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顯,而北側與南側之風速較高,南側相鄰建築物之轉角處,風速甚 至高達約3.3m/s 以上。

整體而言,就此三方案進行比較,在風速上之比較:原始方案

≒調整方案B>調整方案 A,整體風環境之比較:原始方案≒調整 方案B>調整方案 A;從上述模擬成果可發現,建築物適當的退縮 實有助於風環境之改善。因此在建築調整模擬方案上,原始方案在 本階段風環境的模擬改善方面是為較理想之個案。

此二調整方案模擬成果如對照更新前模擬方案成果,則可明顯 發現建築物周圍風場有相連通之情況,同時風速亦增加,風環境改 善成果甚為顯著,風速比皆>1。依相對評估法評估,風速增大,原 始方案南側風速較其他方案為高;依照絕對評估法之評估,當風速

<3m/s 時,環境風場係屬適宜,此二調整方案之風環境亦應屬適宜,

但原始方案及調整方案 B 南側風速有>3m/s 之情況,應注意環境 風場有不適宜之產生,同時大部分更新後基地皆有達到內政部建築 研究所其建議新北市之夏季舒適風速應達標準值(1.078m/s)之上。

表5-2 個案Ⅲ建築調整方案風環境模擬結果對照表

更新後原始方案 調整方案A 調整方案B

二、個案Ⅲ棟距調整模擬

從上階段模擬成果可發現,行人空間如適當退縮可產生較佳的風環境 效果,但文獻內容亦提及縮減建蔽率亦可達較佳之效果(吳恩融等,2006),

而原始方案與裙樓去除之調整方案 B 確實亦達成較佳的效果;因此,本階 段則透過棟距的調整,包含獨棟及面寬較大建物的個案進行模擬研究。

(一) 調整方案模擬資料說明

案B-1:12M、調整方案 B-2:15~16M做為模擬觀察,以下將此二 調整方案之模擬範圍、網格品質以及迭代計算結果等表列說明(表

正交品質(Orthogonal Quality) 0.157(可接受) 0.157(可接受) 0.177(可接受) 傾斜變形度 (Skewness) 0.843(可接受) 0.843(可接受) 0.823(可接受) 後得知,調整方案B(8~9M)之整體風速約為 0.5~1.1m/s,顯示風於 建築間流通無虞,但基地西側風速較低(0.5m/s 以下)且較原始方案 擴大,北側與南側之風速較高,南側相鄰建築物之轉角處,風速甚 至高達約 3.3m/s 以上;調整方案 B-1(12M)之風速大部分落在 0.5~1.1m/s,基地東側與西側風速有低於 0.5m/s 以下,與原始方案 狀況類似,但可發現北、南側接近建築物側,風速略微增大,且風 流入建築物之狀況較為連續,高風速區亦落在南側相鄰建築物之轉

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角處;調整方案 B-2(15~16M)之狀況同調整方案 B-1,但風流入建 築物之狀況與原始方案相同。依照相對評估法評估,三調整方案風 速比約持平,風速無大幅改變,但整體風環境流通狀況以B-1 較佳;

而依照絕對評估法之評估,當風速<3m/s 時,環境風場係屬適宜;

此三調整方案之風環境亦應屬適宜,且多數區域皆達到內政部建築 研究所其建議新北市之夏季舒適風速應達標準值(1.078m/s)之上。整 體而言,就此三方案與原始方案進行比較,僅B-1 風環境流通改善 之狀況較佳,且弱風區域較為縮減;此三調整方案在更新單元內風 環境皆有所改善,並減少單元外>3m/s 之過強風場之區域。

表5-4 個案Ⅲ建築棟距調整方案風環境模擬結果對照表

更新後原始方案 調整方案B(8~9M)

調整方案B-1(12M) 調整方案B-2(15~16M)

分別以棟距8~9M、12M、15~16M做為模擬觀察,以下將此三調整 方案之模擬範圍、網格品質以及迭代計算結果等表列說明(表 5-5)。

正交品質(Orthogonal Quality) 0.154(可接受) 0.155(可接受) 0.151(可接受) 傾斜變形度 (Skewness) 0.846(可接受) 0.845(可接受) 0.849(可接受) 300*300m,網格數約在 44 萬左右;網格品質之正交品質皆高於 0.151 (可接受)以上,另傾斜變形度皆低於 0.849(可接受)以上;相關 B-2(15~16M)之模擬成果,比較此四方案模擬結果(表 5-6)之風環境後 得知,更新後原始方案之整體風速大部分落在 0.8~1.5m/s,且中段 位置及基地東、西側部分區域明顯風速低於 0.8m/s;調整方案 B(8~9M)之整體風速約為 0.8~1.5m/s,基地東側及中段較深處之風 速部分低於0.8m/s,南側基地外圍相鄰建築物之轉角處,風速高達