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以 2018 年為例說明模擬方案(三)之評估結果

第四章 345kV 輸電線路 N-2 事故對電力系統之衝擊分析

4.2 以 2018 年為例說明 345kV 輸電線路發生 N-2 事故之評估結果

4.2.3 以 2018 年為例說明模擬方案(三)之評估結果

本研究假設 2018 年北部地區核二廠#1 及#2 機組停用時,當台灣 電力系統 345kV 輸電線路發生 N-2 事故為例,評估 345kV 輸電線路 併網電力驟變對整體電力系統之衝擊影響,說明如下:

■假設事故前運轉情境:

1.核二廠#1 及#2 機組停用。

2.2018 年度電源開發方案大林新#2 機組未能於當年尖載日前完 成併網。

3.除尖載緊急備用機組未運轉之外,其餘機組滿載運轉。

4.尖載時大觀、明潭有 5 部抽蓄機組可滿載運轉。

■假設事故情境:

1.尖載時 345kV 輸電線發生任兩回線(含同一鐵塔共架)之 N-2 事 故。

■345kV 輸電線路任兩回線 N-2 事故之電力潮流分析結果無法得到收 斂之模擬結果:

核二廠#1 及#2 機組停用時,運用 PSS/E V34.02 版進行 2018 年

台灣電力系統電力潮流分析,在總計 7750 件 345kV 輸電線路任兩回

線 N-2 事故案例中,有 5 件電力潮流無法得到收斂,皆屬同一鐵塔共 架兩回線幅射狀結構之 345kV 電源線事故。依無法收斂嚴重程度排 序分別是:

1.大潭-竹工兩回線事故。

2.龍潭南-竹工兩回線事故。

3.大觀二-鳳林及明潭-鳳林兩回線事故。

4.頂湖-龍潭南兩回線事。

5.麥寮-嘉民兩回線事。

■345kV 輸電線路同一鐵塔共架兩回線 N-2 事故造成系統調度衝擊與 部分發電機組出力驟增之模擬結果:

核二廠#1 及#2 機組停用時,運用 PSS/E V34.02 版進行 2018 年 台灣電力系統電力潮流分析,在排除不屬同一鐵塔共架之 345kV 兩 回線 N-2 事故後,觀察所有與 345kV 匯流排相連的 349 項變電設備 或線路的電力潮流變化情形。評估結果為在所有 68 件同一鐵塔共架 之 345kV 兩回線輸電線中,扣除 5 件電力潮流無法得到收斂者,其 餘 63 件皆會造成系統調度衝擊與部分發電機組出力驟增的情形,依 衝擊程度排序其中較嚴重者如下:

1.和平-冬山兩回線 N-2 事故。

2.中寮北-塑化兩回線 N-2 事故。

3.頂湖-國光兩回線 N-2 事故。

4.龍潭北-霧龍寮南及峨眉-霧峨寮南兩回線 N-2 事故(此事故將引 起分歧點另外之霧峰-霧峨寮南、霧峰-霧龍寮南、中寮南-霧峨 寮南、中寮南-霧龍寮南等四回線同時跳脫)。

5.中寮南-霧峨寮南及中寮南-霧龍寮南兩回線 N-2 事故(此事故將 引起分歧點另外之龍潭北-霧龍寮南、峨眉-霧峨寮南、霧峰-霧 峨寮南、霧峰-霧龍寮南等四回線同時跳脫)。

6.中港-霧港 B1 及中港-霧港 B2 兩回線 N-2 事故(此事故將引起分 歧點另外之霧峰-霧港 B1、霧峰-霧港 B2、中寮北-霧港 B1、中 寮北-霧港 B2 等四回線同時跳脫)。

7.中寮北-霧港 B1 及中寮北-霧港 B2 兩回線 N-2 事故(此事故將引 起分歧點另外之中港-霧港 B1、中港-霧港 B2、霧峰-霧港 B1、

霧峰-霧港 B2 等四回線同時跳脫)。

8.南科-龍崎北兩回線 N-2 事故。

9.龍潭北-霧龍寮南及龍潭南-峨眉兩回線 N-2 事故(此事故將引起 分歧點另外之霧峰-霧峨寮南、霧峰-霧龍寮南、中寮南-霧峨寮 南、中寮南-霧龍寮南等四回線同時跳脫)。

