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5 大型直剪儀改良後加入剪力帶環片示意圖

第四章 研究結果與討論

照片 3. 5 大型直剪儀改良後加入剪力帶環片示意圖

3.2.3. 試體準備

試體製作分為兩部分:一為製作水泥灌漿圓柱體包覆同軸纜線;二為水 泥灌漿圓柱體外側外填材料之準備與裝填,製作過程如下所述:

(a)試體係以內徑 5 cm PVC管為外模,將試驗用同軸纜線外部以工業酒 精擦拭後,固定於PVC管正中央,攪拌均勻水灰比 1:1 (water /cement ratio, W/C)灌入PVC模內(照片 3. 6(a)),待水泥乾凝後進行拆模,並依不同之剪 力帶寬度修剪為長度約49 cm、52cm、54cm的試體,爾後以濕毛巾裹住水 泥試體進行養護(照片3. 6(b)),從灌模至養護期共三天,灌漿材料使用市 面上常見波特蘭水泥(Portland cement)第一型,考慮現地灌漿工作性,本試 驗使用水灰比為1:1。

(a) (b) 照片3. 6 (a) 水泥-纜線複合材料製作過程 (b) 水泥養護過程

(b)外填材料分別為細礫石(Fine Gravel)、渥太華砂(Ottawa sand),其基 本物理性質與粒徑分析如表3. 5與圖 3. 8所示,其中粗砂有 77.6 %累積停留 於4 號篩,依AASHTO對粒徑大小分類屬細礫石(Fine Gravel)。試驗時將養 護完成水泥灌漿圓柱(含同軸纜線)置於剪力盒及剪力帶環片中間,控制每 次外填材料密度約略一致。外填材料約分三層夯實,夯實完畢後再以上蓋

鎖緊,再利用側向千斤頂施加所規劃圍壓應力。

表3. 5 外填材料基本物理性質

土壤種類 渥太華砂 (Ottawa sand) 細礫(Fine Gravel)

內摩擦角

(degree) 30.7 42.68

乾單位重

U. S. Standard Sieves Hydrometer

Gravel Coarse

Sand Medium Sand Fine Sand Silt Size Clay Size

圖3. 8 土壤種類粒徑分佈曲線

3.2.4. 試驗流程

如前所述,本研究自行研發一可適當模擬現地因滑動而造成纜線斷面 幾何改變之大型直剪儀及剪力帶環片,其中大型直剪儀方面,材料互制行 為所引致TDR 反射訊號(ρ)與剪力盒相對位移(δ)之間的關係已於林文欽 (2007)論文中獲得相當成果,而本研究著重於大型直剪儀中加入剪力帶環 片,解決TDR 錯動變形監測於軟弱土層中,以利進一步量化分析的依據。

茲將大型直剪儀加入剪力帶環片試驗流程表示如下圖3. 9,並敘述如 下:

1. 剪力盒及剪力帶環片裝填:如前所述,將養護好的水泥-纜線圓柱置入 剪力盒與剪力帶環片中央,於不同剪力帶寬度時,以相同土壤密度將外 填材料分次夯實;另外將上、下盒與剪力帶環片接觸處塗抹黃油,以減 少擋版、剪力盒、剪力帶環片相互之間的摩擦力。

2. 擷取器與顯示器架設:將已經固定在適當位置的位移計與量測剪力、圍 壓應力之Load cell 連接顯示器,並將量測值歸零。

3. 圍壓應力:待剪力盒裝填試體重模完成,以側向千斤頂施以一固定應力 並予以記錄。

4. TDR 初始波形量測:連接纜線與 TDR 1502C,利用本研究團隊自行研 發之擷取程式記錄TDR 初始反射訊號。

5. 施加剪力:利用千斤頂以每次約 1 mm 位移量剪動,每剪動一次即記錄 位移量、剪動力與TDR 反射訊號。從目前累積的試驗經驗,當剪動位 移至70mm 左右,剪力盒及剪力帶環片皆已相當靠近試體,可能有邊界 效應的產生,因此重複至剪力盒相對位移達70 mm,即停止試驗。

6. 拆模:完成一剪動試驗後,拆解剪力盒以了解盒內水泥圓柱與纜線受剪 時變形模式。

剪力盒及剪力帶環片架設

擷取器與顯示器架設

施加圍壓應力

TDR 初始波形量測

施加剪應力

拆模

圖3. 9 試驗流程圖

3.2.5. 試驗規劃

於林文欽(2007)的大型直剪試驗,存在有在相同配置下,每次試驗的 結果不同之問題,本研究主要將先針對此做一更符合現地的改變,以達到 在符合現地的前提下,試驗重複性能一致。另外於軟弱帶中,過去文獻採 用空氣間距(Air gap)來模擬,與現地狀況明顯差異過大,為此設計能充分 模擬現地剪力弱帶的剪力帶環片,期能了解剪力弱帶對TDR 錯動變形之影 響。

