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電解後化學鎳廢液對廢水處理系統之分析

第四章 結果與討論

4.3 電解後化學鎳廢液對廢水處理系統之分析

在本案例廠中其每天之放流水水量約在3000 m3左右,若以每天運轉 時數為22 hr來計算,每小時平均水量約為140 m3。而化學鎳廢液預計每天 之處理量為1 m3,平均每小時處理量約為45.5 L,換算後化學混凝系統之 處理量約為325 mg/L。

化學鎳廢液經過電解處理後,尚有高濃度之COD,其亦會影響廢水 處理系統之放流水水質,經過實際統計,確認生產線化學鎳廢液排放量 後,得到之每週最大量為5700 L。因此初步設定每日電解處理量為1000 L,也就是說,廢水化學混凝系統每天需要增加這1000 L之負荷,為避免 因此造成放流水水質異常,必須針對電解後之COD 進行數據分析。

電解前之COD:70,680 mg/L 電解後之COD:58,125 mg/L 去除率:17.7 %

後續將以電解後之溶液添加至實廠廢水處理系統中,來模擬添加後放流水 之COD與銅離子變化趨勢。

4.3.1 模擬電解後化學鎳廢液添加至實廠處理流程的 COD 效應

由實驗結果得知,經過電解處理後之化學鎳廢液COD 依然高達 58125 mg/L。以化學混凝法瓶杯試驗,進行混凝、膠凝及沈澱實驗,取廠 內廢水以及目前所使用之相關藥品,進行混凝實驗。實驗流程步驟將分為 三組進行,各組中再分別討論不同濃度(0~400 mg/L)之COD 變化。

第一組:模擬調整池之條件(pH 2.5~3) 第二組:模擬快混池之條件(pH 8.5~9)

第三組:模擬快混池+濾紙過濾(避免SS 造成COD 分析數據之誤差) 經過電解處理後之化學鎳廢液,取樣添加至調整池水樣中,再調整至 pH 9進行化學沉降,於100rpm 轉速下快混10min 後,再加入高分子助凝 劑(Polymer),於30rpm 轉速下慢混20min,待膠凝完成後靜置,使膠羽藉 重力自然沈澱。在1 hr的沉降時間後,從上層澄清液中取樣分析溶液之 COD 與Cu 濃度,透過COD 與Cu 濃度之分析比較將可得到最佳之加藥 量。

在不同添加量與COD 關係之實驗結果如圖4-8。由實驗結果可得知各 組之COD 皆未超過放流水排放標準120 mg/L。

化學鎳添加量(mg/L)

是否會影響系統銅離子之去除效率,使其無法達到放流水排放標準。

電解時間(hr)

0 2 4 6 8 10 12 14

次亞磷酸鈉濃度(g/L)

15 20 25 30 35 40

次亞磷酸鈉濃度(g/L)

圖4-9 次亞磷酸鈉濃度隨電解時間之變化圖

4.3.3 模擬電解後化學鎳廢液添加至實廠處理流程的銅離子變化

由實驗結果得知,經過電解處理後之化學鎳廢液次亞磷酸鈉濃度尚餘 20 g/L,需確認其對放流水銅離子之影響,因此在進行COD添加模擬實驗 時一併採樣進行銅離子濃度分析。

在不同添加量與銅離子關係之實驗結果如圖4-10。由實驗結果可得知 各組之銅離子皆未超過放流水排放標準3 mg/L。

化學鎳添加量(mg/L)

0 100 200 300 400

銅離子濃度 (m g/ L)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

添加於調整池之銅離子變化 添加愉快混池之銅離子變化

添加於快混池+濾紙過濾之銅離子變化

圖4-10電解後化學鎳廢液添加至實廠處理流程的銅離子變化

依據上述實驗結果得知,系統化學鎳廢液處理量達400 mg/L時,其放 流水之COD 與銅離子分析數據皆未超過放流水標準,因此判定每天化學 鎳廢液處理量為1000L時,並不會超出原先化學混凝系統之處理負荷量。

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