第四章 結果與討論
第七節 不同循序時間之 SBR 水解反應槽串聯不同 HRT CSTR 醱酵產氫
本節將設計SBR 不同的總停留時間(分別為 24、12、6 小時)之產氫試驗,探 討何種循序時間有最佳的產氫效率。整個循序反應過程從基質進流為 15 分,接 著反應槽攪拌時間分別為23、11、5 小時,在反應後,停止攪拌沈降 30 分,沈 降完成後最後為反應過基質抽離階段為15 分,並重複循環操作,直到生物系統 穩定,分析水質、產氫量及成分。在SBR+ CSTR 操作方面,為使完全達到分離 培養SBR 反應槽串連醱酵產氫菌反應槽有較佳產氫,因此前段水解反應槽為主 要總循序時間為用於水解反應,後段醱酵產氫反應槽主要將前段水解反應過後的 基質再用於醱酵產氫。
(一) 不同循序時間之比較試驗
由圖4-9 及表 4-23 可以得知不同循序時間之比較試驗中,在 SBR 串聯 CSTR 系統中當總循序時間+HRT 為 6+18hr 時,有較佳的單位體積產氫率,為 19.8 mmole-H2/L . day ; 次 佳 為 總 循 序 時 間 +HRT 為 12+36hr , 產 氫 率 為 16.1 mmole-H2/L . day ; 最 差 為 總 循 序 時 間 +HRT 為 24+72hr , 產 氫 率 為 13.2 mmole-H2/L.day。在每克進流 COD 產氫效率以 SBR 串聯 CSTR 為 24+72hr 時,
有較佳每克進流COD 產氫率為 3.93 mmole- H2 / g- CODin;次佳為 12+36hr,每 克進流COD 產氫率為 2.42 mmole- H2 / g- CODin;最差為 6+18hr,每克進流 COD 產氫率1.47mmole- H2 / g- CODin。
由上述試驗結果可得知,當總循序時間+HRT 為6+18hr時,有較佳的單位體 積反應槽產氫率,主要原因為總循序時間+ HRT為6+18hr一天所進流的基質為 4L,比總循序時間+ HRT為12+36 hr、24+72hr時,所進流的基質量來的多,所以 產氫效率也比較佳。在產氫效率方面,每天產氫量、單位體積反應槽產氫效率,
隨著總循序時間減少而增加,故在總循序時間+ HRT為6+18hr時,有較佳的產氫 效率。而在每克進流COD及每克去除COD之產氫率,則是隨著總循序時間增加而 增加。
圖4-9 不同循序時間SBR串聯不同HRT CSTR的每天單位體積產氫量比較圖
由表4-24 可以明顯看出,當總循序時間+ HRT為24+72hr時,前段SBR水解 反應槽出流水分別有較佳的COD及其溶解性COD去除率分別為9.95及8.63%;後 段CSTR醱酵產氫反應槽COD及其溶解性COD去除率分別為12.7及15.8%。
由上述可知COD去除效率隨總循序時間增加而增加,而分離培養進流基質稻 殼經過前段SBR反應槽水解後,其水解過後的細小分子產物更容易被後段CSTR 醱酵產氫反應槽內的醱酵產氫菌所加以利用去除。
2.鹼度
由表4-25 鹼度變化情形可看出,當總循序時間+HRT為6+72hr 時,前段SBR 水解反應槽有較多的鹼度減少量為14.7%,後段CSTR醱酵產氫反應槽鹼度減少量 為21.9%。其次為循序時間+HRT為12+36hr,前段SBR水解反應槽鹼度減少量為 11.8%,後段CSTR醱酵產氫反應槽鹼度減少量為18.3%。最差為總循序時間+HRT 為24+72hr,前段SBR水解反應槽鹼度減少量為10.3%,後段CSTR醱酵產氫反應槽 鹼度減少量為14.3%。
由上述可知,由於SBR串聯CSTR前段水解反應槽不產氫,所以鹼度的消耗 量比後段CSTR醱酵產氫槽鹼度消耗量來的較少;此乃因反應中基質經由前段 SBR反應槽水解所產生的溶解性COD被後段CSTR醱酵產氫菌反應槽轉換為揮發 酸,因而在後段CSTR有大量鹼度的消耗。
