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企業導入 TPS 與 TOC 是否遵循大野耐一的四個步驟

第四章 實證分析

4.2 企業導入 TPS 與 TOC 是否遵循大野耐一的四個步驟

本章節以質性研究分析企業導入 TPS 與 TOC 是否遵循大野耐一的四個執行 步驟,並探討未遵循此四個步驟所造成之問題。

4.2.1 工具機廠商導入 TPS 執行方式

本章節以訪談廠商中深入推行 TPS 的工具機廠商 A 與 B 兩家公司做為探討 對象,他們於 2006 年 9 月導入 TPS,研究發現兩家公司導入 TPS 之步驟,先針 對生產現場執行 5S 改善活動、標準化作業、提升生產效率、提升產品品質與降 低不良率為主要執行目標,其中並未確切遵循四個步驟進行改善,並發現導入 TPS 後並未將生產模式轉變為由市場實際需求啟動生產之拉式生產(MTO),依然 會進行部份產品計劃性生產(MTS),本研究主要分析如下所述。

1.改善流動性能 (或等同生產前置時間)是運作的首要目標

改善流動性能首要目標為促使各個製程中的在製品能夠有效流動,減少在製 品存貨的數量。根據訪談結果,我們發現 A、B 公司的內部生產製程為鑄造、機 械加工以及裝配三個環節,生產流程的順序如圖七所示。本研究發現,他們在導 入 TPS 過程中,並未全面性改善整個生產製程的流動性能,僅針對裝配廠進行 改善,將原本的定點式生產轉變為流水線生產(花了一年半左右),劃分成八個工 作站,利用時間來切割各個工作站所需的裝配生產(每站約 6 小時),裝配廠利用 後拉式生產的「單件流的生產模式」,後拉式生產是後工程在必要時,自前工程 領取必要的數量,前工程則依照被領取多少數量則生產多少。兩家公司的裝配製 程在導入後加工時間大幅縮減,由原本的 20 多天縮減為 6 天,縮減幅度達 6 成 左右。

但是裝配廠改變為流水線生產僅是工廠裡的局部,並非改善整個生產製程的 流動性,鑄造與機械加工兩項製程並沒有一套改善流動性能的方式,鑄造廠與機 械加工廠在生產時可能會不曉得哪張訂單必頇先生產,則會導致生產上的混亂,

使裝配廠與前段製程無法有效配合,在進行裝配時可能有缺料問題,進而延誤產 品交期。另外,流水線生產僅適用於某些產量大的標準機型,無法全盤通用。

本研究發現 TPS 並未有效改善整個工廠生產程序的流動性能,雖然裝配廠 降低生產時間,但是整體的生產前置時間卻可能無法有效縮短,係因鑄造端與加 工端製程無法根據訂單優先順序進行生產,進而拖延整個裝配線的生產前置時間,

因此惟有全盤性的實施才可有效改善整體流動性能。

圖七:A、B 公司生產製造程序

2.引導何時不生產的運作機能 (防止過度生產)

根據 Little’s Law 可知,當在製品數量越高時,生產前置時間會被拉越長【16】。

大野耐一提到「對庫存的認知由資產轉變為負債,且認為生產過剩是最根本的浪 費,因為它導致最多其它的浪費」【4】。所以生產時必頇控管何時不生產,且頇 有一套抑制投單的機制,可降低在製品數量、避免過多的浪費與縮短生產前置時 間。

TPS 利用「看板系統」來引導何時不生產,而使用看板系統的基礎條件為生 產現場必頇轉變為「流動中生產」。但是上述所知,A、B 兩家廠商未改善整個 內部製程的流動性能,導入看板系統亦很難有效的執行。而裝配廠的流水線生產 依據後拉式生產管控何時不生產,但是根據訪談發現,TPS 針對標準機進行計劃 性生產,因此在需求不穩定的環境中,可能導致生產過多的在製品。另外,除了 流水線生產外,其他的生產製程並沒有一套方法用來管控何時不生產的機制,因 此其他製程會依據可負荷產能生產大量的在製品,產生過多的庫存。

鑄造 機械加工 裝配

3.局部效率必頇廢止

3. 運用 S-DBR 生產排程方法,以產能限制資源(CCR)做為投料之機制,CCR 為生產製程上產能最吃重的資源,為了使生產流程更加順暢,有效運用 CCR 作 排程規劃,使產能規劃與訂單投料更加清晰。而在非 CCR 的產能資源上,一旦 沒有投料時就不進行生產,避免製造過多的在製品,不追求各資源的利用率最大 化,只頇充分利用 CCR 產能資源。

綜觀上述,我們可以發現 C 公司導入 TOC 遵循大野耐一的四個執行步驟,

並有效改善整體生產的流暢性。(1)利用緩衝管理中的時間緩衝與庫存緩衝來改 善整個生產製程的流動性能與控管庫存量;(2)以 SDBR 排程方法管控何時不生 產的機制,以滿足 CCR 產能為投料之機制;(3)廢除局部效率,非 CCR 資源不 追求利用率最大化;(4)持續改善則是使 SDBR 生產排程與緩衝管理機制更加健 全。

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