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3-5-4 油盤燃燒特性之分析

在文檔中 防火門遮煙試驗基準研究 (頁 98-106)

10MW 大尺度燃燒分析裝置最主要的目的是利用所收集之燃燒產 物來進行可燃物熱釋放率之分析。經由之前冷流場之測試,吾人可以得 知不同速率下之流場量測最佳位置,並經由計算取得不同流速下之均速 點,藉此得以在相異流速下將皮托管伸入適當位置測得速度值,以獲得 實驗所需之廢氣流量參數,接著進行設備之性能表現。如何有效地收集 燃燒產物並作完整之分析為本研究之重點。故後續必須藉由觀察煙罩之 煙氣收集狀況及產物相關濃度變化來改進實驗條件,歸納出影響實驗之 相關變數,以建立實驗規範。

本研究為求數據之正確,吾人需要一穩定之燃燒(熱釋放率)、燃 燒火焰顯著易於觀察以及容易購得的燃料,以便於研究分析,故吾人選 擇汽油作為測試燃料。本實驗容器為一63.3cm×63.3cm 之標準不銹鋼容 器,將其固定於一四方形鐵架上並於鐵架四隻腳上分別裝上測重裝置

(load cell)。實驗前先將水倒入之後再注入汽油,一方面防止火焰於實 驗過程中迅速傳熱給汽油,造成突沸狀況,使火焰不穩定;另一方面防 止下方容器受熱變形。之後將其置於方形煙罩正下方點火燃燒並實驗觀 察紀錄。

由之前火焰觀測試驗得知,高度是一相當重要的參數,因此本實驗 利用升降平台以增加油盤高度。每個升降平台為 0.5m 之鋼材結構物組 成,第一次燃燒測試時增加至 8 塊的高度,此時距地面約為 4m,估算 油面高度與煙罩間約為6.5m,整個煙罩周圍與地面相距約為 10.5m。由 於高度限制,應此必須採用高壓電點火裝置放於油盤上方區域來引燃汽 油,實驗前將四周鐵門關閉,以避免風的干擾。

本次實驗初期將風機抽氣頻率設定為 20Hz 當通電後火焰隨即猛烈 燃燒,而火焰下游區則伴隨著濃密黑煙快速的向上竄升,但在接近煙罩 外圍卻有黑煙向外擴散的趨勢。隨著時間的增加,煙罩下緣處可看見煙 霧堆積現象,漏出煙罩的情形則越來越明顯,顯然抽氣效果不彰。因此 吾人將風機之變頻馬達轉速提高至 30Hz 繼續觀察,結果情況改善並非

明顯,且在煙罩上方的實驗場接近屋頂處煙霧累積現象有越來越多趨 勢,但情況依舊如此直到燃燒結束。

對此現象吾人有鑑於實驗初期抽氣量過小造成煙霧堆積後以致於 流場無法穩定,因此第二次將抽氣馬達之頻率增加至 40Hz,然後再次 進行測試,吾人發現整體抽氣效果則有很大的改善,火焰垂直向上燃 燒,煙氣也完全由煙罩所吸入,之後將實驗所測得之各項結果繪於圖 3-28。圖中流量V&(m3/s)為以十秒為單位之平均流速 V(m/s),乘上 風管截面積計算而來,經由廢氣分析儀所測到的氣體分別為 O2、CO、

CO2 以及 HC,氣體濃度單位皆為體積百分率。由圖中結果顯示,O2曲 線呈現大落差的鋸齒狀,加上CO2 之變化並不能和 O2 有相對應之關係 表示整體狀況並不穩定;另一方面HC 以及 CO 的變化也同樣表現出震 盪激烈的現象,但由於此種油盤火焰穩定性不至於有如此結果呈現,因 此可將原因歸咎於抽氣量過大所致,使得氣流相當不穩定,這點可以由 流量大幅度的變化就可以看出。至於溫度曲線則呈現不連續之階梯狀且 跳動明顯,加上反應時間過慢,經討論後發現此數據變化並不符合本實 驗應有之表現,歸咎原因極可能為本裝置之熱電偶外層包覆金屬過厚,

延遲了熱傳速度所致,因此之後之實驗則需要將外圍包覆之金屬拆除。

由前述實驗所觀察之現象和結果發現,雖然煙氣完全進入煙罩,沒 有洩漏,但是整體廢氣分析及流場狀況並不是相當穩定,因此判斷油盤 高度不夠是主要影響參數,而且抽氣量的大小也是影響廢氣濃度的主 因。因此吾人決定將油盤再加上一2m 的鐵架,因此油盤與煙罩間距縮 短至4.5m,並降低風機馬達轉速以提升系統之穩定性。吾人以不同抽氣 頻率(20Hz、15Hz 和 10Hz)做了三次實驗。第一次實驗,將風機抽風 頻率開至 20Hz,燃燒開始後可見火焰熄滅區下游之黑煙快速竄升,且 在進入煙罩前並無往外擴散之傾向,濃煙抽動情況順利良好,整個實驗 過程亦無煙霧堆積現象產生。之後接連兩次將調整風機馬達轉速至 15Hz 及 10Hz,濃煙抽動及進入煙罩情況皆順利良好,顯示油盤高度調 整至適當高度後,整體抽氣效果有大幅改善。

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接著將此三次實驗所獲得之廢氣及流場等資料繪成圖 3-29~3-31。

由結果可以發現,CO2隨著O2的減少而增加,而且O2 有一明顯的凹形 曲線,顯示出穩定的燃燒特性。CO 曲線則表現出油盤燃燒的三階段-

即初始階段、完全燃燒以及燃燒結束,在整個燃燒時間的中後半段出現 高峰值,主要是因為此時火焰燃燒最為旺盛,熱傳能力增強,使汽油表 面漸趨沸騰以致於油氣濃度迅速增加,故形成富油火焰之不完全燃燒現 象。HC 濃度在此三次實驗結果相差不多,表示三次之燃燒狀況相當類 似。流量則維持在穩定的範圍內起伏,隨著馬達頻率減小,越趨於穩定。

廢氣溫度之結果已有改善,反應速率較快,圖中也有出現高峰值,同時 在抽風頻率小的時候溫度曲線較其他敏感,至於煙霧的產量在火焰完全

展開時最大,且趨於一定值,隨著抽氣量的減少而穩定。

在經過穩定之油盤燃燒試驗之後,接著進行熱釋放率之估算,其計 算方法在 3-5-2 節中已有說明,在此不需加以闡述。利用上述三種方法 計算出之熱釋放率(HRR)繪成圖 3-31。由結果可以看出,以 CDG 方 式和OC 方式計算出來的熱釋放率趨勢相當接近,且隨著抽氣馬達轉速 的增加而略為降低,以10Hz 來看,整體熱釋放率約在 0.7MW 附近,而 20Hz 約在 0.6MW,因此可以知道在本實驗條件下,和實際油盤之熱釋 放率估算來作比較,以10Hz 所得到的結果最為正確。至於以 GTR 算出 的熱釋放率則明顯的小很多,約為 0.3MW,主要是因為此方法還是以 熱對流所得到之熱量為主,佔了實際熱釋放率的 50%~60%,如果本實 驗能夠再加上熱輻射計來評估整體熱釋放率,則結果應該會和 CDG 及 OC 相接近。

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Carbon Dioxide Generation 20Hz

t (s) 2003/11/26

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圖 3-32 利用不同計算模式在不同抽氣量下所得到之熱釋放率變化圖

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