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第三章 馬達磁路分析與改良

3.3 磁路改良

3.3.2 定子槽形改良

以下為針對定子槽形的改良,使用節距已變為10 的馬達開始新設計,定子槽 數維持48 槽,內外徑也維持原樣,主要修改的槽形參數為:槽底圓角半徑、齒寬、

槽深。設計的方式是按順序修改參數,並比較不同參數值下的效率,所分析的馬達 工作點為4000rpm 下 225N 和 90Nm、8000rpm 下 180Nm 和 72Nm,四個工作點分 別對應高低轉速下之大小功率輸出,如選擇 8000rpm 的原因是大約對應車速 80~100km/h,為高速公路之車速,4000rpm 則對應市區之車速,高功率表示為爬坡 及加速時的性能,低功率則接近定速行駛下的動力需求。

由分析不同參數值的效率模擬結果來比較何值為最適當的參數值後,繼續下 一個參數的分析,當參數都分析完後,最後再比較未改良與改良後的設計在4000、

8000、12000rpm 下的最大與額定工作點效率,確認在大部分區域效率都是提升的。

佔槽率方面,有愈大的佔槽率代表可以塞入更多或更粗的銅線,使電阻下降、

首先修改槽底圓角,從0.254mm 改為 1.524mm,增加為六倍,如此修改的原 因是因為在圖3-15 的實際繞線結果中,可以看到槽底角是無法貼齊繞線和槽紙,

結果如圖3-36,8000rpm 時效率皆隨齒寬增加而下降,4000rpm 則先增再減,

由此結果可以知道電阻增加造成的銅損增加在 8000rpm 時影響較大,磁通密度變 小在此轉速下的作用較小。但在 4000rpm 時磁通密度飽和的影響則相對較大,從 圖3-37 可以看到,定子齒寬 4mm 時齒部的磁通密度達到 1.7T,4.9mm 時則只達 到1.5T,矽鋼片 35H250 約在 1.5T 開始進入非線性磁化區,因此在磁通密度較大 的4000rpm 時齒寬縮小會使需要的磁化電流提升,在 4.3 到 4.9mm 這段因飽和還 不夠大,電阻降低減少的損失比電流提升的損失多,因此效率還有一些上升,因此 這次齒寬改良最後選擇4.0mm 做為新設計的定子齒寬。

圖3-36 定子齒寬對效率影響

(a) 定子齒寬:4mm (b) 定子齒寬:4.9mm 圖3-37 定子齒寬對磁路影響(4000rpm, 90Nm)

再來調整槽深,原始設計為20.32mm,從 19 到 23mm 進行效率模擬,結果如 圖 3-38,在 8000rpm 時槽深增加會使效率先微小的提高再降低,4000rpm 則都是 往下降,很顯然就是因為槽深增加而使定子軛部的磁通密度達到飽和,所以同樣轉 矩下需要的電流會增加,以提供足夠的磁動勢提高磁通密度維持轉矩,造成銅損大 幅增加,圖3-39 可以看到槽深為 23mm 時的定子軛部中磁通密度達到 2T 的區域 有很大一塊,19.5mm 時則大部分在 1.9T 以下。8000rpm 效率變化小的原因是因為 原本的磁通密度就比較小,可以增加更多槽深才達到飽和,同時槽深的提高也能增 加並線數,使阻降低,銅損下降,與因飽和作用的提高的銅損大致抵銷而效率在這 個變化範圍內改變不大。最後選擇定子槽深為19.5mm。

圖3-38 定子槽深對效率影響

(a) 定子槽深:19.5mm (b) 定子槽深:23mm