0.5~2 2~4
D en sity ( k g/m
3)
500 600 700 800 900
8 atm, 4 h
12 atm, 4 h
圖 4-3-8 水熱安定化後粗粒徑轉爐石替代 20 wt.%之制熱綠色工程材料製 品抗壓強度(W/S = 0.60 L/kg)
圖 4-3-9 水熱安定化後轉爐石之制熱綠色工程材料製品
Particle size range (mm)
0.5~2 2~4
C om pr es st ive s tr eng th ( M P a)
0 2 4 6 8 10 12
8 atm, 4 h 12 atm, 4 h
AAC-6
歸納上述研究結果,以水熱法安定化粗粒徑轉爐石,當蒸氣壓力 12 atm、安定化 2 小時,由於反應時間不足,消解爐渣中 f-MgO 及 f-CaO 效 果有限。而粗粒徑轉爐石於壓力 12 atm 安定化 4 小時,可將 f-CaO 消解 形成 Ca(OH)
2
,並進一步反應於表面形成 C-S-H,外觀為堅硬且緻密顆粒。而過長安定化時間,其晶相組成及熱重及熱流曲線並無顯著差異。控制 安定化時間為 4 小時,藉由降低蒸氣壓力與溫度以減少能源消耗,當蒸 氣壓力過低,由於反應溫度不足導致殘留 f-MgO 及 f-CaO 過高。而蒸氣 壓力為 8 atm 其分析結果與 12 atm 相似。
將安定化後粗粒徑轉爐石替代 20 wt.%製作制熱綠色工程材料,觀察 相同粒徑分別於 8 atm 或 12 atm 安定化 4 小時,其製品密度及抗壓強度 並無明顯差異。由上述結果可知,粗粒徑轉爐石於壓力 8 atm 安定化 4 小 時,可抑制爐渣體積膨脹之特性,使得轉爐石得以作為替代原料製成制 熱綠色工程材料。
五、初步結論
本研究第一年度初步結論歸納如下:
1. 轉爐石各粒徑非著磁部分皆富含 Ca 及 Si 等元素,其化學組成並無顯 著差異,且重金屬 Cr、Pb 及 Zn 含量甚微,可知轉爐石應具有資源化 為制熱綠色工程材料之潛力。
2. 各粒徑轉爐石分別含 f-MgO 及 f-CaO 晶相,而粒徑越大其晶相強度 越高,以粗粒徑轉爐石製備制熱綠色工程材料時須設法控制爐渣體積 之膨脹。
3. 轉爐石細粉料與六分料之元素組成相近,各元素含量僅有些微差異;
pH 值介於 12.28~12.42,與粒徑無顯著相關性,皆低於 12.5。
4. 以細粉料取代 20%矽砂製作砂漿棒,在恆溫恆濕養護下,膨脹率隨時 間呈現微幅增加的現象,後續將持續觀察測定其變化。
5. 以細粉料取代 20%矽砂製作砂漿棒,其熱壓膨脹性介於 0.136~
0.154%,略高於控制組;取代量增加至 40%時,膨脹率增加且部分試 體斷裂,表面亦出現明顯爆點與缺角。將六分料粉碎後篩分製備砂漿 棒(20%),熱壓膨脹試驗後均斷裂。
6. 現階段結果顯示,轉爐石細粉料使用量增加時,水泥砂漿試體之膨脹 性亦隨之增加,且出現裂痕、爆點等現象;若由粗顆粒粉碎後篩分,
在相同粒徑下膨脹性較大,試體破裂。由此可知,細粉料之膨脹性低 於先前轉爐石相關研究結果,推測細粒徑轉爐石經過一段時間後,所 含膨脹物質會逐漸消解,但添加於水泥砂漿中仍會增加膨脹率及可能 出現爆點、裂痕等問題。
7. 本研究初步以水熱法將細粉料安定化後,取代矽砂含量達 40%時,其
試體熱壓膨脹率僅約 0.092%,且外觀完整無明顯缺陷,顯示此方法 應具有可行性,後續將持續探討相關水熱參數及添加矽質材料之影 響。
8. 利用水熱法安定化粗粒徑轉爐石,於壓力 8 atm 或 12 atm 安定化 4 小 時,可大幅降低粗粒徑轉爐石 f-MgO 及 f-CaO,形成 Mg(OH)
2
、Ca(OH)2
、 碳酸物質及 C-S-H。9. 本研究以蒸氣壓力 8 atm 安定化 4 小時為安定化條件,將粗粒徑轉爐 石安定化後替代量達 20 wt.%可製成制熱綠色工程材料。顯示以水熱 法安定化粗粒徑轉爐石進行資源化應具有可行性。