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III-V高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SPN)新製程發展計畫(II)

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III-V 高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SPN)新製程發展

計畫(II)

計畫類別: 個別型計畫 計畫編號: NSC93-2623-7-009-016-IT 執行期間: 93 年 08 月 01 日至 94 年 07 月 31 日 執行單位: 國立交通大學材料科學與工程學系(所) 計畫主持人: 張翼 報告類型: 完整報告 處理方式: 本計畫可公開查詢

中 華 民 國 94 年 11 月 8 日

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是 否 符 合 原 計 畫 內 容 及 預 定 進度 落後原 因/改善 措施 預定趕 上進度 時間 一.分項計畫一: 覆晶封裝電磁模 擬發展計畫 A. *封裝結構內部之共振現象及場強分析 1. 本項分析的結構如圖一所示,包含晶片、基板以及封裝體。封裝體的上蓋厚度為 200 µm, 側牆厚度為 200 µm,內側空腔尺寸為 1000 µm x1000 µm x200 µm。

上蓋

側牆

晶片

基板

圖一 ●是 ○否 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形,

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是 否 符 合 原 計 畫 內 容 及 預定進度 落後原因/ 改善措施 預定趕上 進度時間 一.分項計畫一: 覆晶封裝電磁模 擬發展計畫 2. 利用時域差分之理論計算封裝結構內部之電磁場,當覆晶之接地面金屬與共面波導傳輸線 之間距(如圖二)維持 50 µm 以上時,可以降低平行板波導波模對於能量傳輸損耗之影響(如 圖三)。 接地面 金屬 共面波導 晶片 上蓋 圖 二 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是否符合原 計畫內容及 預定進度 落後原 因/改善 措施 預定趕 上進度 時間 一.分項計畫一: 覆晶封裝電磁模 擬發展計畫 圖三 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。 2.'合計'欄內請統計不符計畫進度項目之項數,如「落後項數=3」代表共有三項工作進度落後。

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是 否 符 合 原 計 畫 內 容 及 預 定 進度 落後原因/ 改善措施 預定趕上 進度時間 一.分項計畫一: 覆晶封裝電磁模 擬發展計畫 B. *覆晶構裝結構內金屬凸塊接點之耦合與輻射分析 1. 本項分析的結構如圖四所示,藉由改變金屬凸塊之高度和金屬凸塊之間距來觀察金屬凸 塊接點之間的電磁耦合效應。 圖四 2. 由研究發現金屬凸塊之高度與電磁耦合效應較不相關,當金屬凸塊高度(H) (如圖五)從 20 µm 增加至 100 µm,對整體結構的電氣特性並無明顯變化。 ●是 ○否 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是 否 符 合 原 計 畫 內 容及預定進度 落後原 因/改善 措施 預定趕 上進度 時間 一.分項計畫一: 覆晶封裝電磁模 擬發展計畫 3. 但兩對金屬凸塊之間距與電磁耦合效應有極大之相關性,於 60GHz 時,當間距(L) (如圖 五)小於 25 µm 時,其折返損耗將大於-20dB。此一數據將有助於安排金屬凸塊之位置。 圖五 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。 2.'合計'欄內請統計不符計畫進度項目之項數,如「落後項數=3」代表共有三項工作進度落後。

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是 否 符 合 原 計 畫 內 容及預定進度 落後原因/ 改善措施 預定趕上 進度時間 一.分項計畫一: 覆晶封裝電磁模 擬發展計畫 C. *構裝基板之表面波分析 1.由於表面波存在於多層結構,我們利用嚴謹之電磁理論,配合傳輸線網路分析及橫向共振 方法計算出表面波色散關係曲線(如圖六)。該曲線可以提供設計者瞭解在特定的基板結構、 和操作頻率下會有多少表面波波模被激發出來。 圖六 2.由表面波色散關係曲線(如圖六),我們發現基板的厚度對表面波波模被激發的程度有很大 的影響。適當的減少基板的厚度可以有效地抑制表面波波模被激發的程度。 ●是 ○否 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形,

