰改良試作規格說明

外,為於施作期間能夠透過局部開挖,檢視WILL 工法之改良壁體的 完整性和均質性,水平(x)方向壁體之施作又以固化材添加量高者為 先。CLSM 改良體的施作,除現地搖動攪拌之 C1 及 C2 區塊外,其 餘改良體均於WILL 工法改良體施作完成一周,待強度適度發揮後再 行施作,如表4-3 為現地煤灰改良試作之施工順序和工期說明。

表4-2 煤灰改良試作之詳細資訊列表

改良資訊

改良區域 改良面積 壁厚 改良

深度 改良

土量 改良率 備註 A Block 10m×10m 1.1m 8m 220.45m3 43% WILL 工法 B Block 10m×10m 1.1m 8m 220.45m3 43% WILL 工法 C1,C2 Block 3.35m×3.35m - 3m 67.3m3 100% WILL 工法 C3,C4 Block 3.35m×3.35m - 3m 67.3m3 100% CLSM 工法 D1 Block 5m×10m - 2m 100.0m3 100% CLSM 工法 D2 Block 5m×10m - 2m 100.0m3 100% CLSM 工法 備註:

A Block 和 B Block 之改良率計算,說明如下:

 

 

2 2 2

8.9 4 3.35 / 8.9 100%

34.32 / 79.21 100%

43%

   

 

 

 改良率 =

圖4-8 改良試作之施工流程規劃 開 始

前置(室內)配比試驗

 現地土樣採取

 調整試驗土樣,製作試體

 單軸壓縮試驗齡期規劃

(7天,14天,28天,56天,90天)

現地煤灰小規模施作

 淺層拌合地盤改良試驗

 各區塊中層攪拌地盤改良試驗

確認格狀改良體的品質

 改良體形狀、深度確認(開挖和鑽探)

 改良體的強度、均質性 (鑽探樣本單軸壓縮試驗)

資料整理和分析

 固化材添加量及品質的關係

 施工性及品質的關係

 環境負荷的評價

檢討中層攪拌和淺層拌合之最佳規格

表4-3 現地煤灰改良試作之施工順序和工期規劃表 第 2 改良區 (中層攪拌:WILL 工法)

施工順序 改良區塊 固化材添加量 摘要

1 A3 270 /kg m 3

第一天施工 (八小時) (民國 99 年 5 月 24 日) 2 A2 230 /kg m3

3 A1 190 /kg m3

第二天施工(八小時) (民國 99 年 5 月 25 日) 4 B1 100 /kg m 3

5 B2 130 /kg m3

6 B3 160 /kg m3

第三天施工 (八小時) (民國 99 年 5 月 26 日) 7 C1 100 /kg m 3

8 C2 100 /kg m3

第 1 改良區 (淺層攪拌:CLSM 工法) 9 C3 100 /kg m 3

第一天施工 (八小時) (民國 99 年 6 月 3 日) 10 C4 70 /kg m3

11 D1 70 /kg m3

第二天施工 (八小時) (民國 99 年 6 月 4 日) 12 D2 40 /kg m 3

4-3 使用材料與配比

本試驗採用之固化材為中聯資源股份有限公司所生產之HSC301 地質改良劑(如表 4-4 為其物理試驗和化學試驗結果),係由高爐爐碴

粉、波特蘭水泥和添加劑調製而成,具有終凝時間長、早期和長期強 度高、耐腐蝕和抗鹽化等特性,尤其是其具高緻密性、低滲透性和止 水效果特別好,可廣泛適用於各種地下工程(如:軟弱土壤處理、CLSM 管溝回填材料和敏感地質處理…等)。

施工水源則因考量現地地下水位甚高可於施工區域附近挖掘取 水井,直接引用海水。同時,為於試驗階段探討煤灰地層在不同配比 設計下之改良成效,本研究於淺層改良區和較深層改良區內,共規劃 8 種不同水灰比和固化材含量進行試驗施作(如表 4-5)。但有別傳統配 比 設 計 ,CLSM 施工區之固化漿液的水灰比,係依現地工作性 (workability)而調配;WILL 施工區之固化漿液的水灰比則依單位立方 改良土體之固化材添加量和注入量(injection volume)而決定,其中注 入量可由改良土方量乘以注入率(injection rate)得之,而注入率則可參 考WILL 工法技術計算資料說明,應高於 20%以上(WILL association, 2008)。此外,本研究採用之 CLSM 工法和 WILL 工法,因固化材的 添加量較少和原置煤灰細粒料含量影響,須添加少量之混合劑,來增 加其固結速度;並考量 WILL 改良體有局部交合重疊、低塑性煤灰 改良後,固化材可能發生析離(separate out)、沉澱(sediment)等現象,

應於施工前妥善地估算 10%~20%之損失量,如表 4-6 為各改良區之 實際固化材使用量和損失量估算。

表4-4 煤灰改良試作使用之固化材(HSC301 地質改良劑)性質 (中聯資源股份有限公司提供)

檢驗項目(Inspection Item) 中聯規範 (CHC. Certification)

