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提升 ODM 產品設計品質之作業程序與執行結果

第四章、 案例分析

4.2 提升 ODM 產品設計品質之作業程序與執行結果

以BUC 產品設計開發過程為例,在各主要流程中執行的結果說明如後:

(1) D 界定(Define):訂定專案目標,找出產品開發案最重要的主題與方向。

在「界定」中包括了步驟1:產品設計開發專案選擇;步驟 2:客戶產品需求確認;

步驟3:Kano 模式分析。BUC 產品會被選為 DFSS 適合的專案,主要原因有:a.屬於 ODM 案子,b.客戶需求規格明確且列於合約中,c.過去與該客戶已有多次的合作經驗 (利於 Kano 分析),d.該產品之計畫負責人值得信任。

由於BUC 產品是衛星地面站訊號收發系統中的一個重要模組,是屬於工業產品,客 戶是衛星地面收發設備系統商,在委託案中能很清楚且完整的定義各項產品需求之工 程規格。因此我們在「界定」階段可以較容易確認客戶需求,這與客戶是屬於一般大 眾的消費性(Consumer)產品在「界定」階段的狀況有所不同。

另外我們在客戶眾多需求中,以Kano 模式分析那個需求項目是最重要的,找對方向 後才能針對重點需要投入最多的資源來處理。

(2) M 衡量(Measure):衡量顧客需求與規格要求,將顧客聲音轉換成公司關鍵品質特性 (Critical to Quality,CTQ)。

在「衡量」中包括了步驟3:Kano 模式分析;步驟 4:決定關鍵項目與產品設計;步 驟5:電子零件失效率與應力分析。這些步驟主要是要找出衡量顧客需求的關鍵項目。

在針對不同客戶或不同產品族群(不同應用面),可以透過 Kano 模式分析找出客戶最 注重的項目。BUC 產品是屬於 VSAT 產品族群,我們嘗試挑選該產品族群中較資深 的七位產品負責人,以問卷調查表(附錄二之一)透過親自訪談方式,採用 8 個常見的 議題以交叉問法,正向回答以1~5 分對應(非常滿意為 5 分),反向回答以-1~-5 分對 應(非常不滿意為-5 分),經整理問卷調查表所回饋之分數統計(附錄二之二)可得到如 表4.1 之結果。

表4.1:ODM 新產品設計開發 Kano 模式分析結果

品質要素 客戶需求要項

(Voice of Customer)

評 分 (正向) (反向) 當然品質

(Must-be Quality)

◆快速回應客戶

(One-Dimensional Quality)

◆低成本(合理成本)

(Attractive Quality)

◆符合RoHS 與 WEEE 出以產品與電子零組件的失效率(Failure Rate)或 MTBF(Mean Time Between Failure)可 靠度規格,以及產品環境規格(客戶在合約中有明確之需求規格值),這兩者為產品開 發案最重要的改進方向與目標。

(3) A 分析(Analyze):分析功能要求,針對關鍵品質特性分析與提出設計改善要點與步 驟。在「分析」中包括了步驟5:電子零件失效率與應力分析,也就是我們已清楚定 義出關鍵品質特性為產品的失效率或MTBF,針對此特性要量化分析其潛在問題點與 找出設計上可改善之處。

BUC 產品在產品原型(Prototype)完成後,也就是已符合產品性能規格後,由產品設計 工程師提供用料表(BOM)上各電子零件的基本資料與操作應力資料,再透過本研究第 3.3.5 節步驟 5:電子零件失效率與應力分析之方法,解析出原始產品設計的失效率與

MTBF = 77,834 小時(詳見附錄三之一),由於客戶在合約中要求可靠度規格為 MTBF 大於150,000 小時,明顯不符合客戶需求,因此需要依據圖 3.4 的流程來分析與改善 問題點。

首先針對零件失效率較高的前幾名(失效率>100 者)分析,主要都是λG過高,表示應以 更換其它類別的零件才會有顯著的改善效果。另外我們也發覺產品局部位置操作溫升 過高,以及用料零件過多等問題,這些都是產品設計工程師可以改進的方向。

