• 沒有找到結果。

本廢水純化場自98 年 9 月底運轉以後,初期運轉時因尚未找到最佳運轉模式,

加上中鋼內部廢水源自多處廠區,廢水水質變化性亦難以掌控,使得RO 運轉狀況 不如預期,而須提高清洗頻率甚至停機處理,導致產能較低,經這段期間的努力 後,目前總產能已可達設計值之80~90%,其中高價值的鍋爐用純水則可穩定滿載生 產9000CMD。

前面章節已提到中鋼公司工業廢水涵蓋甚廣源自於數十個單位,各單位製程亦 不盡相同,使得工業廢水水質變異大、不易控管,因此目前操作上有訂定運轉上 限,當水質超限時就會執行運轉模式調整或是停機待上游排除異常狀況;另外,中 鋼公司產品為各項鋼鐵製成品,使各製程處理過程排出之工業廢水含有一定的微量 錳、鐵等離子,亦為平時運轉觀察重點,下面則條列出曾經遭遇之問題點與檢討因 應措施,以供參考:

6.1 廢水水質變異大

中鋼公司工業廢水係匯集各單位排放水,各製程差異及運轉特性導致工業廢水 集中後水質變異大,而廢水純化場針對入口廢水,線上連續監控指標主要有導電度、

pH 及濁度,若水質變異過大超出管制時,相關處置說明如下:

6.1.1 導電度異常處理

本廢水純化場導電度設計值上限為4500 us/cm,平時廢水導電度視豐、枯水期處 於2000~4000 us/cm 之間,又每日變化最多可達 ±2000 us/cm,異常處理方式為 1.導電度 > 4500us/cm:

當導電度高出4500us/cm 並持續半小時,此時全場停機並聯繫上游水處理工 場,避免異常水質造成UF 或 RO 藥洗週期大幅縮短,更甚者會損壞設備。

2.導電度介於3700~4500us/cm:

當導電度介於3700 ~4500us/cm 並持續半小時,此時可依情況判斷是否降載,採 降低RO 進水量至 130 噸 / 小時及回收率至 55%,以降低 RO 膜堵塞速度。

6.1.2 pH異常處理

本廢水純化場pH 設計值為介於 6 ~ 8.5 間,平時控制極穩定,異常狀況發生時

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首先確認線上儀器無異常( 以手持式儀器二次確認 ) 後,訂定之處理方式為 1.pH > 8.5:

當硫酸加酸泵全量輸送時,UF 總入口廢水 pH 仍大於 8.5,表示上游廢水異常,

此時聯繫上游水處理工場協助,必要時全場停機配合。

2.pH < 6:

本場並無法添加液鹼來降低pH,當 UF 總入口廢水 pH 小於 6,立即檢查是否為 本場硫酸加酸泵浦異常輸出,確認加酸泵浦無誤動作後,若(1)PH 讀值介於 6~5.5 且 持續半小時或(2) 當 PH 低於 5.5 時,表示上游廢水異常,此時聯繫上游水處理工場 協助,必要時全場停機配合。

6.1.3 濁度異常處理

本廢水純化場濁度設計管制上限為20 NTU,平時穩定控制 < 10 NTU,異常狀 況發生時首先確認線上儀器無異常( 以手持式儀器二次確認 ) 後,處理方式為 1.濁度 > 20 NTU:

若濁度超出20 NTU 持續半小時仍未降低甚至有再上升,聯繫上游水處理工場並 持續運轉觀察。

2.濁度 > 30 NTU:

若濁度超出30NTU 且無降低趨勢則全場停機並聯繫上游水處理工場,避免異常 水質造成UF 或 RO 藥洗週期大幅縮短,更甚者會損壞設備。

6.2 曾遭遇突發性水質異常對系統之影響

中鋼公司煉製鐵水、冷熱軋鋼等製程之廢水含有較高的錳、鐵等金屬離子,初 期運轉時因尚未掌握相關因子特性及應對方式,曾因水質短時間內的特殊變異,例 如: 廢水含有較大量的錳、鐵離子、油等,造成 UF、RO 機組產能的影響,相關應 對方式分別說明如下:

6.2.1錳污染異常

本場於運轉初期,曾發生RO 膜表面被黑色固體物污染,導致 RO 膜受到不可清 洗恢復之損傷,經中鋼新材料研發處淨水技術小組協助分析鑑定,確定為錳離子及 二氧化錳所污染,此種污染物一旦進入RO 機組,會因 (1) 顆粒狀造成物性割破 RO