茲將試驗規劃整理如表3. 6,並詳細說明如下。

表3. 6 試驗規劃

模擬剪應變梯度 Ottawa sand Ottawa sand

(a) 大型直剪儀-試驗重複性

望能藉此改善錯動變形監測的靈敏度及初始啟動門檻值(δD)。

有鑒於林文欽推薦於軟弱地層安裝TDR錯動變形監測系統選擇RG-8 纜線,

其試驗獲得的纜線靈敏度(S)及初始門檻值(δD)與本研究試驗所得結果差異過 大,將於下章詳細說明,因此,本研究將於RG-8 纜線上置入球形節點,並在球 內灌入AB膠,球的直徑為 2 公分,球與球間距也為 2 公分,詳細纜線配置如照 片3. 7(a);以及於RG-8、P3-500 纜線置入圓柱狀節點,內部也是灌入AB膠,

圓柱長7 公分,,間距約 4 公分,配置如照片 3. 7(b) (以RG-8 為例),測試結 果是否如預期能改善靈敏度及啟動門檻值,並互相比較,結果將於下一章探討。

(a) (b)

照片 3. 7 RG-8 纜線加入 (a) 球形節點 (b) 圓柱形節點

第四章 研究結果與討論

本研究主要分為三個部份來說明,第一、大型直剪儀試驗重複性改良:

有鑑於重複性會影響試驗的品質及後續的量化處理,先行探討林文欽(2007) 試驗的可靠性,再進行後續的試驗;第二、模擬於軟弱土壤中,剪動方式 為一非應力集中的行為;第三、在纜線上加入節點,評估是否有助於增強 TDR 反射訊號。最後綜合以上結果,改善林文欽(2007)於現場所建議的安 裝標準程序,使其更完整。

4.1. 錯動變形試驗影響因子探討

為了充分模擬更加符合現地軟弱土層的剪動行為,以及量化變形量,

規劃了一系列錯動變形試驗,試驗配置與規劃已於3.2.5 節詳述,主要目的 為能於各種地層中量化變形量,並藉由試驗結果探討不同試驗配置條件 下,外部位移量(δ)與TDR反射係數(ρ)之關係,以利後續量化分析工作。

隨試驗過程記錄TDR反射訊號、剪力盒相對位移量、圍壓應力及剪應力,

不同試驗條件下的剪應力∕正向應力-位移曲線分兩種纜線整理如圖 4. 1及 圖4. 2,從目前試驗累積的經驗觀察發現,當剪力盒剪動到約 70mm左右,

剪力盒剪動面會越來越靠近水泥試體,導致水泥試體被剪力盒直接壓迫,

因此,剪動70mm以後的試驗數據不足以採信,後續試驗曲線皆只繪至 70mm。

0 10 20 30 40 50 60 70

Shearbox Displacement δ, mm

Shear stress τ, kN/m2

τ v.s. δ

Shearbox Displacement δ, mm

Shear stressτ, kN/m2

τ v.s. δ

茲將室內錯動變形試驗結果分為試驗重複性、剪力帶寬度對於TDR 反 應之探討與提高TDR 訊號靈敏度之成效等三個影響因子,依序在後續小結 討論。

4.1.1. 大型直剪儀改善:試驗重複性

試驗若沒有重複性,則將很難有可靠的數據進行量化變形量,因此首 先針對林文欽(2007)室內大型物理模型進行改良,逐步釐清造成試驗重複 性不佳的原因。

參考先前林文欽研究建議,軟性(RG-8 型)纜線適用於較軟弱地層,試 驗外填材料採用渥太華砂;而剝皮硬性(P3-500 型)纜線適用於較堅硬地層,

試驗外填材料則使用細礫石,控制灌漿配比(W/C = 1:1),並於每次試驗 施以固定之圍壓應力(285.21 kN/m2)以確保每次邊界條件為相近,探討纜線 於固定配置靈敏度(sensitivity, S)及初始啟動門檻值(trigger threshold value, δD)之結果。試驗結果將分為外填材料-灌漿-纜線複合勁度、TDR 反射波形 與各纜線之靈敏度(S)與初始啟動門檻值(δD)、回歸啟動門檻值(δ0)四個 部份。

(1) 外填材料-灌漿-纜線複合勁度:

固定條件下,不同纜線之剪應力-位移曲線如圖 4. 3,對應整體複合材 料剪力勁度(shear stiffness, kgs)整理於表4. 1,其中纜線種類後面有括號fix 的是表示有束制水泥試體及纜線,沒有括號的為林文欽(2007)先前試驗所 得,各纜線所對應的線性段斜率差異不大(RG-8 型=37~51、P3-500 型

=94~117),可證明每次試驗條件配置近乎相同。

0 10 20 30 40 50 60 70 0

100 200 300 400 500 600 700 800

Shearbox Displacement δ, mm

Shear stress τ, kN/m2

τ v.s. δ

P3-500 + W/C=1 + Fine Gravel + σv=285.21 kN/m2 P3-500(fix) + W/C=1 + Fine Gravel + σv=285.21 kN/m2 P3-500(fix) + W/C=1 + Fine Gravel + σv=285.21 kN/m2 RG-8 + W/C=1 + Ottawa sand + σv=285.21 kN/m2 RG-8(fix) + W/C=1 + Ottawa sand + σv=285.21 kN/m2 RG-8(fix) + W/C=1 + Ottawa sand + σ

v=285.21 kN/m2

圖4. 3 固定纜線,相同配置下之剪應力-水平位移曲線

(2) TDR 反射波形:

