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第五章 . 結果與討論

5.1 結果

本論文研究,從問題現象出發,藉由理論模型的建構,探討問題發生的背後 原因,再以案例實證來驗證理論推導的發現,最後回歸原點解決問題。論文當中 各層目標、限制、資源與實踐途徑的結構,以圖 57 來進行表達。

圖 57. 研究目標、限制、資源與實踐途徑之結構圖

本研究的主軸以進口濃度降低所導致的捕集效率折減問題為出發點,構建一 基於 Fick 第二定律的理論模型,並藉此模型來探究該問題的根本原因,推導出一 空氣洗滌過濾的動態擴散非線性方程式。繼之以微積分方法求算該方程式的真解,

得到以進口濃度為控制變因的去除效率速算預測公式。再藉前人所發表的實驗數 據,來進行理論與公式的驗證,結果證實去除效率速算預測公式與前人實驗數據 有高度的相關性,證明本研究提出的理論模型與預測公式,可合理描述解釋低濃

度污染物於空氣洗滌、過濾設備中的特徵行為。經前述理論模型的推導,就進口

本論文之理論模型與效率速算預測方程式,經 Vizhemehr et al. (2013)與 Chen (2005)所發表實驗數據的計算驗證,結果顯示其為實用與簡明,可以用來推算由於

表 13. 常規衝擊瓶採樣與冷凝衝擊瓶採樣在酸鹼氣體 IC 分析於相同取樣位置處

0.33=20)。可見就酸性污染氣體,APA 302 的量測分別與傳統(常溫)、螯合冷凝 衝擊瓶採樣的測值比較來看,兩者皆存在相當大的差異。推測 APA 302 以特定的 螯合物與目標污染物進行化學反應,以達成篩分特定化學物的目的,故其所分析 的對象為特定化學物經螯合劑反應後的特定衍生物,故若非螯合劑可與之反應的 污染物, APA 302 便無法進行篩分,以至於所測得的污染物濃度可能偏低。

於此實驗中,傳統常溫衝擊瓶方法採測潔淨室內環境背景酸性氣體濃度與 FOUP 螯合冷凝實驗的數據比較,結果顯示潔淨室背景濃度遠低於 FOUP 釋氣,

如圖 59 所示。潔淨室環境背景提供濕度與 NH3,輔以冷凝設備,可促進 FOUP 內 酸性污染釋氣的捕集,而 FOUP 與潔淨室環境混合樣品的量測結果,亦可將潔淨 室環境的背景測值予以扣減,進而推算 FOUP 釋氣所佔的比例。

圖 59. FOUP purge 採樣與潔淨室背景濃度比較

就硼磷污染的捕集,應用冷凝衝擊瓶採樣器所得之水樣,可於不到 2 小時的

量百分濃度 0.3289 ppb 的溶液( )。故就單位時間的捕集效率

(3.947÷814303)= 1375:1]。上述計算結果,整理如表 14。

表 14. 冷凝衝擊瓶法與控片法於硼污染的捕集效率比較(D-tool)

低趨勢。冷凝衝擊瓶採樣法和控片法間的局部硼磷濃度趨勢圖形比較,如圖 60~63 所示。

表 10. (列示參照,同如前 73 頁之表 10)冷凝衝擊瓶採樣法與控片法之 ICP MS 測 值比較(7.5 cc, 3 lpm; 2hr)

Tool Code

BC (ul/m3) 2 hr

PC (ul/m3) 2 hr

BW (1011 atom/cm2)24hr

PW (1011 atom/cm2)24hr

B-tool 1.597 0.341 18 1.6

C-tool 2.320 0.227 46 1.2

圖 60. 冷凝衝擊瓶採樣法和控片法間的局部硼濃度趨勢圖形比較(B-tool 較 C-tool 為低) (Kuo and Chang, 2017)

圖 61. 冷凝衝擊瓶採樣法和控片法間的局部磷濃度趨勢圖形比較(B-tool 較 C-tool 為高) (Kuo and Chang, 2017)

表 11. (列示參照,同如前 74 頁之表 11)冷凝衝擊瓶採樣法與控片法之 ICP MS 測值 比較 (5 cc, 3 lpm, 2hr)

Tool Code BC (ul/m3) 2 hr

PC (ul/m3) 2hr

BW (1011 atom/cm2)24hr

PW (1011 atom/cm2)24 hr

D-tool 2.4 0.5 21 6.5

E-tool 0.7 0.2 16 1.0

圖 62. 冷凝衝擊瓶採樣法和控片法間的局部硼濃度趨勢圖形比較(D-tool 較 E-tool 為高) (Kuo and Chang, 2017)

圖 63. 冷凝衝擊瓶採樣法和控片法間的局部磷濃度趨勢圖形比較(D-tool 較 E-tool 為高) (Kuo and Chang, 2017)

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