3.揮發酸
由表4-25 揮發酸濃度變化情形可看出,三組試驗在前段SBR水解反應槽的揮 發酸增加量差距不大,介於50-80 mg/L之間,而當總循序時間+HRT為6+72hr時,
後段CSTR醱酵產氫反應槽揮發酸濃度增加量最多為3175 mg/L。揮發酸增加量最 少為總循序時間+HRT為24+72hr,後段CSTR醱酵產氫反應槽揮發酸濃度增加量 為1650 mg/L。因為在總循序時間+HRT為6+72hr時,每天進料基質為4L,可利用 的基質也較多,所以在總產氫量是最多的,而相對的其揮發酸增加量也相對較 多;而在總循序時間+HRT為24+18hr時,每天進料為1L,可利用的基質少,因此 相對的在總產氫量上少,揮發酸增加量也較少。
表4-24 不同循序時間SBR串聯不同HRT CSTR其進出流水COD濃度、溶解性COD濃度 及
被CSTR 醱酵產氫微生物分解利用,所以前段 SBR 水解反應槽其總固體物及懸
第八節 SBR 不同起始及 CSTR 中不同 pH 對分離式反應槽 產氫效率之影響
由批次試驗的研究結果,可以得知以水解菌以起始pH 值為7.0 時有最佳的 水解效果,其次為起始pH值為6.5。由上述可知當以稻殼基質被水解菌分解以越 接近中性的水解效果越好。所以本研究將分別探討SBR在不同起始pH(8.0、7.5、
7.0、6.5、6.0)等操作範圍,以及將後段CSTR出流pH操作在(6.0、5.5、5.25、5.0、
4.5)等範圍,以了解何者pH有較佳的水解及產氫效果。
在分離式反應槽系統中,前段為水解反應槽,水解菌將固體基質先轉成較小 的分子,此階段因水解反應使溶解性COD 增加;後段為醱酵產氫反應槽,醱酵 產氫菌利用溶解性COD 經由產酸反應而產氫,此時溶解性 COD 在被利用過程中 逐漸轉變為揮發酸,同時會累積產生氫氣及揮發酸。因此本研究中衡量分離式反 應槽SBR+CSTR,前段 SBR 水解反應槽效果好壞,主要是以溶解性 COD 的增加 量作為判斷的依據。而後段醱酵產氫CSTR 反應槽效果好壞,除直接以產氫率的 高低作判斷的依據,也可以利用溶解性COD 減少量及揮發酸增加量作為衡量的 依據。
一、SBR 不同起始 pH 之試驗比較
本試驗將先變化前段 SBR 反應槽不同起始 pH 為 8.0、7.5、7.0、6.5、6.0 共 五組,固定後段的CSTR 醱酵產氫槽於 pH 5.25,找出前段 SBR 最佳水解之 pH 值。
(一)產氫量之比較
由表4-27可得知以水解反應槽起始pH值為7.0 ,有最佳的水解效果,溶解性 COD增加率為19.9%;其次為起始pH值6.5,溶解性COD 增加率為19.1%;而水 解效果最差為,以起始pH值為8.0,溶解性COD 增加率為15.7%,從試驗初期到 中期的階段因為分離式反應槽SBR+CSTR之前段SBR水解菌發揮水解基質的作 用,將有利於後段的CSTR醱酵產氫反應之進行,所以各組前段在初期的SBR水
解反應槽溶解性COD 都是增加的,再者由表4-28 研究結果,在後段CSTR醱酵 產氫反應槽在每克進流COD產氫率及每克去除COD產氫率都以起始pH 7.0時,有 較佳的每克進流COD產氫率,為2.94mmole H2/g-CODin;其次為進流水起始pH 6.5,產氫率為2.63mmole H2/g-CODin;再其次為進流水起始pH 7.5組,產氫率為 2.41mmole H2/g-CODin;最差為進流水起始pH 8.0,產氫率為1.86mmole
H2/g-CODin。所以綜合上述結果 pH變化的過程中及產氫率可得知,前段起始進
1.COD濃度變化
由表4-29可看出,起始 pH值為7.0組有較佳的COD及其溶解性COD去除率;
