本研究群曾於 2004 年利用 1-L 量筒評估污泥沉降性 (蔡,2003),隔年 再開發新型11-L 之批次式光柵沉降管柱 (batch-light grid settling colum, B-LGSC) (陳,2004),進行沉降工具比較性評估,結果指出 1-L 量筒顯著低估 污泥初始沉降速度達93 %,因此高估載體嵌合效果達 48 % (蔡,2004;
陳,2005),由於 1-L 量筒與 B-LGSC 均只能進行批次沉降操作,本研究乃開 發45-L 之連續式光柵沉降管柱 (continous- light grid settling colum, C-LGSC),
詳細設計參數與尺寸功能如3-2 節所述,其中進流點 (約為 3/4 有效水深) 為 改良過後之設計,進流點原始深度為液面下15 cm (約為 1/10 有效水深),改 良動機起自於本研究首次以C-LGSC 進行污泥全程連續進流測試時,發現發 現管柱內污泥呈渾濁狀,完全無法沉降,為探討污泥無法沉降之原因,本研 究以C-LGSC 進行測試,並且探討:(1) 以污泥連續進流時,進流點深度對污 泥沉降的干擾 (2) 以清水連續進流時,進流點水力流況對污泥沉降的影響。
5-1 以目視觀察連續進流點深度對污泥沉降之影響
為探討污泥無法沉降的原因,本研究乃先進行污泥批次沉降,待污泥 穩定沉降,形成明顯污泥界面後,再連續進流污泥 (Test-1A)。
Figure 5-1. 液面下 15 cm (1/10 有效水深) 連續進流污泥之污泥沉降情形
Test-1A 污泥沉降情形如 Figure 5-1,污泥於連續進流後,進流點的位置 開始擴散,管柱上方一度形成假界面,隨著進流時間增加,管柱上方呈渾 濁狀,原本的污泥界面亦完全消失。據以上結果研判,污泥無法穩定沉降 的原因可能有二,其一為連續進流污泥造成管柱內流況改變,進而擾動原 本的污泥界面,其二因進流點過高,進流污泥受流況改變的影響,無法穩 定沉降。
為探討污泥無法穩定沉降的真正原因,本研究於污泥批次沉降完成 後,進行清水連續進流 (Test-1B),結果如 Figure 5-2,隨著進流時間增加,
污泥界面呈穩定下降的趨勢,顯示水力流況改變並未造成污泥層的擾動,
因此進流點深度不足 (液面下 15 cm),實為干擾污泥沉降的原因,本研究乃 進一步以不同進流深度進行污泥連續進流,評估不同沉降點深度對污泥沉 降的影響。
Figure 5-2. 液面下 15 cm (1/10 有效水深) 連續進流清水之污泥沉降情形 依 C-LGSC 的原始設計,進流點原位於管柱上方,約為液面下 15 cm (約為 1/10 有效水深),為評估不同深度的進流點對污泥沉降的影響,另於 管柱中央與下方,即深度為液面下50 cm (約為 1/3 有效水深) 及 110 cm (約 為3/4 有效水深) 進行污泥連續進流沉降測試,分別為 Test-2 及 Test-3。
時間增加而上升,污泥層上方未產生渾濁,污泥層表面產生起伏波動,據 以上結果,進流點深度設於管柱中央,有助於改善上澄液渾濁的現象,但 由於進流點接近污泥界面,導致進流污泥直接影響污泥層,使污泥層表面 產生擾動。
Figure 5-3. 液面下 50 cm (1/3 有效水深) 連續進流污泥之污泥沉降情形 Figure 5-4 為 Test-3 之污泥沉降情形,目視觀察結果顯示,污泥層界面 亦隨進流時間增加而上升,上澄液亦未產生渾濁,且污泥層表面更為平 整,顯示進流點接近管柱底部,可有效改善污泥沉降穩定性,避免上澄液 渾濁的情形發生,且進流點深入污泥層下,使污泥層表面不易受進流污泥 衝擊,提升光柵測量的準確性。
Figure 5-4. 液面下 110 cm (3/4 有效水深) 連續進流污泥之污泥沉降情形
5-2 以沉降數據分析連續進流點深度對污泥沉降之影響
上述結果皆以目視觀察所得,進一步利用光柵監測之沉降數據,探討 進流點深度對污泥沉降的影響。Figure 5-5 為三個進流點之污泥界面變動趨 勢,如Figure 5-5 所示,Test-1A、Test-2 與 Test-3 進行批次沉降時,污泥皆 穩定進行沉降,於120 分鐘時開始連續進流後,Test-1A 無法偵測污泥界 面,顯示污泥介面變擾動,致使上澄液渾濁;而Test-2 與 Test-3 於連續進 流後,污泥界面穩定上升,Test-2 上升幅度略高於 Test-3,由於進流條件相 同,顯示進流點設於液面下110 cm,污泥沉降過程較不易受干擾。
50 70 90 110 130 150
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Time, min
Sl udge bl anke t he ig ht , c m
Test-1A:液面下 15 cm Tset-2: 液面下 50 cm Test-3: 液面下 110 cm
Figure 5-5. 污泥界面變動趨勢
本研究根據三種進流點之沉降數據,推算污泥層密度,以密度的變動 趨勢,探討污泥界面升高的原因,污泥層密度計算公式如下:
D = X Q T
A H (mg/cm3)...(5-1) Test-2
Test-3
Test-1A
批次沉降 連續進流
濃度 (mg/L),A 為 C-LGSC 截面積 (cm2),H 為污泥層高度 (cm),D 為污 泥層密度 (mg/cm3)。
如 Figure 5-6 所示,Test-1A、Test-2 與 Test-3 之污泥層密度,於批次沉 降階段時穩定增加,連續進流後,Test-1A 則無法推算污泥層密度;Test-2 之污泥層密度,隨進流時間增加而有稍微遞減,顯示進流點位於液面下50 cm 對於污泥的沉降,仍會造成些許的干擾;Test-3 之污泥層密度穩定不 變,顯示污泥進流後可穩定沉降,且進流點深入污泥,因此污泥氈可有效 阻滯污泥上浮,使得污泥層界面維持穩定。據以上結果,進流點設於液面 下110 cm,即約為 3/4 有效深度,可有效維持污泥沉降的穩定性,進一步 確認實場終沉池的連續進流點亦設於液面下3/4 的位置,深入污泥之中,與 本研究結果相符。本研究研判,以C-LGSC 進行連續污泥進流操作時,進 流點設於液面下3/4 有效水深的位置,並深入污泥之中,對於污泥沉降的干 擾最小,可有效穩定污泥的沉降界面。
2 3 4 5 6 7
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Time, min Sl udg e bl a n ke t de ns it y , m g /c m
3 Test-1A:液面下 15 cmTest-2: 液面下 50 cm Test-3: 液面下 110 cm
Figure 5-6. 污泥層密度變動趨勢
Test-2 Test-3
Test-1A
批次沉降 連續進流
由於本研究早期,僅大略測試進流點深度對污泥沉降的影響,因此 Test-2 與 Test-3 之沉降數據有所缺漏,本研究乃於 C-LGSC 進流點,修改至 溢流堰下110 cm 後,再進行 Test-2 與 Test-3,以補全遺漏數據,因此 Test-2 之數據,是以透明軟管於溢流堰下50 cm 進流污泥,而非由中央進流管進 流,但軟管出流點位置接近中央進流管,應對本測試之結論影響不大。