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實驗方法與內容

第四章 河川水質參數調查

4.1 實驗方法與內容

經由前章所述國內所見問題,本章節主要探討國內河川質重要參數值範圍。

本研究參考 Chen et al., 2012 之研究發現,在台灣的河川內生化需氧量之耗氧速率 會因各支流排水濃度及污水特性而存在著空間上的變化,據此研究亦可探究出淡 水河流域由上游至下游應可區分出幾個不同反應之耗氧速率。

以 BOD5為例,以往水質模式之需求,僅量測 2 天及 5 天 BOD5未區分 CBOD 與 NBOD。同時,2 天及 5 天 BOD5無法提供河川耗氧之動力結構,淡水河各河段 收取不同強度之 BOD5污染,其耗氧之動力型態各不相同,同時考量硝化作用何時 會啟動則更為複雜。

鑑此,透過實驗設計,量測出河川中之生化需氧量之耗氧速率,並帶入現已 校驗完成之 WASP 模式,應可提高模式預測之精準度。

為能準確量測出河川水體中之各項水質反應參數(如袪氧係數、硝化係數等),

本研究主要參採美國明尼蘇達州於密西西比河案例(Haffely, 2009),其主要針對 Metro Plant 排放水對河川之影響,以測定水體中參數之實驗設計。

經由本次實驗測試結果,可發現到直接沿用密西西比河案例(Haffely, 2009)並 無法得到良好結果,須進行部分改善措施。其改善措施包括以下

1. 避免水樣受外界氧氣逸散或導入

本次實驗是以氧氣量為基礎,進行水樣耗氧量之計算。因此在水樣耗氧過程 中,必須減少不必要的外界影響。經過多次檢討,建議採用透明玻璃球,在每天 取樣進行分析時,投放等體積之玻璃球,以填滿整個水樣容器。而玻璃球在投放 前,皆必須進行清洗,以避免造成水樣之污染而影響實驗結果。

2. 控制 DO 在較小的範圍

因為研究區域之水質條件較差,耗氧量大於同一溫度下之飽和溶氧,因此在

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實驗的過程中,必須進行強制供氧,以使水樣得以持續耗氧。然而為避免過度曝 氣或水樣溶氧不足而產生之加速或延遲反應,故建議控制 DO 濃度在 4.0~7.0 mg/L 之間。實驗期間則透過 DO meter 長時間監測,當 DO 小於 4 mg/L 時,則啟動曝氣 至不超過 7.0 mg/L。曝氣前後必須記綠 DO 值之變化,以利後續計算總給氧量。

3. 縮短曝氣時間及增強曝氧效果

在儘量減少水樣擾動及被影響的時間下,建議水樣在進行曝氣時,應快速及 有效。原先參照密西西比河案例(Haffely, 2009),採用小型空壓機進行曝氣,所需 時間較長,且效果不易掌控,造成後續分析上,常有曝氣過量或不足等現象。為 改善此現象,本研究改採純氧曝氣,利用純氧曝氣可快速及有效地將氧氣輸送至 水樣中,一方面較容易控制溶氧值,另一方可縮短曝氣時間,大大減少此方面對 實驗上的干擾。

4. 採用恆温方式,減少溫差之影響

溫度為生物及化學反應一重要因子,如在實驗的過程中,水樣溫度呈現不規 則變化時,不利於後續反應常數計算。因此,本研究在考量台灣氣候變化,早晚 溫差較大,故建議將水樣放置於恆溫室內(20±1℃),以減少因溫差而產生之差異。

在歷經幾次測試後,減少許多環境及儀器誤差後,建立本研究水質參數實驗 步驟標準作業程序(SOP)詳如圖 4.1-1。步驟說明如下:

Step1. 現場採樣(Sampling)

為有效取得具代表性之水樣,採樣時機則配合當日淡水河口最低潮位發生時 間前後 30 分鐘內採樣,每測站之水樣(約 5L),水樣保存於 4℃及暗處下,儘速送 實驗室分析。

Step2. 樣品前處理與保存(Sample Pre-treatment and Assurance)

各水樣以 0.45μm glass filter 過濾,過濾後,量測各測站水質,包含溶氧、氨 氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、總凱氏氮檢測並紀錄。若溶氧值低於 7.0 mg/L 時進 行曝氣,使溶氧值達 7.0 mg/L(不可超過 7.0 mg/L 以上)。待分析後將 2 L 水樣以玻

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璃瓶保存,並保持密封於恆溫室(溫度 20±1℃)保存水樣。

Step3. 對照組設定

同步針對各樣品取 300 mL 水樣至 BOD 瓶中,並加入抑制劑,抑制硝化作用,

另外分別執行第二天及第五天 BOD 實驗分析,作為實驗比對用。

Step4. 每日量測記錄(Daily Measurement)

實驗連續分析 20 天,每天量測 DO、分析 NO3-N 及 NO2-N,量測第一天及第 20 天 TKN 及 NH3-N。每次取水量測後,隨即添加玻璃珠使瓶內無自由水面或其他 空氣。

Step5. 溶氧控制(DO Control)