檢驗結果 (Test Result)

物理 試驗

比表面積

(Fineness by Air Permeability test, m2/kg) ≧480 522

#325 篩餘

(Time of Setting)

初凝(Initial Setting, 分) ≧45; ≧420 280

表4-5 煤灰改良試作之設計配比狀況

4-4 現地攪拌改良

4-4-1 中層攪拌改良(第 2 改良區)

由第三章煤灰性質分析和相關大地工程性質試驗結果發現,煤灰 之工程性質和沉泥質土壤非常相似,具有高度液化潛能,且煤灰因為 高溫燃燒產物,其孔隙發達且具易碎性,更為改良施工時應特別留意 之要素。因此,在考量液化防止和改良後之承載力提供等預期效益 後,本研究以格子狀配置(格狀壁體以 WILL 工法進行 8m 深之改良施 工,壁體內則以回填或攪拌方式進行 3m 深之改良施工)方式進行試 作,茲將各階段之施工程序和施工實況說明如下:

1. 處理機和其他附屬設備組裝

同第二章說明,WILL 工法係以配載電腦管理系統和感應器處理 機為主要施工機具,而水槽、發電機組、水泥(固化材)泵浦及流量控 制系統、水泥(固化材)攪拌裝置、水泥(固化材)儲桶…等則為附屬設 備,因此施工前為確認各項機組之操作性能和正常性,研究團隊除針 對日本運送來台之處理機攪拌翼和施工管理系統進行組裝測試外(如 圖4-9~圖 4-12 所示),為確保整體機組之連結情況和相容性,期間亦 就拌合用水之供水情形、固化材進料情況(含泥漿流量、泵浦運作情 況)…等進行測試(圖 4-13~圖 4-15)。

圖4-9 WILL 處理機之攪拌翼組裝與確認

圖4-10 WILL 處理機組裝完成

貫入臂高 度確認(8 公尺)

感 應 器 長 1.3 公尺

寬 1.3 公尺

改 良 泥 漿 注 入 孔

泥漿注入孔之

噴水測試

圖 4-12 電腦管理系統測試與校正

圖 4-13 供水及灌漿泵浦、固化材泥漿流量控制確認

圖 4-14 固化材泥漿慢速攪拌裝置確認

泥漿注入量

施工時間 貫入臂角度 改良深度

攪拌翼迴轉數

圖 4-15 注入量桶容量紀錄及確認 2. 放樣及改良區域確認

同圖4-7,第 2 改良區分別為 A Block、B Block 及 C Block。其 中,A Block、B Block 之改良壁厚為 1.1m、長 10m、深 8m,而 C Block 則為格框內之淺層改良範圍,因此放樣過程將依格狀改良範圍標訂基 準點(圖 4-16),並以工業用石灰進行改良區域標示,如圖 4-17 為放樣 完成照片。

圖4-16 第 2 改良區之放樣基準點示意圖  

 

基準點

基準點

圖4-17 第 2 改良區之放樣完成照片 3. 改良配比設定

因WILL 工法係以調配完成之泥漿,由灌漿泵浦將泥漿送至攪拌 翼噴出口注入改良煤灰層中,再以濕拌方式完成施工。因此,施工時 除可藉由電腦管理系統之泥漿注入量來控制改良煤灰之水灰比外,泥 漿調配時應以單位重檢核其是否符合設計標準,如未達到設計單位重 時,則須重新調配,如圖 4-18 及表 4-7 分別為泥漿單位重檢核情況 和泥漿單位重之調配依據。

圖4-18 調配泥漿之單位重檢核情況

表4-7 各改良區域之泥漿調配和檢核依據 改良區域

單位重 A3-1 A3-2 A2-1 A2-2 A1-1 A1-2 設定值 (ton/m3) 1.63 1.63 1.63 1.63 1.6 1.6 實際值 (ton/m3) 1.64 1.64 1.64 1.64 1.6 1.6

改良區域

單位重 B3-1 B3-2 B2-1 B2-2 C1 C2 設定值 (ton/m3) 1.52 1.52 1.42 1.42 1.32 1.32 實際值 (ton/m3) 1.53 1.53 1.43 1.43 1.32 1.32 4. 施工順序和施工情形

依據放樣結果和相關施工規劃,可在施工前將相關設定值(改良 範圍、泥漿注入量、改良深度、攪拌迴轉數數…等)紀綠於電腦管理 系統,並按圖 4-19 之說明順序進行施工,實際施工情況則可參考圖 4-20 和圖 4-21 說明。但當改良完成須進行移位時,處理機操作手應 由管理系統檢核實際施工範圍、實際改良深度和實際泥漿注入量…等 與設定值是否符合,才可進行下一階段的施工(如圖 4-22、4-23 分別 為電腦管理系統之改良範圍紀錄和泥漿注入量紀綠情形)。

Step-1: 處理機定位

Step-2: 固化泥漿噴射,貫入和攪拌

Step-3: 固化泥漿噴射,引拔和攪拌

Step-4: 處理機移動

Step-5: 底盤部攪拌

Step-5: 底盤部攪拌

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