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鎢沉澱物(Tungsten Precipitate) 析出及解決對策

第五章 研究結果之探討

5.2 鎢沉澱物(Tungsten Precipitate) 析出及解決對策

在 C3F8 配方的新程式上線生產後一個偶然的機會中,線上有一 批產品因為停滯較久(約 13 ~ 18 小時)才進到下一站金屬層濺鍍,結果 發現該批產品型表面以顯微鏡觀察時看到型態似 particle 為凸出物,且 大都分布在接觸窗孔洞(Contact Hole )的不明瑕疵(Defect),如圖 43 所 示

圖 43. 分布在接觸窗孔洞的不明瑕疵

將此接觸窗孔洞的不明瑕疵樣品以電子束圖譜(EDAS,電子束 1 μm) 進行定性分析,發現其 Defect 點之組成元素有鎢( W )、氟( F ) 存 在(參考圖 44),故推測此不明瑕疵可能為蝕刻後含氟的物質(可能為殘 餘氣體夾雜在 Polymer 中) 經曝露在大氣之下吸取水氣轉變成氫氟酸 (HF) 與鎢金屬起化學反應而生成的鎢沉澱物(Tungsten Precipitate)。

圖 44. 接觸窗孔洞不明瑕疵的電子束圖譜

由於在以往使用舊配方(SF6)的製程時,也有經驗在鎢金屬蝕刻後 有相同鎢沉澱物析出的現象,但當時會發生鎢沉澱物的時間是在蝕刻 後靜置超過 72 小時才看到這種現象,且如果蝕刻後在 72 小時內送往 下一站完成水刷洗(Scrubber Rinse) 製程則不會有鎢沉澱物的析出。

5.2.2 鎢沉澱物析出解決對策

因此,鎢金屬蝕刻後有鎢沉澱物析出的現象並非新製程(C3F8 配 方)上線後特有的現象;且以現行的製程裡在技術上是有解決辦法的,

那就是水刷洗(Scrubber Rinse) 製程。

但是從另外一個角度思考,發生鎢沉澱物析出的時間變短了似乎 是一個變異,這種情形有可能的推測是:

鎢金屬蝕刻製程本身屬於高壓製程無論是使用 SF6 配方或是使 用 C3F8 配方,其反應壓力皆約在 500 mT ~ 900 mT 之譜,這樣的高壓 反應原本就比較容易生成較多的反應複合物(Polymer);而反應氣體中

的氟離子通常會殘存在 Polymer 當中,如前節所述,Polymer 經曝露在 大氣之下吸取水氣,水氣當中氫氧鍵(OH-) 使 Polymer 裡面的氟離子轉 變成 HF(氫氟酸) 並與接觸窗裡的 Tungsten plug 鎢金屬起化學反應而 生成,這也就說明了在 SEM 照片中我們總是看到這些析出物只發生在 接觸窗上而且都為凸出狀的原因。

至於看到鎢沉澱物析出的時間變短,則可能原因為: 這兩種氣體 的差別在於 C3F8成份上比 SF6多了碳(C) 原子,碳原子在反應過程中 會導致 Polymer 變得更重,因而反應後 wafer 上的 Polymer 會比由 SF6

蝕刻的 wafer 多,故曝露到大氣後就比由 SF6蝕刻的 wafer 更快使鎢金 屬起化學反應。

為充分掌握到底確切產生鎢沉澱物的時間為何? 特別做了靜置 時間的觀察與比較,將 5 組控片(有圖形) 分別給使用 SF6 配方的製程 機台 1 組;使用 C3F8 配方的製程機台 5 組,經蝕刻後直接靜置於晶舟 盒內每小時逐一檢查直到發現鎢沉澱物出現為止,其結果如表 21 所 示:

>24 21

C3F8 EB-5

>72 SF6

EB-4

>24 18

C3F8 EB-3

>24 16

C3F8

EB-2

>24 20

C3F8 EB-1

加作Scrubber 無動作

W 析出物出現 Idle time (hour) Etch

Entity gas

>24 21

C3F8 EB-5

>72 SF6

EB-4

>24 18

C3F8 EB-3

>24 16

C3F8

EB-2

>24 20

C3F8 EB-1

加作Scrubber 無動作

W 析出物出現 Idle time (hour) Etch

Entity gas

表 21. 鎢沉澱物析出時間比較表

從表 21 中可看到,使用 SF6 配方的這組控片仍舊是可超過 72 小時才有鎢沉澱物析出,而使用 C3F8 配方的 5 組控片在 20 小時內即 可觀察到鎢沉澱物析出;兩個實驗組的 SEM 照片如圖 45 所示。

圖 45. 靜置時間實驗的觀察結果

根據上述結果,將使用 C3F8 配方的 5 組機台及其 5 組控片在蝕刻後分 別靜置到接近(但不超出)相對應的鎢沉澱物析出時間,然後進行水刷洗 (Scrubber Rinse) 製程後再予以靜置並觀察,發現經過 Scrubber 後的控 片經過 24 小時以上都未再看到鎢沉澱物析出。

經以上實驗觀察結果證實,使用 C3F8 配方進行鎢金屬蝕刻的產 品發生鎢沉澱物析出時間的確比使用 SF6 配方進行鎢金屬蝕刻的產品 短,但如果經過 Scrubber 步驟則都可使發生鎢沉澱物析出的時間大於 至少 24 小時。

因此,為解決這方面的困擾最快且最省成本的作法就是在生產運 作上做規範,限定鎢金屬蝕刻後的產品應該在 12 小時內完成水刷洗 (Scrubber Rinse) 製程步驟;另外,也強烈建議當機台因故未能完成蝕 刻步驟而退出反應腔時,若產品在退出前已有發生電漿反應的情形,

在產品退出後也應立即執行水刷洗步驟再做停滯。

第六章 研究成效之展現