BUC 產品經過「D 設計」之產品設計變更後,再重新依據第 3.2 節步驟 5 方法計算失 效率與MTBF,以確認改善效果,最後得到 MTBF = 555,246 小時(詳見附錄三之二),

經初步分析可符合客戶品質與可靠度需求,不過這是理論分析值,還需要實際加速壽 命試驗的驗證來佐證。

(4) D 設計(Design):因應顧客要求開發設計,利用品質工具觀念,協助擇優設計,徹底 地消除或降低潛在不良。在依據「A 分析」所找出的改進方向後,產品設計工程師依 據目前技術能力與可用資源評估後,執行設計變更。經多次的設計變更與產品性能符 合性測試,再加上失效率分析作業的輔助,最後共採取了下列幾點設計變更措施,透 過失效率與MTBF 分析結果,可以說明已明顯改善了 BUC 產品之設計品質:

-將 4 種高失效率零件更換成λG較低且功能近似的零件。

-產品局部位置的最高溫升原為 27℃,經修改電路、更換零件與降低操作電應力後,

將操作溫升從27℃降至 24℃。

-修改電路,簡化設計,降低部份零件數的用量,將整體零件數從352 顆降至 235 顆。

在V(驗證)階段之環境試驗時,發現產品在水密試驗後漏水,是屬於產品密封不良的 問題,經工程師分析後認為是產品外殼(Housing)蓋子的密封環(O-Ring)與溝槽間之公 差設計不當,造成產品組裝後會有目視不易檢查的微細空隙而造成漏水,經修改該 機構尺寸公差後已能符合要求。

(5) V 驗證(Verify):確保研發品質,藉由驗證測試,證實最佳可行的設計方法,達到顧 客的要求。

當我們在BUC 產品設計變更後,再經產品失效率與 MTBF 分析確認符合需求,隨即

準備試件進入產品實測驗證階段。BUC 產品在驗證階段共準備了 16 個試件,其中 10 個試件是供加速壽命試驗使用,另外6 個試件是供環境試驗使用。

環境試驗主要包括了環境應力篩選(ESS)與環境鑑定試驗(EQT),在 BUC 產品 6 個試 件中共分成兩組(每組 3 個),分兩批(4 個與 2 個)執行,分別依據附錄四之一的試驗流 程逐項驗證。6 個試件首先經環境應力篩選測試,ESS 測試規格詳如附錄四之二。需 要先執行ESS 測試的目的是要先剔除早夭失效與工藝不良的問題,以便讓後續之環 境鑑定試驗能單純的驗證產品耐環境規格的能力。BUC 產品之 ESS 測試順利通過,

隨即進入環境鑑定試驗,這時才開始分兩組執行,環境鑑定試驗規格詳如附錄四之三 所示。第1 組在水密試驗後發現 3 個試件均有微量漏水,經工程師分析原因與改善後 (如上述說明),重新驗證水密試驗通過,其餘環境鑑定試驗項目均順利通過驗證測 試。BUC 產品在 2004 年 7 月 28 日至 2004 年 9 月 6 日期間完成環境試驗的驗證測試,

說明BUC 產品能符合客戶環境規格需求。

加速壽命試驗(ALT)是假設在 30℃的操作環境下,BUC 產品的 MTBF 至少要有 180,000 小時能力,客戶規格是大於 150,000 小時,因為 M 公司內部要求必須要有高 於客戶規格1.2 倍的能力。經(2.4)式、(2.5)式與(2.6)式推導出 10 個試件在試驗溫度 70℃下,試驗時間需要 480 小時(20 天),也就是說 BUC 產品經過前述加速壽命試驗 條件驗證通過後,即可驗證產品至少具有大於180,000 小時 MTBF 的能力。BUC 產 品之加速壽命試驗規格詳如附錄四之四所示,在2004 年 7 月 28 日至 2004 年 8 月 17 日期間經實際加速壽命試驗後,無任何失效發生,確認我們不論在理論分析與實測驗 證都能符合客戶可靠度規格需求。

在公司內部驗證確認符合客戶需求後,之後又另外再準備了10 個樣品送交客戶驗 證,經客戶2 個多月的驗收測試,最後能順利通過客戶驗證,本 ODM 設計開發案經 過此程序而能順利成功結案,並轉入生產製造階段。

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