圖4. 4為各纜線反射係數,相同條件下,模擬現地狀況加入束制的機制(束 制水泥試體及纜線),強迫纜線被拉緊,軟性RG-8 纜線因原本勁度較小,

束制後反而造成勁度變大,需要較大的外力才能將纜線外覆之灌漿材料擠 碎(如照片4. 1),促使纜線產生反應,導致不易產生波形反應;而相對來說,

硬性P3-500 纜線本身勁度較大,束制前後變化不大,因此波形變化沒有軟 性纜線來的明顯。與林文欽(2007)的試驗結果相比,雖然束制後軟性纜線 反射波形不明顯,但是其發展的趨勢較具一致性(如圖4. 4)。

0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2

Reflection Coefficient, ρ

0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1

Cable length, m

0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3

P3-500(fix) + W/C=1 + Fine Gravel + σv=285.21 kN/m2

Reflection Coefficient, ρ

0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3

-0.3 -0.2 -0.1 0

P3-500(fix) + W/C=1 + Fine Gravel + σv=285.21 kN/m2

Cable length, m

圖4. 4 相同纜線受剪之反射波形

照片 4. 1 同種纜線相同配置灌漿材料之變形模式 RG-8 + W/C=1 + Ottawa

sand + σv = 285.21 kN/m2

RG-8(fix) + W/C=1 + Ottawa

sand + σv = 285.21 kN/m2 RG-8(fix) + W/C=1 + Ottawa sand + σv = 285.21 kN/m2

P3-500 + W/C=1 + Fine Gravel + σv = 285.21

kN/m2

P3-500(fix) + W/C=1 + Fine Gravel + σv = 285.21 kN/m2

P3-500(fix) + W/C=1 + Fine Gravel + σv = 285.21 kN/m2

圖4. 5為不同纜線靈敏度(S, ρ/mm),將其取線性段作一次線性迴歸所 得結果整理於表4. 1。其中,啟動門檻值之定義分為初始啟動門檻值(δD) 與迴歸門檻值(δ0),前者為經由目視可辨識之反射波形改變所對應初始 值,後者則為迴歸ρ-δpeak所得量化方程式與橫軸(δ)之截距。

(3) 不同纜線靈敏度與啟動門檻值:

Reflection Coefficient, ρ peak

0 10 20 30 40 50 60 70

Shearbox Displacement δ, mm

δ v.s. ρ

表4. 1 固定纜線,相同配置下之反應特性比較 Linear Regression Cable Type Diameter(m

m) P3-500 12.4 W/C=1:1 Coarse

sand 117 43(F) 43.266(E) 0.006290(C) 0.9393 285.21 3 P3-500(fix) 12.4 W/C=1:1 Coarse

sand 94 42(E) 44.890(F) 0.006861(A) 0.9853 285.21 3 P3-500(fix) 12.4 W/C=1:1 Coarse

sand 97 39(D) 42.670(D) 0.006317(B) 0.9791 285.21 3 Performance:(A) > (B) > (C) > (D) > (E) > (F)

從表4. 1可看出軟性(RG-8 型)纜線初始門檻值(δD)由先前的5mm降 為20mm左右,靈敏度(S, ρ/mm)從 0.001071 降為 0.000225、0.000275;

而剝皮硬性(P3-500 型)纜線其初始門檻值(δD)、迴歸門檻值(δ0)及靈敏 度(S, ρ/mm)皆為一致(δD =43、42、39mm,δD =43.266、44.890、42.670,

S=0.006290、0.006861、0.006317)。對照林文欽前期的研究,顯示加入束制 (束制水泥試體及纜線)的動作會造成適用於軟弱地層中的RG-8 型纜線反應 變慢,但是適用於堅硬地層中的P3-500 型纜線則無改變;而由水泥試體的 破壞情形來看,束制後的試驗,雖然水泥試體破裂面皆較為破碎,但是P3-500 纜線反應並無明顯變化,因此破裂面破碎應該單純為試驗中加圍壓時水泥 試體檔板所造成,影響纜線初始門檻值及靈敏度有限。推測造成初始門檻 值及靈敏度不佳的原因,應該為前一小節所述,故推測只要是採用細礫石 的試驗,結果應該和林文欽(2007)試驗結果一致,而用渥太華砂則使得纜 線反應下降。

本研究為模擬於現地取一塊體出來做試驗,其塊體外(即剪力盒外)之 水泥試體及纜線可視為被束制住,因此本試驗所採用的機制是較符合現地 的,而且試驗結果重複性良好,因此,後續試驗都將束制水泥試體及纜線,

以確保試驗的可靠度,進一步量化變形量。

以確保試驗的可靠度,進一步量化變形量。