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水理資料

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第五章 河道特性與護岸安全性之分析結果

5.2 水理資料

為比較七二水災之實測水理資料,亦將各蜿蜒段之設計水理資料 整理於表 5.3、表 5.4。惟於本研究在估算河防構造物之設計尺寸時,

皆以實測水理資料為估算數據(見表 5.5、表 5.6)。即實測洪水深度 Ha,洪水面之河寬Ba,以 V2:H1 之梯形面積估算通水面積,依據式 (4.4)估算平均流速Vm後,由(Vm×Ba)而得實測洪水量。

5.2.1 「松竹橋~金谿橋」蜿蜒段之設計水理因子

蜿蜒段MS1:

計畫洪水量Q100=710cms;七二水災洪水量=1383.90cms;平均計畫 堤頂高程=201.32m;平均計畫河床高程=198.1m;設計水深Hd =3.22m; 七二水災實測水深Ha=4.04m;實測河寬B=50.2m;七二水災通水面積

=210.97m2;計畫河床坡降Ie=0.0107。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 0.82m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出673.9cms,將近為原計畫洪水量Q100一 倍多。

蜿蜒段MS2:

計畫洪水量Q100=710cms;七二水災洪水量=1533.97cms;平均計畫 堤 頂 高 程=194.37 m ; 平 均 計 畫 河 床 高 程 =190.56m ; 設 計 水 深Hd = 3.81m;七二水災實測水深Ha=4.56m;實測河寬B=49.3m;七二水災通 水面積=235.20m2;計畫河床坡降Ie=0.009。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 0.75m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出823.97cms,約為原計畫洪水量Q100一 倍多。

蜿蜒段MS3

計畫洪水量Q100=710cms;七二水災洪水量=1784.00cms;平均計畫 堤 頂 高 程=184.57 m ; 平 均 計 畫 河 床 高 程 =180.85m ; 設 計 水 深Hd = 3.72m;七二水災實測水深Ha=4.74m;實測河寬B=48.5m;七二水災通

水面積=241.12m2;計畫河床坡降Ie=0.0110。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 1.02m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出1074cms,約為原計畫洪水量Q100一倍 多。

蜿蜒段MS4

計畫洪水量Q100=710cms;七二水災洪水量=1688.28cms;平均計畫 堤頂高程=173.56m;平均計畫河床高程=170.2m;設計水深Hd =3.36m; 七二水災實測水深Ha=4.43m;實測河寬B=54.3m;七二水災通水面積

=250.36m2;計畫河床坡降Ie=0.0100。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 1.07m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出978.28cms

蜿蜒段MS5

計畫洪水量Q100=710cms;七二水災洪水量=4125.35cms;平均計畫 堤頂高程=167.4m;平均計畫河床高程=161.7m;設計水深Hd=5.7m;七 二水災實測水深Ha=6.83m;實測河寬B=63.7m;七二水災通水面積

=458.40m2;計畫河床坡降Ie=0.0100。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 1.13m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出3415.35cms,約為原計畫洪水量Q100五 倍多。

蜿蜒段MS6

計畫洪水量Q100=1060cms;七二水災洪水量=2966.67cms;平均計畫 堤 頂 高 程= 161.12 m ; 平 均 計 畫 河 床 高 程 =155.80 m ; 設 計 水 深

Hd =5.32m;七二水災實測水深Ha=6.45m;實測河寬B=59.7m;七二水 災通水面積=405.87m2;計畫河床坡降Ie=0.0071。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 1.13m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出1906.67cms,約為原計畫洪水量Q100兩 倍多。

蜿蜒段MS7

計畫洪水量Q100=1060cms;七二水災洪水量=2384.18cms;平均計畫 堤 頂 高 程= 151.84 m ; 平 均 計 畫 河 床 高 程 =148.30 m ; 設 計 水 深 Hd =3.54m;七二水災實測水深Ha=4.74m;實測河寬B=69.4m;七二水 災通水面積=340.19m2;計畫河床坡降Ie=0.0098。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 1.20m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出1324.18cms,約為原計畫洪水量Q100一 倍多。

蜿蜒段MS8

計畫洪水量Q100=1060cms;七二水災洪水量=4761.76cms;平均計畫 堤 頂 高 程= 142.30 m ; 平 均 計 畫 河 床 高 程 =135.35 m ; 設 計 水 深 Hd =6.96m;七二水災實測水深Ha=8.01m;實測河寬B=69.5m;七二水 災通水面積=588.78m2;計畫河床坡降Ie=0.0065。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 1.05m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出3701.76cms,約為原計畫洪水量Q100三 倍多。

