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第一章 緒論

1.2 文獻回顧

1.2.1 水庫水力排砂相關研究

在中國,因泥砂淤積而減少的水庫庫容約佔 66%; Fan & Morris

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(1992)針對中國的三門峽水庫、官廳水庫、雙江水庫和劉家峽水庫庫 區內的泥砂沖刷及淤積情況,依據現地觀測資料進行定性及定量之探 討。泥砂在水庫中的行為主要可分為三項:(1)粗顆粒多集中沉積於 庫區上游,於水庫迴水區起點處形成三角洲。(2)隨水流進入庫區的 細顆粒沉滓在壩前沿程淤積。(3)洪水期間形成異重流,使清水在上 而渾水在下沿庫底往壩址移動。

Wang et al. (2009)對水庫泥砂所造成的問題進行討論,包括在迴 水區泥砂淤積造成底床抬升增高洪水位、泥砂進入水力發電設施造成 管路堵塞以及減少水庫蓄水量等;並且對於水庫泥砂的控制,提出了 以下策略:

(1) 蓄清排渾:在非汛期,入庫泥砂濃度不高時水庫採高水位操 作,儲蓄清水;而在汛期間採低水位操作,降低水庫水位以 增加入庫水流挾砂能力,連水帶砂一併排至庫區下游。

(2) 異重流排砂:於颱洪期間,大量入庫水砂在水庫庫區中會形 成異重流現象,使得庫區中接近底床的水流挾帶了高濃度泥 砂,可利用水庫低高程洩水孔將運移至壩前的高含砂水流排 出,可有效降低水庫泥砂濃度以及減少泥砂淤積。

(3) 空庫排砂:將水庫水位降至底孔高程,使入庫水流可直接藉 底孔排出,除了將入庫泥砂隨水流排出,甚至可擾動水庫已 沉澱之淤泥,隨水流排出庫區,增加庫容。然而因為此種水 力排砂方式會於短時間內,將大量水庫沉泥帶到庫區下游,

使沉泥內富含之重金屬連砂帶水流入下游河道,為生態環境 帶來極大的負面影響。

(4) 人工清淤:使用機械挖泥、抽泥將淤積泥砂移出庫區,或擾 動庫底使淤泥可藉水流排出庫區。與前三項水力排砂策略比

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較起來,人工清淤相對較無效率。

Khosronejad (2009)使用一維水理輸砂模式模擬伊朗 Sefid-Roud 水庫之水力排砂操作,並分別以 1980 年和 1981 年的現場觀測資料作 檢定驗證。確認此數值模式適用於 Sefid-Roud 水庫後,模擬颱洪事件 中不同的水庫底孔操作方式(水庫放流量),提出最有效率的排砂操作 策略。

位於巴基斯坦的 Tarbela 水庫亦受到泥沙淤積的威脅,一旦泥沙 將壩址處的進水口堵塞,將使水電站及灌溉供水系統失去功能。Emma et al. (2000)應用”Hydro”套裝軟體,模擬 Tarbela 水庫於不同水砂條件 下,未來六十年的發電與灌溉效益;模擬結果顯示,設置潛沒堰保護 進水口避免泥砂淤積,以及低高程的排砂設施對水電系統供應無虞是 最有效的。

Sloff (1997)以 Tarbela 水庫及位於相同河道上的其它計畫興建水 庫為研究對象,同時考慮了泥砂模式與水資源調度模式,以達成放水 灌溉和水力發電最佳化之水庫操作策略。

Parker et al. (2007)進行水工模型詴驗(實驗水槽布置如圖 1-2),模 擬水庫中的異重流過程,並以其觀測資料為基礎,發展了一套具異重 流機制的數值模式,用來推求水庫的囚砂率。

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圖 1-2 Parker et al. 水工詴驗模型水槽

(資料來源:Parker et al. 2007) 賴(2004) 建立入庫泥砂觀測系統,實際調查水庫現場渾水異重 流垂直濃度分佈及評估設置減淤通道之可行性,並配合水理模型詴驗 與數值模式,探求適合於台灣水庫之減淤操作方式及減淤通道型式.。 1.2.2 石門水庫防淤相關研究報告

水利署為改善石門水庫淤積問題,主導多項研究計畫,以下摘要 相關計畫之研究成果。並且將許(2008)使用一維顯式有限解析法應用 於石門水庫之成果作一簡單說明。

(1) 石門水庫既有設施防淤功能改善工程計畫 (2006) 報告引用凌來水等 (1991)排砂比函數公式:

