第三章 貫入試驗的研發改良
3.2 動力貫入設備改良測試結果
改良後的設備先前並無實際的應用經驗,且無法確定裝備的適用性及效果,故進 行儀器的適用性測試。為了確認動力貫入是否能順利地進行貫入試驗,於野外實際 進行動力貫入,試驗地點位於福山研究中心後方水管路旁以及福山源頭集水區,主 要目的並非探測地下土壤的阻抗分佈、土壤厚度及土壤岩層交界面位置,而是評估 改良後的裝置、記錄方式是否合適。
3.2.1 不同貫入錐頭大小的適用性
此次實際測試的結果發現許多問題。首先,不同貫入錐頭會大大影響貫入作業的 進行,尤其是直徑越大的錐頭。其問題在於過大直徑的錐頭,在貫入過程中,容易 受到地下石塊的影響,使得貫入計整體偏移,若要明確量測一地土壤厚度,首先就 必須要確保儀器的水平狀況,過大的錐頭容易使得水平狀況受到影響,而降低試驗 結果的可靠性。除了偏移的情況之外,較大的錐頭也擁有較大的阻力,可能導致貫 入計無法順利進行探測,圖 3.5 為於同一地點取相鄰位置分別進行 3 種不同直徑 錐頭的動力貫入結果,試驗結果顯示,隨著錐頭直徑增加,貫入的𝑁𝑝𝑑值越高,且 能夠探測的深度較淺,探測的效率較低。評估結果認為表面積較小的錐頭較不容易 受到偏移,且效率較高,最後我們採用與原先簡易貫入相同的錐頭(直徑 20 mm,
角度60°)作為動力貫入的錐頭。
圖 3.5 動力貫入阻抗分佈圖。由左至右分別為使用直徑 20 mm、40 mm、60 mm 的錐頭。
3.2.2 連接裝置的適用性
接著是對於連接裝置的測試結果,測試結果發現,轉接頭雖然能夠成功連接撞擊 馬達,引導撞擊能量貫入,但轉接頭與撞擊頭之間則會因為撞擊能量過大的緣故而 緊密閉合,甚至造成撞擊頭受力變形,產生兩者無法拆卸進行後續延長桿的連接工 作。發現此問題之後,採取耐高溫的潤滑油,高溫複合鋰基極壓滑脂(國光牌,台 灣中油股份有限公司)作為解決辦法,在每次貫入前應在轉接頭內部與撞擊頭外塗 抹潤滑油(圖 3.6),令兩結構於試驗完畢後仍能成功拆卸;另外於試驗後發現若有 變形情況發生,利用砂磨機打磨撞擊頭部分,去除變形的部分。該作法結果良好,
之後的試驗皆無出現無法拆卸的狀況。
圖 3.6 撞擊頭上油位置
3.2.3 分析記錄方式的適用性
資料紀錄的方式採取影像紀錄,利用影像及剪接軟體判釋貫入秒數的方法,能夠 避免掉人工判釋讀所帶來的誤差,亦能夠減少在野外書寫紀錄的時間,將記錄及計 算帶回室內進行分析,這種作法不僅能夠保有貫入影像提升試驗精準度,亦能夠增 進野外調查的效率,實際應用的結果良好,是合適且方便的紀錄方式。
3.2.4 拔取設備的適用性
於每次貫入完畢後,需回收貫入計進行下個地點的探測,故減少拔取時間有助於 增進調查效率。腳踏式槓桿拔取的測試結果,該裝置能有效的利用較小人力進行拔 取工作,但在測試中仍發現以下缺點,首先套環與貫入計之間摩擦力過大,金屬套 環較難以順利套於貫入計,為解決此問題,同樣利用潤滑劑作為解決方案,該方案 有效解決這個問題。但潤滑劑的使用,使得在拔取過程中,金屬套環有時無法順利 咬合貫入,進而有無法拔取的現象,故我們利用萬能鉗調整適合的鬆緊度,作為金 屬套環的向上施力點。透過這方面的改善,拔取設備能夠順利且有效率的拉拔貫入 計,減少野外所花費的人力時間。
3.2.5 貫入馬達的阻抗限制
徑為48 mm,長度 10 cm,加入潤滑劑的使用可避免與貫入計緊密閉合。
3. 數據紀錄的方式採取影像紀錄,並利用 movie maker 進行數據分析,使用的單 位為𝑁𝑝𝑑,代表貫入10 cm 所需要的秒數。
4. 腳踏式的拔取設備,加入潤滑劑的採用能夠順利地進行拔取工作。
5. 應用動力貫入試驗,於野外實際貫入土壤 10 cm 的時間應限制在 20 秒以下。