第三章 變斷面調諧液體消能系統之試驗與分析
3.5 試驗結果
3.5.2 結構系統識別試驗
本研究亦進行結構系統識別之振動台試驗,輸入El Centro 地震波(PGA 為 0.15g),並完成單層樓鋁構架模型含空 VTLCD 元件之系統識別分析。由 El Centro 地震波識別所得之結構動力特性參數整理如表3.4 所示,識別所得之結構頻率為 0.53Hz,阻尼比約為 0.1%,且利用
k
s= ω
2m
s與c
s= 2 m
sως
s即可得到結構之 勁度與阻尼係數。圖 3.29 為系統識別預測與試驗之結構加速度歷時比較,其結 果顯示,預測結果與試驗結果相當一致,顯示吾人已充份掌握結構的動力特性參 數,可據以進行後續VTLCD 控制結構之數值模擬分析。3.5.3 變斷面 VTLCD 系統之性能試驗
由於系統識別所得之結構振動頻率為0.53Hz,本文遂調節 VTLCD 之水量,
使 VTLCD 之液體有效長度為
L
e=1.77m,俾使 VTLCD 系統與結構之頻率比為00
= 1.
γ
,此時VTLCD 系統之水平段長度與有效長度之長度比為β
=0.54。此 外,根據液體之有效長度、VTLCD 系統之斷面積及水的密度,可求得液體的重 量為26.9kgf。VTLCD 系統之設計參數如表 3.5 所示。圖3.30 與圖 3.31 分別為振動台輸入振幅為 3mm,地表簡諧波擾動頻率與 結構頻率之比值
γ s = 1 . 0
時(即地表簡諧波共振擾動時),VTLCD 控制結構與未 控制結構之位移與加速度歷時。由於未裝置VTLCD 系統之結構於地表簡諧波共 振擾動下,結構的位移將隨時間持續放大,為防止結構產生破壞,本試驗於 25 秒後便停止振動台輸入簡諧波擾動,隨後結構即產生自由振動反應;有裝置 VTLCD 系統之結構則持續輸入簡諧波擾動,擾動的時間為 40 秒。其結果顯示,三種孔口板(
φ
≥ 0.36)之試驗於共振擾動下均有良好的減振效果(70%以上),當 開孔面積比為φ
=1.0 時,結構位移均方根與峰值之折減率分別為 78 %與 83 % (表 3.6);結構加速度均方根與峰值之折減率分別達 80 %與 84 %,減振效果十 分良好。圖 3.32 為不同孔口板 VTLCD 於共振簡諧擾動之液體激盪位移歷時,最大激盪振幅約為4.1 cm。
圖3.33 與圖 3.34 分別為 VTLCD 控制與未控制結構之位移及加速度富氏頻 譜。由圖可知,結構安裝VTLCD 系統可有效降低結構主要頻率之振動反應。
圖3.35 為不同孔口板之 VTLCD 遲滯迴圈,其所包圍之面積即為 VTLCD 元 件所消耗之系統振動能量(包括結構與 VTLCD 元件之振動能量)。
此外,為進行理論數值模擬分析,吾人首先識別VTLCD 元件之水頭損失係 數,識別前將波高計與微振加速規所量測之振動訊號進行濾波處理(2Hz 以上之
反應濾掉),以降低雜訊對於液體激盪位移微分後之速度與加速度的影響。圖 3.36 為
γ
s=
1 時,不同孔口板孔徑試驗經識別所得之 VTLCD 元件水頭損失係數歷 時。其結果顯示,水頭損失係數收斂的情況良好,約在第 15 秒便能收斂並趨於 穩定。表3.7 為不同擾動頻率比與孔口板面積比試驗經識別分析所得之水頭損失 係數。圖3.37、圖 3.38 及圖 3.39 分別為利用識別之水頭損失係數進行理論分析所 得之結構位移、結構加速度及 VTLCD 水柱激盪位移與試驗結果之比較(
γ
s= 1.0)。其結果顯示,理論分析與試驗結果十分契合,驗證利用識別之水頭損失係 數配合非線性解析模式可精確預測結構及VTLCD 液體之振動反應。表 3.8 為不同擾動頻率比與面積比試驗所得之水柱激盪位移峰值。由表可 知,當擾動頻率比位於共振頻率兩側時, VTLCD 系統之液體激盪位移最大(圖 3.40),結構將移轉較多之振動能量至 VTLCD 元件。
表 3.9 與表 3.10 分別為不同擾動頻率比與面積比試驗所得之結構位移與加 速度均方根折減;表3.11 與表 3.12 則分別為不同擾動頻率比與面積比試驗所得 之結構位移與加速度峰值之折減。上述之減振效益與頻率比之關係如圖 3.41 及 3.42 所示。由以上結果可知,當
γ
s接近共振時,VTLCD 系統之減振效果最好,惟當
γ
s<0.75 時,結構的反應則有放大的現象。表3.13為不同水平段長度(d=0.8m與d=0.95m)性能試驗結果之比較。由表 可知,當 d=0.8m,β=0.45,λ=1.52時[65],孔口板面積比於
φ
=0.64之減振效果較佳,結構位移及加速度之均方根值與峰值折減率分別為76%、77%、81%及 79%;當d=0.95m,β=0.54,λ=1.52時,孔口板面積比於
φ
=1.0之減振效果最佳,結構位移及加速度之均方根值與峰值折減率分別為78%、80%、83%及84
%,較文獻65之減振效果略微提昇。此外,本文之試驗結果亦可印證陳[65]之參
數分析結果,當截面積比λ≧1.3時,最佳長度比調整於β=0.5~0.7之間(本文為 β=0.54),可達到較佳的減振效果。
綜合上述之VTLCD 元件測試與性能測試所得之結果,吾人可歸納以下幾點 結論:
1. 根據 VTLCD 系統之液體有效長度所得之理論振動頻率與元件試驗所得 之頻率十分吻合,顯示藉由調節液體之有效長度可精確掌握 VTLCD 元 件之動力特性。
2. 結構受到共振簡諧擾動作用時,三種孔口板開孔面積比(
φ
≥0.36)之 VTLCD 系統均有良好之減振效果。3. VTLCD 於共振擾動時之減振效果較佳,惟當擾動頻率比
γ
s ≤0.75 時則有 放大的現象。4. 本研究之試驗結果印證當截面積比 λ≧1.3 時(本文為 λ=1.52),最佳長度 比調整於β=0.5~0.7 之間(本文為 β=0.54),已可達到不錯之減振效果。
5. 元件測試與性能測試之理論分析與試驗結果均十分契合,充份驗證本文 所提之解析模式的精確性。