■345kV 輸電線路同一鐵塔共架兩回線 N-2 事故造成系統調度衝擊與

部分 345kV 輸電線電力潮流驟增之模擬結果:

核二廠#1 及#2 機組停用時,運用 PSS/E V34.02 版進行 2018 年 台灣電力系統電力潮流分析,在排除不屬同一鐵塔共架之 345kV 兩 回線 N-2 事故後,在總計 68 件同一鐵塔共架之 345kV 兩回線 N-2 事故案例中,觀察所有與 345kV 匯流排相連的 349 項變電設備或線 路的電力潮流變化情形。評估結果有 6 件會造成系統調度衝擊與部分 345kV 輸電線電力潮流驟增的情形,依衝擊嚴重程度排序分別是:

1.興達北-路北及興達南-路北兩回線 N-2 事故。

2.龍崎北-路北及龍崎南-路北兩回線 N-2 事故。

3.興達北-龍崎北及興達南-龍崎南兩回線 N-2 事故。

4.冬山-和平兩回線 N-2 事故。

5.中寮北-塑化兩回線 N-2 事故。

6.頂湖-國光等兩回線 N-2 事故。

4.3 2018 年~2026 年台灣電力系統 345kV 輸電線路發生 N-2 事故之

345kV 輸電線電力潮流驟增的情形。2018 年~2026 年模擬方案(一) 之評估結果,整理如表 4.1。

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

■任兩回線之 N-2 事故之電力潮流 分 析 結果 無法 收斂 的案 例 有 3

源 開 發 方 案

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

機 組 滿 載 運

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

於當年尖載前

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

CC#3~#5 退 役。

4. 除 尖 載 緊 急 備用機組未運 轉之外,其餘 機 組 滿 載 運 轉。

5.大觀、明潭有 9 部抽蓄機組 可滿載運轉。

塔 )345kV 輸 電線路發生事 故跳脫」

造成系統調度衝擊與部分發電機 組出力驟增的情形有 7 件:麥寮-嘉民、冬山-和平、中寮北-塑化、

頂湖-國光、林口-頂湖、 中火南-彰濱及中火南-全興、中火中-全興 及中火中-中寮北等兩回線。

■同一鐵塔共架兩回線之 N-2 事故 造成系統調度衝擊與部分 345kV 輸電線電力潮流驟增的情形有 4 件:林口-頂湖、中火南-彰濱及中 火南-全興、中火北-中港、全興-南投等兩回線。

本研究針對模擬方案(一)之評估結果,分析說明如下:

1.觀察 2018 年~2026 年期間各年發生 345kV 輸電線路任兩回線 N-2 事故會造成電力潮流無法收斂的模擬案例中,發現大潭-竹工、龍潭 南-竹工、大觀二-鳳林及明潭-鳳林等兩回線 N-2 事故是造成電力系 統不穩定或引起其他連鎖反應停電事故風險最為嚴重者。主要原因 是大潭-竹工、龍潭南-竹工為大潭電廠的電源線路,此線路係採 N-1 幅射狀設計,若發生 N-2 事故將會立即造成系統電源不足的現象。

而大觀二-鳳林及明潭-鳳林 N-2 事故,則是因為會造成東部地區電 壓過低違反系統穩態電壓限制條件所導致。事實上,目前台電公司 已經在大潭電廠和東部地區裝置特殊保護系統,以降低此項事故造 成電力系統不穩定或引起其他連鎖反應停電事故的風險。

2.觀察 2018 年~2026 年期間各年發生 345kV 輸電線路同一鐵塔共架

兩回線 N-2 事故的模擬案例中,發現麥寮-嘉民、冬山-和平、中寮

北-塑化、頂湖-國光等兩回線是造成系統調度衝擊與部分發電機組 出力驟增最為嚴重者。上述線路皆為採 N-1 幅射狀設計,且同為連 接民間發電廠(IPP)機組出力較大的電源線。