量測分析期間,隨時觀測溶氧變化,當溶氧小於 4.0 mg/L 時利用純氧快速曝 氣避免缺氧,待溶氧值達 7.0 mg/L 時停止曝氣,避免水中溶氧過飽和。

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圖 4.1-1 水質參數分析步驟 4.2 現場採樣

能更清楚掌握河川及污水特性,藉由量測各測站全程(20 天)之耗氧數據,計算 各測站之袪氧係數(K1)及硝化係數(Kn),此實驗以淡水河系各河段之特性與水質變 化較影響之河段,挑選 12 處執行水質參數分析,採樣測點分別為大漢溪之城林橋、

新海橋、新店溪之秀朗橋、景美溪(便橋)、華中橋、基隆河之實踐橋、社后橋、民 權大橋、百齡橋及淡水河本流中興橋、重陽橋及關渡大橋,採樣位置測點如圖 4.2-1 所示。

依據 MWH(民 99C, 民 100b)之檢測結果,其檢測項目包含:pH、溶氧(DO)、

氨氮(NH3-N)、硝酸鹽氮(NO3-N)、亞硝酸鹽氮(NO2-N)、總凱氏氮(TKN)、第二天 生化需氧量(BOD2)及第五天生化需氧量(BOD5)。檢測次數共計有 4 次,其中 2009

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年至 2010 年,12 個測站各執行 3 次檢測,2011 年挑選其中 9 站進行 1 次檢測。

各測站之檢測次數整理如表 4.2-1 所示。

圖 4.2-1 水質參數測站位置圖 表 4.2-1 水質參數測站檢測次數表 測站

序號 所屬流域 測站名稱 檢測年份

2010 年 2011 年 2012 年 總次數

1 大漢溪 城林橋 1 2 1 4

2 大漢溪 新海橋 1 3 2 6

3 新店溪 秀朗橋 1 2 0 3

4 新店溪 景美溪(便橋) 1 2 0 3

5 新店溪 華中橋 1 2 1 4

6 基隆河 實踐橋 1 2 1 4

7 基隆河 社后橋 1 2 1 4

8 基隆河 民權大橋 1 2 1 4

9 基隆河 百齡橋 1 2 1 4

10 淡水河本流 中興橋 1 2 1 4

11 淡水河本流 重陽橋 1 2 1 4

12 淡水河本流 關渡大橋 1 2 0 3

合計 12 25 10 47

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4.3 參數計算

將連續 20 天分析測值以推估各河段之袪氧係數及硝化係數,以下針對碳生化 需氧量(CBOD)、袪氧係數(k1)及硝化係數(kn)求得方式加以說明。

1.碳生化需氧量(CBOD)

本研究以量測溶氧為基準,實驗反應中因溶氧會隨著時間消耗,導致水樣貧 養或缺氧,因此需要反覆進行再曝氣,達終端檢測時間後得到溶氧耗損量,經計 算後得到總氧量;其過程分為兩階段進行,第一階段為較易氧化的碳化合物氧化(碳 氧化)所消耗之氧當量,為碳生化需氧量(CBOD)。第二階段為氮化合物氧化(硝化) 所消耗的氧量(NBOD),依序為氨氮(NH3-N)、亞硝酸鹽氮(NO2-N)及硝酸鹽氮 (NO3-N),二者之總合為最終 BOD。當亞硝酸鹽氮/硝酸鹽氮與氨氮氧化值接近時,

則顯示達到氮之物質平衡。

2.袪氧係數(k1)

河川中有機物質的氧化,使水中的溶氧量被消耗,此現象為袪氧作用。袪氧 反應程度視溫度而定,過程中 CBOD 會隨時間及溫度的增加而增加,CBOD 曲線 也越陡峭。在一定溫度下 CBOD 值經一階衰退方程式: CBOD

CBOD

u

1

e

k1t

行迴歸分析得袪氧係數。

3.硝化係數(kn)

主要藉由微生物將氨氮轉化成硝酸鹽化合物,此硝化現象則會造成氨氮的減 少及硝酸氮的增加。氨氮經由

CCoe

knt迴歸分析得硝化係數。

整體實驗結果之計算步驟如下:

Step1 統計各天數之總耗氧量/ (亞)硝酸鹽氮/ 氨氮減少量

依據各天強制曝氣/純氧量所產生之總耗氧量,逐天以 mg/L 為單位累積。另 透過每二天之檢測(亞)硝酸鹽氮值,進行逐天累積之產生量,亦以 mg/L 為單位統 計。最後則計算氨氮之減少量,亦以 mg/L 為單位統計。

Step2 計算出總 BOD 量,並區分出 NBOD 及 CBOD

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在假設無其他耗損下,總耗氧量等於總 BOD 量,並利用(亞)硝酸鹽氮之產生 量,計算水樣之 NBOD 值,總 BOD 量扣除 NBOD 值即為 CBOD 值。

Step3 檢核氨氮減少量與(亞)硝酸鹽氮產生量是否近似

在假設無其他耗損下,氨氮之減少應透過硝化作用轉換成 (亞)硝酸鹽氮,故 需檢核其是否相等或近似,若差距太大則表示本實驗有其他干擾或污染,不予列 入計算,需重新採樣檢測。