在分離式反應槽SBR 串聯CSTR,前段SBR水解反應槽分別有COD及其溶解性 COD去除率分別為12.5及13.3%;後段CSTR醱酵產氫反應槽COD及其溶解性COD 去除率分別為20.2及21.8%。去除率最差為起始pH值為8.0,前段SBR水解反應槽 COD及其溶解性COD去除率分別為5.37及7.41%;後段CSTR醱酵產氫反應槽COD 及其溶解性COD去除率分別為15.4及16.1%。
從上述可知總COD去除率均隨著分離式反應槽SBR 串聯CSTR不同起始pH 值的下降而增加。而在前段SBR水解反應槽越接近中性pH =7.0其水解效果越好;
後段CSTR反應槽水解後的產物更容易被醱酵產氫菌所利用去除,所以有較佳的 COD去除效率。COD去除效率隨總循序批次時間增加而增加,而進流基質稻殼經 過反應槽水解後,其水解過後的細小分子產物更容易被醱酵產氫菌所加以利用去 除。
由圖4-10稻殼搭配水解菌種的溶解性COD反應變化,稻殼因為被前段SBR水 解菌反應槽分解成細小的基質,所以在反應過程試驗前期溶解性COD是增加的,
而試驗反應過程中,初期各組pH到試驗反應第6hr,溶解性COD就停止無法再增 加,試驗第7hr之後溶解性COD濃度開始下降,直到第18hr之後溶解性COD濃度 減少趨勢漸趨平緩。由上述可知水解菌在反應過程中,在第0-6hr大量的水解稻 殼,始溶解性COD是增加上升的。
2.鹼度
由表4-30 鹼度變化量情形可以看出,在分離式反應槽 SBR 串聯 CSTR,起 始pH7.0 前段 SBR 進流組鹼度減少量較多,其出流水鹼度減少量為 11.8%;後段 CSTR 反應槽出流水鹼度減少量為 17.1%。而鹼度減少最少為,起始 pH 8.0,其 前段 SBR 出流水鹼度減少量為 5.74%;後段 CSTR 反應槽出流水鹼度減少量為 8.58%。由上述可知,其反應槽中 pH 值達到前段 SBR 水解反應槽水解稻殼固形 物最佳pH 值範圍,加快水解速率,而緊接在後段 CSTR 醱酵產氫菌產生較多揮
發酸,在發酸產氫的過程,而使鹼度在第二段CSTR 消耗量較前段 SBR 較多。
圖4-10 當稻殼基質之COD濃度為20000 mg/L,SBR不同起始 pH組於反應過程中pH 值變化對溶解性C/C0之變化情形
3.揮發酸
表4-30 揮發酸濃度變化情形可明顯看出,在分離式反應槽 SBR 串聯 CSTR,
前段SBR 其出流水揮發酸增加量各組試驗差距不大,範圍在 10-20 mg/L,而後 段CSTR 反應槽出流水則有較多揮發酸增加量,增加最多為起始 pH 7.0,增加 2650mg/L。而當起始 pH 為 8.0,其後段 CSTR 反應槽出流水揮發酸增加量最少,
為1460mg/L。
上述試驗結果顯示,揮發酸的變化量是為產酸反應減掉耗酸反應之差,當起 始pH 為 7.0 時,前段 SBR 能有效水解稻殼固形物,使稻殼能分解成細小分子,
進流到後段CSTR 反應槽以利醱酵產氫菌利用,因而有最大的產氫率而產酸反應 速率增加,耗酸耗鹼的速率更快,所以出流水之揮發酸增加量有上升趨勢。而在 較高的起始pH 值 8.0 之下,由於反應過程 pH 離達到水解菌最佳水解 pH 還有一 段範圍所以其揮發酸的濃度略顯的較低。
表4-30 SBR不同起始pH對SBR串聯CSTR之進出流水鹼度與揮發酸濃度 及20.4 %;其次為pH 6.5,總固體物及懸浮固體物減少量,分別為19.0及17.5 %;
最差為pH 8.0,分別為14.2及11.9 %,而在後段CSTR反應槽出流水之總固體物及
表4-31 SBR不同起始pH對分離式SBR串聯CSTR之進出流水TS與SS濃度
表4-31 SBR不同起始pH對分離式SBR串聯CSTR之進出流水TS與SS濃度