3.觀察 2018 年~2026 年期間各年發生 345kV 輸電線路同一鐵塔共架 兩回線 N-2 事故的模擬案例中,發現麥寮-嘉民兩回線是造成系統調 度衝擊與部分 345kV 輸電線電力潮流驟增最為嚴重者。

4.觀察 2018 年~2026 年期間各年發生 345kV 輸電線路同一鐵塔共架

兩回線 N-2 事故,發現 2023 年是供電風險最為嚴重的一年。主要

原因是因為核二廠#1 和#2 機組(約 1960MW)分別於 2022 年和 2023

年屆齡退役,且同期間無新增設發電機組(僅大潭電廠於 2022 年新

增設發電機組 774MW),無法完全填補北部地區約 1186MW 電源短

缺的情形所致。

4.3.2 2018 年~2026 年模擬方案(二)之評估結果

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

( 即 林 口 新 #3

美、霧峰-霧峨寮南及霧峰-霧龍寮

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

B2(中港-霧港 B1、中港-B2(中港-霧港

輸電線電力潮流驟增的情形有 5

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

北-塑化、頂湖-國光、龍潭北-霧

南(龍潭北-霧龍寮南、峨眉-霧峨

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

港 B2(中港-霧港 B1、中港-霧港

造成系統調度衝擊與部分 345kV

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

投、龍門-深美、中火南-全興、大

寮南-霧龍寮南)、仁武-高港、中

等兩回線。

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

峨寮南(霧峰-霧峨寮南、中寮南-

B1、中港-霧港 B2、霧峰-霧港

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

3. 除 尖 載 緊 急 備 用 機 組 未 運轉之外,其 餘 機 組 滿 載 運轉。

4.興達 CC#3、

CC#4 、 CC#5 退役。

5.大觀、明潭有 5 部抽蓄機組 可滿載運轉。

故跳脫」 造成系統調度衝擊與部分發電機 組出力驟增的情形有 6 件:林口-頂湖、麥寮-嘉民、冬山-和平、中 寮北-塑化、頂湖-國光、通霄-義 和等兩回線。

■同一鐵塔共架兩回線之 N-2 事故 造成系統調度衝擊與部分 345kV 輸電線電力潮流驟增的情形有 3 件:全興-南投、林口-頂湖、中火 北-中港等兩回線。

本研究針對模擬方案(二)之評估結果,分析說明如下:

1.比較模擬方案(一)2018 年~2026 年期間各年發生 345kV 輸電線路任 兩回線 N-2 事故會造成電力潮流無法收斂的模擬案例,發現模擬方 案(二)無法收斂的案例明顯較模擬方案(一)增加。而在所有電力潮流 無法收斂的新增案例中,北部地區的頂湖-龍潭南是造成電力系統不 穩定或引起其他連鎖反應停電事故的風險最為嚴重者,其次依序是 麥寮-嘉民、冬山-和平、林口-頂湖(皆為採 N-1 幅射狀設計,且同為 連接發電廠機組出力較大的電源線)。

2.比較模擬方案(一)2018 年~2026 年期間各年發生 345kV 輸電線路同

一鐵塔共架兩回線 N-2 事故的模擬案例中,發現當假設核二廠#2

機組屆齡退役前停用的話,模擬方案(二)將明顯增加系統調度衝擊

與部分發電機組出力驟增的風險。在模擬方案(二)這些新增案例

中,依嚴重程度排序,本研究觀察篩選出中寮北-塑化、頂湖-國光、

龍潭北-霧龍寮南及峨眉-霧峨寮南、中寮南-霧峨寮南及中寮南-霧龍 寮南、南科-龍崎北、天輪-龍崎北及天輪-龍崎南、中港-霧港 B1 及 中港-霧港 B2、龍潭北-霧龍寮南及龍潭南-峨眉等兩回線 N-2 事故,

是造成系統調度衝擊與部分發電機組出力驟增較為嚴重者。其中,

大多位於中部地區的超高壓主幹線,其承擔將中南部電力輸送至北 部地區的角色。

3.比較模擬方案(一)2018 年~2026 年期間各年發生 345kV 輸電線路同 一鐵塔共架兩回線 N-2 事故的案例中,發現當假設核二廠#2 機組屆 齡退役前停用的話,模擬方案(二)將明顯增加系統調度衝擊與部分 345kV 輸電線電力潮流驟增的風險。在模擬方案(二)這些新增案例 中,依嚴重程度排序,本研究觀察篩選出麥寮-嘉民、冬山-和平、