Step4 利用迴歸分析取得 CBOD 之反應常數

在計算後即可將 CBOD 值繪圖,並以CBOD

CBOD

u

1

e

k1t

進行迴歸分析,

取得反應常數 k1值。

Step5 利用迴歸分析取得 NBOD 之反應常數

在計算後即可將 NBOD 值繪圖,因硝化作用並非一開始就啟動,故須進行硝 化作用啟動天數判斷後,再以

CCoe

knt進行迴歸分析,取得反應常數 kn值。

若以 2009/10/16 於新海橋測站所進行的第一次測試作為範例說明,其檢測數 據統計如表 4.3-1,其中總耗氧量為 65.85 mg/L,氨氮硝化後之減少量為 10.01 mg/L,

亞硝酸氮/硝酸氮之產生量為 9.83 mg/L,經計算後可得總 NBOD 為 44.56 mg/L,

因此可以反算 CBOD 值為 總耗氧量 65.85 mg/L – NBOD 44.56 mg/L = 21.29 mg/L 其中檢核氮系統,由值可知產生量為 9.83 mg/L,然而減少量為 10.01 mg/L,二個 測值接近,故可假設其氮系統平衡。

在檢核完畢後,隨即將 CBOD 及 NBOD 值進行繪圖,並利用迴歸分析,可分 別求取得 k1值為 0.105 day-1,kn值為 0.205 day-1。相關成果圖繪製如圖 4.3-1 所示。

其中由圖可了解到其硝化作用約略在第 5 天的時候啟動。

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表 4.3-1 水質參數計算表範例(以新海橋,2009/10/16 為例) Time

(Day)

DO 累積 (mg/L)

Nitrite/Nitrate (mg/L)

氨氮 (mg/L)

Calculated CBOD (mg/L)

NBOD (mg/L) 0 0.00 0.35 8.84 0.00 0.00 3 2.12 0.27 10.32 2.12 0.00 5 7.81 0.28 9.59 7.81 0.00 7 16.61 0.95 9.30 13.87 2.74 9 33.18 5.47 6.94 9.78 23.40 11 45.57 7.78 4.32 11.61 33.96 13 58.73 9.99 0.02 14.68 44.05 15 59.80 9.82 0.06 16.52 43.28 17 62.47 10.33 0.03 16.86 45.61 20 65.85 10.10 0.31 21.29 44.56 Final 65.85 9.83* 10.01** 21.29 45.74 註: *為 Nitrite/Nitrate Produced 的總量;

**為 Ammonia Oxidized 的總量

圖 4.3-1 水質參數繪圖範例(以新海橋,2009/10/16 為例) 4.4 調查結果與分析

本研究參採 MWH(民 99c,民 100b)檢測成果,彙整出各測站之水質參數成果,

以下即針對各測站之歷次檢測成果,逐站說明。

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1.大漢溪流域-城林橋測站

城林橋測站自 2009 年起共進行四次檢測,各次檢測成果彙整如表 4.4-1 所示。

由表中可知,其 k1值約在 0.105~0.175 Day-1之間,kn值約在 0.125~0.275 Day-1之 間,硝化作用啟動時間發生在第 3~8 天。歷次分析結果如圖 4.4-1~4.4-4 所示。

表 4.4-1 大漢溪城林橋測站水質參數歷次檢測成果表 Station

Name Date

Total NBOD (mg/L)

Ammonia Oxidized (mg/L)

Nitrite/Nitrate Produced

(mg/L)

k

1

(day-1)

k

n

(day-1)

Nitrification Begins from

(days) 城林橋 2009/11/9 10.33 2.26 1.64 0.15 0.125 5 城林橋 2010/1/19 22.35 4.72 7.89 0.175 0.195 3 城林橋 2010/3/29 23.17 5.02 5.07 0.11 0.165 3 城林橋 2011/1/14 16.23 1.75 3.56 0.105 0.275 8

圖 4.4-1 城林橋測站第一次水質參數圖(2009/11/09)

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圖 4.4-2 城林橋測站第二次水質參數圖(2010/1/19)

圖 4.4-3 城林橋測站第三次水質參數圖(2010/3/29)

85 Station

Name Date

Total NBOD (mg/L)

Ammonia Oxidized (mg/L)

Nitrite/Nitrate Produced

(mg/L)

k

1

(day-1)

k

n

(day-1)

Nitrification Begins from

(days)

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圖 4.4-5 新海橋測站第二次水質參數圖(2010/1/19)

圖 4.4-6 新海橋測站第三次水質參數圖(2010/3/29)

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圖 4.4-7 新海橋測站第四次水質參數圖(2010/1/11)

圖 4.4-8 新海橋測站第五次水質參數圖(2011/1/14)

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圖 4.4-9 新海橋測站第六次水質參數圖(2011/2/18) 3.新店溪流域-秀朗橋測站

秀朗橋測站自 2009 年起共進行三次檢測,各次檢測成果彙整如表 4.4-3 所示。

秀朗橋測站自 2009 年起共進行三次檢測,各次檢測成果彙整如表 4.4-3 所示。