依現有的設計水理因子與實測水理因子得知,旱溪「松竹橋~

金谿橋」八個蜿蜒(MS1~MS8)之設計水深明顯不足,且有嚴重溢流之

現象,溢流量約為計畫洪水量Q100之一倍至五倍,建議擴幅或增加深 設計水深,以減少溢流情形發生。

5.2.2 「金谿橋~無名橋二」蜿蜒段之設計水理因子

蜿蜒段MK1

計畫洪水量Q100=368cms;七二水災洪水量=659.24cms;平均計畫堤 頂高程= 214.56m;平均計畫河床高程=212.49m;設計水深Hd =2.07m; 七二水災實測水深Ha=3.31m;實測河寬B=30.3m;七二水災通水面積

=105.77m2;計畫河床坡降Ie=0.0120。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 1.24m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出291.24cms,約為原計畫洪水量Q100一 倍多。

蜿蜒段MK2

計畫洪水量Q100=368cms;七二水災洪水量=832.48cms;平均計畫堤 頂高程= 209.35m;平均計畫河床高程=206.31m;設計水深Hd =3.04m; 七二水災實測水深Ha=3.88m;實測河寬B=31.2;七二水災通水面積

=128.58m2;計畫河床坡降Ie=0.0110。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 0.84m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出464.48cms,約為原計畫洪水量Q100一 倍多。

蜿蜒段MK3

計畫洪水量Q100=368cms;七二水災洪水量=896.61cms;平均計畫堤 頂高程= 208.42m;平均計畫河床高程=205.35m;設計水深Hd =3.07m; 七二水災實測水深Ha=4.21m;實測河寬B=30.9m;七二水災通水面積

=138.95m2;計畫河床坡降Ie=0.0098。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 1.14m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出528.61cms,約為原計畫洪水量Q100一 倍多。

蜿蜒段MK4

計畫洪水量Q100=368cms;七二水災洪水量=688.18cms;平均計畫堤 頂高程=205.78m;平均計畫河床高程=202.66m;設計水深Hd =3.12m; 七二水災實測水深Ha=3.91m;實測河寬B=32.7m;七二水災通水面積

=135.50m2;計畫河床坡降Ie=0.0067。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 0.79m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出320.18cms,約為原計畫洪水量Q100一 倍多。

蜿蜒段MK5

計畫洪水量Q100=368cms;七二水災洪水量=295.32cms;平均計畫堤 頂高程=204.10m;平均計畫河床高程=200.98m;設計水深Hd =3.12m; 七二水災實測水深Ha=2.07m;實測河寬B=37.3m;七二水災通水面積

=79.35m2;計畫河床坡降Ie=0.0084。由以上述得知,本河段是沒有溢 流的情行。

蜿蜒段MK6

計畫洪水量Q100=368cms;七二水災洪水量=927.71cms;平均計畫堤 頂高程=201.02m;平均計畫河床高程=198.77m;設計水深Hd =2.25m; 七二水災實測水深Ha=3.04m;實測河寬B=50.3m;七二水災通水面積

=157.53m2;計畫河床坡降Ie=0.0126。

由以上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 0.79m及七二水 災洪水量比計畫洪水量Q100多出559.71cms,其溢流約計畫洪水量Q100 之一倍多,依現有的設計水理因子與實測水理因子比較而得知,本河 道蜿蜒(MK1~MK6)之設計水深皆明顯不足,且有溢流之現象,建議 擴幅或加深設計水深,以減少溢流情形發生。

5.2.3 「三田橋~東陽橋」蜿蜒段之設計水理因子

蜿蜒段 MK7 之水理因子如下計畫洪水量Q100=153cms;七二水災 洪水量=583.05cms;平均計畫堤頂高程=216.07m;平均計畫河床高程

=213.60m;設計水深Hd =2.47m;二水災實測水深Ha=3.50m;計畫河寬 B=23.9m;七二水災通水面積=89.78m2;計畫河床坡降Ie=0.0127。

由上述得知,其洪水時之水深比設計水深高出 1.03m及七二水災 洪水量比計畫洪水量Q100多出430.05cms,本河道蜿蜒(MK7)之設計水 深明顯不足,且有嚴重溢流之現象,其溢流量為原計畫洪水量Q100兩 倍之多,建議增加深設計水深,以減少溢流情形發生。

由以上對水理因子得知在七二水災時,顯示其岸之隄防可能不夠 高且被沖毀或其河床之設計水深不夠深,使得及時與大量洪水沒有地 方可以渲洩,造成嚴重之溢流。

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