中寮北-塑化、龍崎北-路北及龍崎南-路北等兩回線 N-2 事故,是造 成系統調度衝擊與部分 345kV 輸電線電力潮流驟增較為嚴重者。

4.觀察模擬方案(二)2018 年~2026 年期間各年發生 345kV 輸電線路同

一鐵塔共架兩回線 N-2 事故,發現 2025

年有大潭-竹工、興達新-

路北及興達北-路北、冬山-和平、中寮北-塑化、林口-頂湖、麥寮-嘉民、頂湖-國光、中火中-全興及中火中-中寮北、中火南-彰濱及中

火南-全興、通霄-義和、大觀二-鳳林及明潭-鳳林等 11 件電力潮流

分析無法得到收斂、60 件造成系統調度衝擊與部分發電機組出力驟

增、58 件造成系統調度衝擊與部分 345kV 輸電線電力潮流驟增,

是供電風險最為嚴重的一年。主要原因是本研究假設 2025 年度 6 項電源開發方案(即深澳新#1、協和新#1、大潭 CC#10、台中 CC#1

~CC#2、興達新 CC#2)其中的 3 項電源開發方案(即大潭 CC#10、

台中 CC#2、協和新#1)未能於當年尖載前完成併網,而 2024 年~

2025 年期間有 8 部大型發電機組(興達 CC#1~CC#2、興達#1~#2、

協和#3~#4、核三#1~#2)屆齡退役,造成約有 4630MW 電源短缺

的情形所致。若電源開發方案能如期完成或將部分發電機組延後退

役的話,則可望降低供電風險。

4.3.3 2018 年~2026 年模擬方案(三)之評估結果

345kV 輸電線電力潮流驟增的情形。2018 年~2026 年模擬方案(三) 之評估結果,整理如表 4.3。

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

B2、霧峰-霧港 B1、霧峰-B2、霧峰-霧港

造成系統調度衝擊與部分 345kV

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

-龍崎南

南、全興-南投、中寮南-瀰力及

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

運轉。

寮南-霧峨寮南、中寮南-霧龍寮

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

■任兩回線之 N-2 事故之電力潮流 分析結果無法收斂的案例由 2020

2.2021 年 度 電

南、全興-南投、嘉民-南科、核三

南、核三-大鵬、板橋-龍潭北、中

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

-峨眉及峨眉-霧峨寮南(霧峰-霧

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

一 項 電 源 開

-高港、高港-大鵬、高雄-五甲、

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

5 部抽蓄機組

科、霧峰-霧港 B1 及霧峰-霧港

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

GT#2、#3 退

寮南-霧龍寮南)、大觀二-中寮

1.345kV 輸電線 發 生 N-2 事

估結果亦可發現 2018 年~2021 年停用核二廠#1 機組,將導致期間 各年因 345kV 輸電線路 N-2 事故造成電力系統不穩定或引起其他連 鎖反應停電事故的案例明顯增加。其中,2020 年有 18 件電力潮流 分析無法得到收斂,是模擬方案(三)中供電風險最為嚴重的一年。

若電源開發方案能如期完成或將部分發電機組延後退役的話,則可 望降低供電風險。

2.比較模擬方案(二)2018 年~2026 年期間各年發生 345kV 輸電線路任 兩回線 N-2 事故會造成電力潮流無法收斂的模擬案例,發現模擬方 案(三)與模擬方案(二)的主要差異在於:當假設核二廠#1 機組在 2022 年屆齡退役前也停用的話,在本研究假設部分電源開發方案未 能如期完成的前提下,則在 2019 年~2021 年期間將會增加 345kV 輸電線路 N-2 事故造成電力系統不穩定或引起其他連鎖反應停電事 故的供電風險。這些會造成供電風險的新增案例,大多集中於中部 地區超高壓主幹線(例如:龍潭北-霧龍寮南及峨眉-霧峨寮南、龍潭 北-霧龍寮南及龍潭南-峨眉、中寮南-霧峨寮南及中寮南-霧龍寮南、