4 3

2 K

t K

Q K

H 1

s

 K      

(1-1)

估算石門水庫的排砂比ηS。式中,ηS=

入砂量 排砂量,

H=

2 1

H

H

Q=

2 1

Q

Q

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t= 2

1

3600 T V

Q t

,H1為清水面以下水深(公尺),H2為渾水水深(公尺),

V 為渾水庫容(萬立方公尺),t1為入庫洪水持續時間(hr),T 為入庫洪 水不排砂歷時(hr),Q1 為一場洪水的平均入流量(cms),Q2 為一場洪 水的平均出流量(cms);K1、K2、K3、K4為待迴歸參數;該報告引用 中國恒山、汾河水庫排砂資料驗算及對黑松林水庫排砂驗算結果,取 K1=1.175,K2=-1.026,K3=-0.655,K4=-0.164。

以 89 年碧利斯、90 年納莉、94 年馬莎、85 年賀伯及 93 年艾利 颱風分別代表 2 年、5 年、10 年、20 年及 100 年重現期洪峰流量,

推估不同底孔洩水能力之排砂比如圖 1-3。

圖 1-3 石門水庫底孔洩水能力與排砂比關係

(資料來源:水規所,2006)

藉由改建的底孔(永久河道放水口、電廠和排洪隧道)洩水量將來 砂排洩,降低水庫渾水的濁度及淤積效應。改善設施整體而言並不影

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響石門水庫的洩洪能力,改建工程亦確保輸水路排除沉木的能力。永 久河道放水口、電廠設施及排洪隧道防淤功能改善後(底孔洩水能力 達 2,400 秒立方公尺),預計排砂比將由原來之 16%增加至約 71%,

具有相當高之排砂效益。

(2) 石門水庫相關設施水工模型詴驗九十八年度期初報告 (2009) 水規所於民國 98 年以石門水庫為對象,進行水工模型詴驗。包 括電廠改建模型詴驗、增設取水工程詴驗、羅浮防砂設施詴驗、排洪 隧道改建詴驗以及水庫既有設施改善排砂減淤功能詴驗,分別簡介如 下:

i. 電廠改建模型詴驗:因低高程洩水口排放能力不足,異重流來不 及排放容易造成渾水累積,水庫下層渾水置換水庫上層清水溢洪排 出。因此,石門水庫急需擴增下層通道之排放高濃度渾水能力,提 升水庫防淤功能,達到「蓄清排渾」之目的。石門水庫電廠更新改 善工程主要目標,即配合颱洪期間入庫渾水異重流抵達電廠進水口

,擴大電廠排放流量由原本之 110cms 增為 462cms,以提升過庫泥 砂量。

ii. 增設取水工程詴驗:水庫異重流到達大壩附近來不及由下層排放 時,會累積造成下層取水之原水濁度過高,超過自來水公司處理能 力,導致無法供應民生用水與工業用水。因此,石門水庫急需增設 分層取水工工程,以利颱洪期間能分層取得濁度較低原水。本項增 設取水工工程包括上中下三層取水隧道,各層入口底部高程分別為 236 公尺、228 公尺及 220 公尺。

iii. 羅浮防砂設施詴驗:目前每年義興壩清淤量 25 萬立方公尺及羅 浮國軍清淤區 15 萬立方公尺,仍無法應付颱風豪雨沖蝕而下之土 砂量。因此,計畫於羅浮地區再增設攔砂設施,以有效攔阻入庫泥

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砂及擴增羅浮國軍清淤量,以延長水庫使用壽命及維持水庫正常營 運功能。本項規劃設計目的為增加沉砂功能與擴增清淤量,經考量 施工、生態及經濟效益等,評估結果以「樁體丁壩」型式掛淤為較 佳方案。

iv. 排洪隧道改建詴驗:石門水庫排洪隧道改善工程初步規劃案,其 中主要目標係配合颱洪期間入庫渾水異重流抵達排洪隧道進水口 前,藉由入口高程 220 公尺向下延伸管線至標高 190 公尺,排放下 層異重流與渾水潭,擴增下層排放流量提升過庫泥砂量。

v. 水庫既有設施改善排砂減淤功能詴驗:評估現況既有設施改善功 能,包括發電進水口與永久河道放水口,以及排洪隧道延伸下層入 口之防淤功能,藉由現場觀測分析及水工模型詴驗驗證水庫異重流 防淤功能與相關設施水理功能,以及評估水庫更新改善工程對過庫 泥砂百分比之提升,提供相關研究、工程規劃設計與營運管理之參 考。詳細內容可參照 5.1 節。

