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第五章 實驗結果討論與數值模擬之比較

5.3 應用模內沖模機構消除結合線

5.3.1 沖模機構的剪斷效果

由於模內沖模製程是在射出成形製程結束後接續執行,因此產品表面 的溫度勢必會受到成形後的模具溫度以及冷卻時間長短所影響。為了了解 高溫平板在沖模機構作動下之剪斷效果,實驗中設計了一組可針對加熱平 板進行剪斷的沖模機構。沖模機構包含了氣壓缸、模具、底座、快速排氣 閥、控溫機、電阻尺與空壓機,如圖 5.24 所示,動力來源為氣壓缸,氣壓 缸規格為缸體內徑200mm、行程 120mm,沖頭直徑為 10mm,模具部份為 上下兩平板夾層,模具上下兩部份可放置加熱棒對放置上方之平板進行加 熱,剪斷速度則以裝設快速排氣閥改變其快慢,圖 5.25 為安裝加熱棒後的 測試模具照片。實驗參數包括了剪斷速度以及材料溫度,量測數值則是剪 斷力。實驗試片則是 3.0mm 肉厚,50X50mm 之方形平板,材料則是分別 採用ABS、PC 以及 PMMA。其測試條件如表 5.4。

沖模機構實驗顯示[67],上述三種材料的剪斷面在溫度較低或者剪斷速

度越快時,剪斷面的品質會越好(剪斷面的品質好壞以破斷面的比例大小 為依據。當破斷面的比例越低時,表示剪斷面的品質越好),剪斷面越平滑、

完整;而從尺寸上的差異來看,剪斷速度越快、溫度越低可達到尺寸差異 較小的優良效果;圖5.26 及圖 5.27 是 ABS 的剪斷面放大圖以及尺寸量測。

5.3.2 模內沖模機構實驗結果檢討

實驗的第二部分是直接設計一套可安裝於模具內部的模內沖模機構,

模內沖模機構如圖5.28 所示,成形條件如表 5.5。在射出成形機充填/保壓/

冷卻階段,氣壓缸不做運動,此時安裝於孔洞位置的沖頭未凸出,模穴為 一平板。冷卻結束時,氣壓缸作動,沖頭由模具可動側往固定側沖擊,將 孔洞外型沖出;接著模具開啟,成品取出。

模內沖模實驗的試片外型則如圖 5.29,從成形結果中得知,對於材料 ABS 而言,冷卻時間越短有助於減少成品之收縮;從截面完整性考量,沖 壓速度越快以及冷卻時間越長可使截面越平滑。圖5.30 為 ABS 剪斷面之放 大圖。

5.3.3 結論

模內沖模機構能夠將結合線完全消除,沒有塑料上的使用限制;但是 在沖擊速度以及成形條件上必須加以調整,才能適用於各種材料上。

5.4 應用局部加熱機構消除結合線

局部加熱機構是針對嵌入成形製程所開發的模具改良設計,其重點在 於讓嵌入件在塑料充填前能夠加熱至一指定的溫度,藉以改善結合線缺陷

(包括外觀以及強度)。以下將以兩個不同產品,測試局部加熱機構對於嵌 入成形件的結合線改善效果。

5.4.1 潛水用呼吸調節器及現有問題說明

潛水用呼吸調節器(regulator)是SCUBA(Self Contained Underwater Breathing Apparatus)Diving(一般稱為水肺潛水)中一項重要設備[68][69]。

調節器分為兩部份(圖5.31),分別是一級頭(first stage)以及二級頭(second stage)(如圖5.32)。在潛水過程中,氣瓶內的壓力因為氣瓶的持續使用而隨 之下降,一級頭的功用就是將氣瓶壓力(200 atm ~ 20 atm)輸出成穩定的 壓力(9 atm),然後透過氣喉把空氣送到二級頭;此時二級頭會依據潛水員 的吸氣動作,提供環境壓力的空氣供潛水者使用,二級頭也能夠依據不同 的水深,提供等同於水深壓力的空氣,以減少潛水者肺部的負擔。

呼吸調節器必須與高壓管相連接,為了安全以及使用環境上的考量(使 用環境為海水,產品必須考慮到耐腐蝕的要求),這類產品的連接位置是採 用不鏽鋼製成的金屬接頭[70]。

調節器的成形採用嵌入成形製程,成形人員會先以人工的方式將已經

加工完成的金屬接頭放入模具內,再合模射出完成產品。

當產品成形後,品管人員會先以 95 lbf-in 的扭矩進行組裝測試,通過 測試(施力後沒有發生破壞)的產品就可以包裝出貨;不過為了安全上的 要求,某些國外廠商要求進行更高強度的測試;產品必須通過140 lbf-in 的 扭矩測試(如圖5.33),而且沒有發生缺陷(例如扭曲或破壞)後,才能夠 包裝出貨。

而廠商目前發生的問題,是這些通過測試的產品經由空運至美國後,

部分產品卻在結合線的位置發生開裂(如圖5.34)。由於發生破裂的位置固 定在結合線,因此猜測應該是結合線的結合強度不足,在運送過程中產品 因為溫度差異造成殘留應力釋放,而產品就從強度最差的位置發生破裂。

根據之前的研究,調整模具溫度,是改善結合線缺陷的最有效方法;

在尚未修改模具前,成形人員先嘗試以人工方式將嵌入件加熱,放入模具 後進行成形,發現成品的結合線痕跡較為不明顯。根據實驗結果,模具廠 開始對模具進行修改,以測試嵌入件加熱的成形方法是否能夠徹底解決目 前的問題。模具的修改方式則是參考中華民國新型專利M351142。