中港-霧港 B1 及中港-霧港 B2、中寮北-霧港 B1 及中寮北-霧港 B2、

中寮北-塑化、中火北-后里及后里-中科)兩回線的 N-2 事故,北部地

區則是頂湖-國光、核一-頂湖兩回線 N-2

事故,南部地區則是南科-龍崎北兩回線 N-2 事故。

3.比較模擬方案(二)2018 年~2026 年期間各年發生 345kV 輸電線路同 一鐵塔共架兩回線 N-2 事故造成系統調度衝擊與部分發電機組出力 驟增的案例,發現模擬方案(三)2018 年~2021 年期間的案例不增反 減,其主要原因是:2018 年~2021 年期間有些在模擬方案(二)會造 成系統調度衝擊與部分發電機組出力驟增的案例,這些案例(如前述 第 2 點)在模擬方案(三)會造成電力潮流無法收斂的供電風險。

4.觀察模擬方案(三)2018 年~2026 年期間各年發生 345kV 輸電線路同 一鐵塔共架兩回線 N-2 事故造成系統調度衝擊與部分發電機組出力 驟增的案例中,發現天輪-龍崎北及天輪-龍崎南、竹園-峨眉、冬山 -深美、龍門-龍潭北及龍門-龍潭南、板橋-龍潭北等兩回線 N-2 事 故,是影響北部地區供電風險較為嚴重者。

5.觀察模擬方案(三)2018 年~2026 年期間各年發生 345kV 輸電線路同 一鐵塔共架兩回線 N-2 事故造成系統調度衝擊與部分 345kV 輸電線 電力潮流驟增較為嚴重的案例,發現興達北-路北及興達南-路北、

興達北-龍崎北及興達南-龍崎南、仁武-高港、高港-大鵬等兩回線

N-2 事故是造成系統調度衝擊與部分 345kV 輸電線電力潮流驟增較

為嚴重者。

4.4 345kV 輸電線路 N-2 事故綜合比較與具體建議 4.4.1 345kV 輸電線路 N-2 事故綜合比較

綜合比較第 4.3 節三種模擬方案所作 2018 年~2026 年期間 345kV 輸電線路 N-2 事故之評估結果,分析說明如下:

1.觀察本研究三種模擬方案之評估結果,發現台灣北部地區核二電廠

#1 機組與#2 機組在屆齡退役前維持運轉的話,確實有助於穩定電 力供應及降低 345kV 輸電線路(含電源線)N-2 事故所造成電力系統 不穩定或引起其他連鎖反應事故的風險。

2.在所有 345kV 同一鐵塔共架兩回線輸電線路 N-2 事故中,大潭電廠 電源線(即大潭-竹工、龍潭南-竹工)兩回線事故是對於電力系統的衝 擊影響最為嚴重者,其次依序是大觀二-鳳林及明潭-鳳林 (即台灣 東西部間 345kV 聯絡線路)、頂湖-龍潭南、冬山-和平、林口-頂湖、

麥寮-嘉民、頂湖-國光、中寮北-塑化、通霄-義和等兩回線。其中,

頂湖-龍潭南是所有非屬電源線之 345kV 同一鐵塔共架兩回線輸電 線路 N-2 事故中,對於電力系統的衝擊影響最為嚴重者。

3.以同一鐵塔共架之兩回線 345kV 輸電線路 N-2 事故為例,北部地區

的大潭-竹工 345kV 電源線是衝擊影響電力系統的穩定最為嚴重

者;中部地區的麥寮-嘉民 345kV 電源線是衝擊影響電力系統的穩

定最為嚴重者;南部地區的南科-龍崎北 345kV 輸電主幹線是衝擊

影響電力系統的穩定最為嚴重者。

4.本研究模擬方案(二)和模擬方案(三)假設部分電源開發方案未能如

期完成及可用抽蓄機組僅有 5 部,是採取一種較為保守的評估方

式。若各年電源開發方案能如期完成或部分發電機組延後退役且夏

季期間維持 10 部抽蓄機組隨時可用狀態的話,則可望降低供電風

險。

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