第四章 結果與討論
第一節 兩廠 WAS 不同前處理方式之產氫比較
一、福田水資源中心 WAS 不同前處理方式批次試驗
WAS 為許多無機物與難分解的大分子有機物所組成,其中包含了許多 是衰老、死亡的微生物細胞,此類物質多包覆一層堅硬的細胞壁用以保護 細胞,因此造成在衰老、死亡細胞中的易分解有機物難溶出至液相中,如 何將這些細胞內物質裂解出來為植種的微生物所利用,是本試驗的重點項 目,由文獻中發現,污泥經過前處理可有效提高再能源效率,例如污泥酸 化處理(Jean et al.,2000),加熱處理(鄭幸雄、白明德,2000;黃政 賢、林信一等人,2000),超音波震盪處理(Chu et al.,2002b),凍融處 理(Chu et al.,2000a)…等,因此裂解前處理是整個污泥再能源化的關 鍵技術所在;經過物理、化學及生物等方法有效裂解之污泥,除可裂解細 胞壁外,也可以快速將大顆粒且複雜高分子形態有機質轉化為小分子溶解 態的醣類、蛋白質等物質,有利於後續的再能源化微生物迅速利用,因此 能有效提高污泥再能源化的效率。
本研究植種之醱酵產氫菌群為本實驗室長期經人工合成廢液培養且 產氣良好之 CSTR 中所取出之菌液,故植種菌液中有殘留之人工合成廢液
基質(以葡萄糖、牛肉汁為主),造成未加入 WAS 對照組也有產氣現象的 發生。
本研究選定台中市福田水資源中心之 WAS 進行試驗,所得產氣結果如 圖 4-1。由圖可發現,反應約進行 12~48 小時會有大量的氣體產生,約 48 小時之後開始停止產氣現象,所測得氣體均為氫氣(40~49%)與二氧 化碳(60~51%),無甲烷氣產生,且以不含 WAS 之對照組有最高的累積 氫氣量約 9.25ml(28.8 cal/g-CODin),其次為原始未處理 WAS 與加酸處 理組別,約可產生氫氣 3.68、3.63 ml(0.99、0.98 cal/g-CODin),更其 次的分別為鹼化、冷凍處理,約可產生氫氣 2.11、2.92 ml(0.54、0.87 cal/
g-CODin),最差的為加熱處理,約可產生氫氣 1.70ml(0.46 cal/g-CODin)。 以 WAS 為基質的試驗組別,理應在有較多有機物質的情況下,有較高 的產氫量,但不含 WAS 組別的產氣量卻明顯高於以 WAS 做為基質的組別,
顯示經前處理之 WAS 醱酵產氫反應有耗氫現象;由水質分析中也得知 WAS 中含有高濃度的 Org-N、NO3-、NO2-、SO4-等,Oremerodet al.(1961)、(Macarty
& Lawrence,1965)、Onodera, Miyahara&Noike (1997)中也證實此類 物質不利於產氫,甚至引發耗氫現象的存在;且由於台中市地下水道接管 率仍偏低,造成福田水資源中心的進流污水不足,必需導引河川水入場區 以彌補處理水量不足的問題,如此一來,河川中的大量無機物進入系統 中,造成 WAS 中的有機物含量偏低,其中 VSS/SS 約為 0.28~0.41,遠低 文獻中一般 WAS 的 VSS/SS 約 0.6~0.8,導致無法提供生物反應的有利需 求。
經各種前處理方式處理過之 WAS 在累積氫氣量上均遠低於控制組的 9.25 ml,但各種前處理 WAS 試驗中,彼此產氣量差異並不太大,產氣量 約在 1.70~3.68 ml 之間,且以原始未處理組別有最高的累積氫氣量,因 此將繼續探討是何種因素導致經處理過後之 WAS 產氫效率竟低於未處理之
WAS。 生氫氣 3.4 ml(0.93 cal/g-CODin),所有組別的產氫量集中於 2.28~2.83 ml(0.59~0.77 cal/g-CODin)之間;唯一特別的是原始未處理的組別,
此組當反應進行至 60hrs 之後,並沒有發生產氣停滯現象,持續產生氣體,
但氫氣含率相當低,約佔總氣體量的 5.3%,其餘皆為二氧化碳,當反應 持續進行至 120 小時後,以無法偵測到氫氣,轉變成甲烷氣,約佔總氣體
量的 21.5%。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 50 100 150
反應時間(hrs)
累積產氫氣量(ml)
不含WAS的 對照組 原始未處理 WAS
加熱處理 WAS 加酸處理 WAS 加鹼處理 WAS 冷凍處理 WAS
過氧化氫處 理WAS
圖 4-2 黎明污水處理廠 WAS 為基質之不同前處理方式累積產氫氣圖(植 種:醱酵產氫菌)
表 4-1 福田水資源中心 WAS 不同前處理方式批次試驗之氣體組成分析
表 4-2 福田水資源中心 WAS 不同前處理方式批次試驗初、中、後期水質監測表
試驗組別 反應初期(0hr) 反應中期(60hrs) 反應後期(120hrs) COD 去除率(%)
5.25 5.02 5.21
533 545 550
對照組
pH 值變化
SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 884 422 331
62.5
5.25 5.52 5.61
7515 7390 7320
未處理 WAS
pH 值變化
SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 10200 9893 9582
6.02
5.25 5.59 5.72
7515 7204 6930
加熱處理 WAS
pH 值變化
SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 10200 10030 9541
6.50
5.25 4.92 5.01
7515 7337 7220
加酸處理 WAS
pH 值變化
SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 10200 9902 9436
7.53
5.25 5.31 5.55
7515 7044 7200
加鹼處理 WAS
pH 值變化
SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 10200 9603 9440
7.51
5.25 5.21 5.43
7515 7116 6983
冷凍處理 WAS
pH 值變化
SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 10200 9306 9003
11.7
表 4-4 黎明污水處理廠 WAS 不同前處理方式批次試驗初、中、後期水質監測表
試驗組別 反應初期(0hr) 反應中期(60hrs) 反應後期(120hrs) COD 去除率(%)
5.25 5.04 5.13
468 522 532
對照組
pH 值變化 SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 931 531 443
52.4
5.25 5.67 5.88
4888 4623 4102
未處理 WAS
pH 值變化 SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 10100 9503 9229
8.6
5.25 5.35 6.01
4888 4638 4201
加熱處理 WAS
pH 值變化 SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 10100 9438 9338
7.5
5.25 5.13 5.19
4888 4587 4239
加酸處理 WAS
pH 值變化 SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 10100 9504 9241
8.5
5.25 5.87 6.03
4888 4665 4105
加鹼處理 WAS
pH 值變化 SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 10100 9430 9289
8.0
5.25 5.49 5.50
4888 4305 4048
冷凍處理 WAS
pH 值變化 SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 10100 9304 9130
9.6
5.25 5.31 5.38
4888 4650 4308
過氧化氫處理 WAS pH 值變化 SS 變化(mg/L)
COD 變化(mg/L) 10100 9447 9288
8.0
三、結果與討論
由上述試驗可發現,以兩廠之 WAS 為基質的產氫結果都非常不理想,
福田水資源中心約 1.7~3.6 ml-H2,黎明污水廠約可得到 2.3~2.8 ml-H2, 也可發現,各種前處理的試驗所得的氫氣量均旗鼓相當,並無特別突出的 處理效果,而所得到的氫氣量均遠低於未加入 WAS 的對照組,約有 8.9~
9.2 ml-H2,氫氣含率也是遠低於對照組,福田水資源中心的氫氣含率約為 40~49%,黎明污水處理廠的氫氣含率約為 26~36%,可明顯看出此二廠 的廢棄活性污泥均不利於產氫反應,且有耗氫現象。由每克進流 COD 產能 量可以發現,對照組有高達 28.8 cal/g-CODin 的效果,至於以 WAS 為基 質的組別分別只有約 0.5~1.0 cal/g-CODin 的產能率,故將反應進行至 甲烷化階段,使其進行完全的水解、產酸、甲烷化反應,才能夠回收足夠 的再生能源。
因此若欲以 WAS 來進行產氫反應,獲取其中再生能源,是相當困難、
不易達成的,主要原因在於污泥外圍有一層細胞壁,需利用各種前處理才 達到部分裂解的效果,且污泥中含有大量的氮源、硫酸鹽等物質於厭氧分 解的過程,會有耗氫現象,導致產氫反應無法順利進行。