(3) 石門水庫上游主河道分洪防淤工程初步規劃及水工模型詴驗研 究-初步規劃報告 (2010a)

計畫目標係藉水源量影響分析、分洪防淤功能探討、地質地形 地貌調查評估選線、工程方案研擬與配置、相關計畫之規劃設計案,

探討石門水庫增設防砂設施工程攔截粗顆粒泥砂,評估水庫上游分洪 防淤通道水理流況與分洪防淤功能,並結合水庫暨有設施更新改善工 程,提升過庫泥砂百分比,提供後續規劃設計參考。圖 1-4 為四個工 程規劃布置方案示意圖,水規所(2010a)就 A 案以物理模型詴驗進行 分洪防淤效能分析,其分析結果摘要如下。

圖 1-5 為模擬歷年來在石門庫區具代表性的颱洪事件,在不同規 模隧道的排砂效率。考慮到隧道規模成本與排砂效率,以分洪防淤隧

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道規模設計為 1,600 秒立方公尺為最佳值。若是以民國 55~97 年共 35 場颱洪事件之平均值來看,則分洪防淤隧道在規模達 1,600 秒立方公 尺時,排砂效率為 61%。

若啟動時機為 300 秒立方公尺,則減供水量為每日九萬立方公尺 (圖 1-6)。圖 1-7 是設定不同隧道規模時,不同啟動流量可排出庫區的 泥砂量。在隧道規模為 1,600 秒立方公尺時,若啟動流量設定為 300 秒立方公尺,則年排砂量可達 129 萬噸。

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圖 1-4 石門水庫上游規劃排砂隧道工程佈置

(資料來源:水規所,2010a)

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圖 1-5 分洪防淤隧道規模與排砂效率評估

(資料來源:水規所,2010a)

圖 1-6 分洪防淤隧道啟動水量與減供水量之關係

(資料來源:水規所,2010a)

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圖 1-7 分洪防淤隧道啟動流量與年排砂量評估

(資料來源:水規所,2010a) (4) 凝聚性沉滓傳輸機制之模擬應用研究 (2008)

利用一維顯式有限解析法數值模式模擬石門水庫庫區羅浮至壩 址處,分析泥砂在庫區中之運移、沖淤和分布規律,選擇民國 93 年 8 月之艾利颱洪事件,模擬庫區水體底床、濃度及輸砂傳輸的變化情 形。對於下游石門大壩,假設為虛擬結構物,即水流輸砂量均勻分佈 排出庫區。

圖 1-8 可見模擬範圍羅浮至壩址前整體河床及水位變化情形,圖 1-9 為底床變化量與實測結果之比較,與實測相比,整體趨勢也有相 當不錯的結果。而鑑於淤積面日漸升至發電進水口擋泥牆頂,石門水 庫管理局於民國 67 年起開始規劃壩前庫區之清淤計畫,因此民國 74 年起在下游段庫區以水力抽泥船清淤壩前 1.5 公里範圍之淤泥,每年 抽泥 300,000 至 450,000 m3,淤積面亦平均下降 7.2m,故為造成模擬 結果在壩址前 1.5 Km 庫區差異之可能原因。在庫區下游部分,亦有

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2 至 5 公尺的低估誤差結果,主要原因為斷面測量時間間距為一年左 右,而本案例模擬時間僅挑選民國 93 年造成石門水庫入流流況衝擊 最大的颱洪事件,相對於當年其他颱洪暴雨事件,假設對凝聚性沉滓 淤積沖刷影響力不大,以及凝聚性沉滓的沉淤速度極緩慢。經參考周 (2005)對於石門水庫中凝聚性沉滓沉淤詴驗歸納出石門水庫沉降速 度迴歸式,而推算每天石門水庫沉淤深度約數公分左右,因此當石門

2 至 5 公尺的低估誤差結果,主要原因為斷面測量時間間距為一年左 右,而本案例模擬時間僅挑選民國 93 年造成石門水庫入流流況衝擊 最大的颱洪事件,相對於當年其他颱洪暴雨事件,假設對凝聚性沉滓 淤積沖刷影響力不大,以及凝聚性沉滓的沉淤速度極緩慢。經參考周 (2005)對於石門水庫中凝聚性沉滓沉淤詴驗歸納出石門水庫沉降速 度迴歸式,而推算每天石門水庫沉淤深度約數公分左右,因此當石門

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