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膜、 (2) 化性持續氧化造成 RO 膜破孔,使得雜質滲透至產水側造成產水水質大幅變 差。

確定污染物為錳氧化物後,為避免RO 機組再次遭遇相同傷害,便請新材料研 發處淨水技術小組協助確認形成機制,以找出後續控管方法,透過運轉數據剖析及 反覆進行實驗後,推估極可能形成機制為上游某一製程短時間內排放大量酸液,雖 對整體pH 影響不大,但是可能造成短時間內大量錳離子被溶解到廢水裡,接著進入 廢水純化場,又本場於UF 機組總入口管上添加漂白水做為初步殺菌用,故穿透過 UF 膜之錳離子被漂白水氧化後,逐漸以黑色錳氧化物型態析出於 RO 入口管、RO 膜上,最後造成RO 膜受損。

檢討後續控管方式為,(1) 漂白水加藥點修改往上游移動、(2)pH 控制於 7~8,如 此即便上游有突發性大量錳離子被溶出,亦可有足夠時間被漂白水氧化,將大部份 錳離子轉變成固體物析出,並靠UF 機組將錳氧化物攔截,UF 膜可透過例行性酸洗 將汙染物清除乾淨、(3) 進行 RO 進水管線清洗,以避免殘留於管線上的錳氧化物緩 慢持續進入RO 機組造成二次傷害。修改操作模式後,已無再發生相同事件。

(遭受錳污染之RO膜管相片) 6.2.2鐵污染異常

如同前面章節所述,與錳離子含量相較之下,本場廢水中總鐵、溶鐵含量較

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對整體pH 影響不大,但是可能造成短時間內大量錳離子被溶解到廢水裡,接著進 入廢水純化場,又本場於UF 機組總入口管上添加漂白水做為初步殺菌用,故穿透 過UF 膜之錳離子被漂白水氧化後,逐漸以黑色錳氧化物型態析出於 RO 入口管、

RO 膜上,最後造成 RO 膜受損。

檢討後續控管方式為,(1)漂白水加藥點修改往上游移動、(2)pH 控制於 7~8,

如此即便上游有突發性大量錳離子被溶出,亦可有足夠時間被漂白水氧化,將大部 份錳離子轉變成固體物析出,並靠 UF 機組將錳氧化物攔截,UF 膜可透過例行性 酸洗將汙染物清除乾淨、(3) 進行 RO 進水管線清洗,以避免殘留於管線上的錳氧 化物緩慢持續進入RO 機組造成二次傷害。修改操作模式後,已無再發生相同事件。

(遭受錳污染之 RO 膜管相片)

6.2.2

鐵污染異常

如同前面章節所述,與錳離子含量相較之下,本場廢水中總鐵、溶鐵含量較高、

變異性亦較大,有發現某一段時間疑似因較大量鐵離子/鐵氧化物流入本場,導致 UF 機組透膜壓(TMP)下降幅度增快,而縮短 UF 酸洗週期。另外,初期運轉時曾因 UF 機組濃排管線設計為輸送回本場上游廢水處理站,導致進行檸檬酸酸洗後,使 UF 機組反覆遭遇鐵污染,經取樣分析及數據比對後,研判原先 UF 酸洗時膜絲上 洗出的大量鐵離子、鐵氧化物等被送回上游後又再次進入UF 機組,經 UF 濃排管 線修改至另一廢水處理站後,已無此問題發生。

當本場遭遇鐵污染時,若總鐵含量偏高,則僅使UF 機組透膜壓上升程度加快,

造成清洗頻率增加而減低整體效率,此狀況可透過酸洗將之去除並恢復原有性能。

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高、變異性亦較大,有發現某一段時間疑似因較大量鐵離子/ 鐵氧化物流入本場,導

一旦受到鐵污染後,可藉由短期近 2 個月的高頻率 CIP(clean-in-place,現場清洗) 後,將運轉壓差恢復到與受污染前相當,而且 RO 膜並不會像錳污染那樣而受到不

一旦受到鐵污染後,可藉由短期近 2 個月的高頻率 CIP(clean-in-place,現場清洗) 後,將運轉壓差恢復到與受污染前相當,而且 RO 膜並不會像錳污染那樣而受到不

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