5.4.2 實驗步驟

為了確認產品的破壞原因,實驗中分為兩部分:在模具進行修改前先 以數值分析軟體進行評估,再修改現有模具,於嵌入件位置安裝加熱機構。

數值模擬分析軟體採用 3D TIMON,分析採用的成形條件與成形材料 如表5.6。圖 5.35 為分析網格圖檔,圖 5.36 則是 3D 充填分析與結合線的形 成圖。從流動波前圖中可以發現,當融熔塑料通過嵌入件位置時,塑料會 合區產生結合線。3D TIMON 以結合線會合角(weld meeting angle)顯示結 合線產生時塑料的會合角度(當會合角度越大,結合線的強度會越強;當 會合角越小,結合線的強度會越弱,一般以135 度為標準,會合角大於 135 度稱為 melt line,會合角小於 135 度稱為 weld line)。與目前產品的破裂位 置比較,可確定結合線的位置就是產品的破壞位置,因此判定產品破裂的 原因很可能是因為結合線區域強度不足,當殘留應力釋放後造成產品局部 發生破裂問題。

在確認結合線的發生位置後,開始進行模具修改。本實驗中的嵌入件

(金屬接頭)採用不鏽鋼(SUS303),呼吸調節器本體則是採用PC/ABS 材 料。實驗將以修改完成的模具進行實際樣品生產。生產過程中對嵌入件設 定了三組不同的溫度,再將新完成的樣品與舊的樣品按照相同的品管測試 條件進行測試,得到製品破壞時的相關參數。呼吸調節器的成形條件如表 5.6,嵌入件加熱溫度如表 5.7。實驗模具安裝於射出機上的照片如圖 5.36~

圖5.39,成形品如圖 5.40。

由於產品並不是在成形後立即出現結合線位置破裂問題,因此實驗中 加上了冷熱循環測試。測試流程如下:

1. 成形後,先以 140lbs-in 的扭矩施加於製品上,通過測試的產品先放至於 室溫16 小時。

2. 16 小時候,產品進行冷熱循環測試。冷熱循環測試時,先將產品放入 80℃

的熱水中 20 分鐘,再將產品放入 0℃的冰水中 20 分鐘,重複上述動作 五次。

3. 將完成冷熱循環測試的產品再以 140 lbs-in 的扭矩測試。

5.4.3 呼吸調節器實驗結果檢討

實驗中採用三組不同的嵌入件溫度,分別是室溫(25℃)、40,以及 90℃;實驗總共需要經過兩次 140lb-ft 扭矩測試,兩次都通過測試(未發生 破裂)的產品才能確認為合格的產品。

為了測試嵌入件溫度對於產品強度的影響,實驗中採用了三組不同的 嵌入件設定溫度,每一組溫度取20 件樣品進行測試,測試結果如表 5.7。

從實驗結果可以得到下列結論:採用室溫的嵌入件,整體良率僅有 30%;將嵌入件加熱至 40℃,雖然在第一輪的扭矩測試中全數通過,但是 在經過冷熱循環測試後,仍然有一半的樣品無法通過扭矩測試,整體良率 僅有50%;將嵌入件加熱至 90℃,則產品可全數通過測試。

實驗結果證明將嵌入件加熱後,的確可大幅改善產品的強度;而該模 具改善機構也證明了可以解決類似的嵌入成形問題。

5.4.4 螺柱試片及現有問題說明

目前市面上的機車(速克達),全車的外觀件可分為四大類,分別是頭 燈、前斜板、左右側板,以及與後尾燈相接的貨架。

由於這些外觀件的組裝必須考量到拆卸問題(因為維修時可能需要拆 下),因此機構工程師在設計組裝時多半採用螺柱。螺柱的優點在於組裝成 本低廉,能夠抵抗一定的震動力,可以承受多次的組裝與拆卸;但是螺柱 設計的最大問題,在於底部與產品外觀相接的位置,往往因為肉厚問題而 發生局部縮水現象,如果產品需要噴漆或電鍍,縮水的現象會更嚴重。

為了解決這個問題,廠商改用修改後的螺柱外型設計,以避免產品表 面發生縮水問題。修改後的螺柱外型與傳統螺柱的最大不同,在於螺柱與 底部肉厚相接的位置,由原本的圓柱直接相接,改成以肋相接。另外,在 肋與底部相接處,還會做局部的肉厚調整,以減少日後產品表面發生縮水

(如圖5.41)。常用的螺柱修改後機構造型如圖 5.42 所示。

由於螺柱的本體零件還必須經過噴漆甚至是耐溫測試後,再進行鎖 附;螺柱強度往往因為過程中之應力(射出成型、噴漆,以及耐溫測試等)

而與原始設計有所誤差,因此廠商設計了如圖5.43 的螺柱樣品,測試不同 規格的螺柱承受扭矩的能力。

螺柱試片有三種高度,分別是 10mm、20mm,以及 30mm;三種螺柱 造型,分別是TypeA、TypeB,以及 TypeC(如圖 5.44)[71]其中 TypeA 與

TypeB 為目前使用的螺柱造型,TypeC 為傳統螺柱,主要是用來比對成形後 的表面縮水現象。另外,螺柱試片的底板部分有兩種厚度,分別是 2.0mm 與 2.5mm。廠商在完成實驗試片製作後,可以利用扭力板手轉入螺柱,記 錄螺柱破壞時的扭矩大小,進而確認螺柱的設計規範是否合理。

TypeB 為目前使用的螺柱造型,TypeC 為傳統螺柱,主要是用來比對成形後 的表面縮水現象。另外,螺柱試片的底板部分有兩種厚度,分別是 2.0mm 與 2.5mm。廠商在完成實驗試片製作後,可以利用扭力板手轉入螺柱,記 錄螺柱破壞時的扭矩大小,進而確認螺柱的設計規範是否合理。