第三章 玻尿酸純化新穎製程
3.3 以超過濾回收玻尿酸
醱酵產物玻尿酸之分子量為1,100 kDa,於是先採用 100 kDa 的超過濾膜,直接回收於 醱酵液中的玻尿酸。實驗操作條件控制在壓力為10 psi、液相流速為 75 ml/min。從 Table 3-1 可以看出:在pH 6.8 下,有 12%的玻尿酸可通過 100 kDa 的濾膜,100 kDa 的濾膜無法完 全回收1,100 kDa 的玻尿酸分子之原因可能在於玻尿酸為一線性高分子,在超過濾操作下,
容易被拉伸成線性,因而通過100 kDa 的濾膜。為了減少玻尿酸的損失,本研究將醱酵液
pH 調整為 2.5,以便增加玻尿酸分子間作用力,彼此之間較為聚集而形成一較為剛性的高
分子。超過濾回收的實驗結果發現,在pH 2.5 的條件下玻尿酸的損失約只有 4%,但殘留
在濾膜的玻尿酸卻增加了,亦即濃度極化效應較為明顯。
Table 3-1 Effect of pH on the recovery of hyaluronic acid
pH HA (g) Filtrate Recovered Fouled Loss 6.8 0.42 0.056 g 0.21 g 0.16 g 12%
2.5 0.42 0.004 g 0.19 g 0.22 g 4%
兩相流動過濾系統可藉由注入空氣造成邊界層擾動,降低濃度極化現象;氣液兩相流 體接觸產生的氣泡的大小與穩定將影響邊界層擾動程度。如Fig. 3-4所示,箭頭指向為流體 流動方向。操作條件為:透膜壓力30 psi、液相流速35 ml/min、氣相流速30 ml/min、注入因 子為0.46。然而實驗發現導入的空氣易受到管壁的阻礙,而降低氣體的流速,且渠道的寬 度為1.2 cm,高度為0.5 cm,但注入空氣與醱酵液的管徑卻只有0.3 cm,相形之下,氣泡更 顯微小,不易壓縮邊界層。因此,利用空氣向上的浮力、及液體向下之重力,可使得導入 模組的氣泡可以壓縮邊界層;於是在將同的操作條件下,將模組旋轉45°及180°。結果發現
氣泡大小明顯增大,而模組偏轉180°的氣泡幾乎占據整個模組,如Fig. 3-4所示。這是因為 當模組偏轉之後,注入的空氣會受到斜放或平放模組底部的阻力,使得原本可以快速進入 模組的空氣在進口端聚集,於是得到形狀較大的氣泡。
比較在不同模組操作方式下的濾出液通量可以看出(Fig. 3-5),模組角度旋轉180°可顯 著提高濾出液通量,由氣泡的類型判斷Taylor bubble的形成可能是提高濾速的關鍵條件。
Fig. 3-4 Filtration flow modes with various angles in an ultrafiltration apparatus.
Fig. 3-5 The permeate fluxes at different filtration flow modes. Symbols:
({)45o, (z)90o, (▼)180o.
研究進一步探討導入氣體流率比例對於濾出液通量之影響。由Fig. 3-6可發現,在相同 的液體流速 35 mL/min,導入空氣10 mL/min (注入因子(injection factor)為0.22),其效果反 而比不通氣來的差。由實驗觀察,此時由於氣體流速較慢,所以容易堆積在模組內,氣泡 流動不易,且氣泡直徑約0.5 cm,均勻分散於渠道中。此時氣泡的存在,反而降低了液體 過濾的有效面積。而注入因子為046的操作則有較明顯的氣泡擾亂邊界層,濾出液通量也略
θ = 90ο θ = 45ο
θ = 180ο
θ = 90o θ = 45o θ = 180o
Time (min)
0 20 40 60 80 100 120
J v (m 3 /m 2 h)
0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018
有提高。
Fig. 3-6 Effect of injection factor on permeate flux. Injection factor:
(z)0; ({)0.22; (▼)0.36; (V)0.46.
Fig. 3-7 Effect of gas flow rate on permeate flux. Symbol: ({) liquid flow rate = 35 ml/min, without gas; (z) liquid flow rate = 75 ml/min, gas flow rate = 65 ml/min; (▼) liquid flow rate = 35 ml/min, gas flow rate = 30 ml/min.