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是 否 符 合 原 計 畫 內 容 及 預 定 進度 落後原 因/改善 措施 預定趕 上進度 時間 一.分項計畫一: 覆晶封裝電磁模 擬發展計畫 D. *覆晶系統構裝最佳化設計 1.利用最佳化設計之方法,適當地調整共面波導之結構,設計出槽線寬度漸變之共面波導 結構來改善轉接效應,如圖七所示,當金屬凸塊之高度和直徑為 40µm 和 30µm 時,目前 已達到直流到 80GHz 皆可具有-20dB 以下之反射耗損設計。 圖七 ●是 ○否 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是否符合原計 畫內容及預定 進度 落後原因 /改善措 施 預定趕 上進度 時間 一.分項計畫一: 覆晶封裝電磁模 擬發展計畫 E. *同軸式覆晶接線設計 1. 已設計三組不同的同軸式連接線,此一結構在於利用同軸式凸塊結構來取代傳統三根 凸塊之設計,可以將垂直轉接部分之結構封閉於同軸結構中。 同軸式覆晶接線對於填膠造成電磁場之影響可以降至最低。同時該結構又可以增加對於電 磁干擾之防護能力,因此可降低傳統三根凸塊之耦合損失,且實驗數據皆已經達到所預期 之目標。 F. 完成設計 60G Hz CPW MMIC 電路 1. 設計電路 訂定工作頻率為 60GHz 的放大器 ,採用分 項計畫二的共平面波 導 (Coplanar waveguide)設計準則;電路架構方面,使 用 有 著 最 大 電 路 增 益 的 共 源 極 電 路,而 PHEMT 元 件 其 源 極 端 接 地 可 以 符 合 這 樣 特 性,所 以 我 們 利 用 兩 級 共 源 極 放 大 器 作 為 電 路 的 架 構 。 兩 級 間 以 及 輸 入 輸 出 端 加 上 組 抗 匹 配 電 路 , 以 達 到 最 佳 的 增 益 輸 出 特 性 。 並 且 兩 端 matching Network 匹 配 到 50 歐 姆 系 統 。 中 間 的 Interstage matching, 是 作 共 軛 匹 配 , 以 利 於 功 率 傳 送 。 Bias 端 使 用 電 阻 電 容 並 聯 結 構 濾 除 高 頻 雜 訊 。 ●是 ○否 ●是 ○否 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是否符合原計 畫內容及預定 進度 落後原 因/改善 措施 預定趕 上進度 時間 一.分項計畫一: 覆晶封裝電磁模 擬發展計畫 2. 模擬電路

利用 ADS 做 transistor level 的電路設計及動作驗證與模擬,再使用 cadence tool 做實際佈局後,將佈局轉回 IE3D 做 EM 效應模擬以符合設計需求。模擬整體電 路,驗證 S 參數、輸出功率、線性增益、P1dB 點、穩定度、附加功率效益等,滿足 設計需求。

3. Tape out 60GHz CPW MMIC 電路

完成晶片佈局後,將設計的 60GHz CPW MMIC 電路經由子計畫二製作。

G.完成 30GHz MMIC 覆晶封裝

經由 NDL 量測完成 30GHz MMIC 電路,請分項計畫三製作覆晶封裝(flip chip),封裝 完成後,再度量測,證實覆晶封裝並未改變電路特性與性能,可借鏡為 60GHz 的經驗依 據。 ●是 ○否 合 計 落後項數=0 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。 2.'合計'欄內請統計不符計畫進度項目之項數,如「落後項數=3」代表共有三項工作進度落後。

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分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是否符合原計畫 內容及預定進度 落後原因/ 改善措施 預定趕上 進度時間 二.分項計畫二: 高頻 IC 製程發展 計畫 A. < 0.1μm 閘極製程技術 1. 完成以加熱方式熱回流光阻的製程技術,達成線寬為 90nm 的 T 型閘極,相關專利已 獲准。 2. 完成以電子束微影及 stepper 技術,利用兩次曝光技術,完成小線寬 T 形閘極。相 關技術正申請國內外專利中。 3. 光阻為雙層之高分子光阻 PMMA 及(P(MMA-MAA)),先用高加速電壓之電子束微影系 統曝光,接著以熱板加熱方式回流光阻,透過適當的加熱時間及溫度,達成小於 0.1μm 閘極製程技術。 4. 已成功將 0.1μm 線寬的 T 型閘極製程整合於低噪音及功率 PHEMT、MHEMT 元件。 5. 已將小線寬 T 形閘極技術整合於 60GHz MMIC 製程。 B. V 波段低噪音 MHEMT 元件 已經完成低噪音 MHEMT 元件的製程研發,並完成下列製程之整合: 1. 平台隔絕(MESA)製程 使用磷酸/過氧化氫溶液作為平台蝕刻溶液。並可成功的將元件阻隔,並且具有 適當的蝕刻輪廓,讓跨越的金屬電極不至於斷線。 2. 歐姆接觸製程 包括 GeAuNi 的電子束蒸鍍條件最佳化、歐姆接觸電阻值量測、RTA 參數最佳化、 lift-off 製程等,已經整合上述製程條件,並已經成功整合於實際 MHEMT 元件。 ●是 ○否 ●是 ○否 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。 2.'合計'欄內請統計不符計畫進度項目之項數,如「落後項數=3」代表共有三項工作進度落後。

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是否符合原計畫 內容及預定進度 落後原因/ 改善措施 預定趕上 進度時間 二.分項計畫二: 高頻 IC 製程發展 計畫 3. 閘極蝕刻技術 選用高選擇比蝕刻的閘極蝕刻溶液可以增加元件的均勻度,增加閘極蝕刻製 程的彈性。MHEMT 之閘極蝕刻使用琥珀酸/過氧化氫/氨水系統作為閘極蝕刻溶 液,蝕刻溶液之選擇比可達 1000 以上。 4. 空氣橋製程 研發完成金和銅金屬之空氣橋製程,分析完成銅空氣橋之高溫介面穩定性及 電氣特性。 5. 保護層沉積與蝕刻製程 6. 晶片薄化(Lapping)製程 完成晶片的薄化製程,可將砷化鎵晶片磨至 100μm 以下,並完成背面拋光製程。 7. 背面 via-hole 製程 使用乾式蝕刻方式,完成 via-hole 製程研發,蝕刻氣體為 BCl3/Cl2,蝕刻速 率 1.5μm/min。並可藉由控制氣體組成,改變孔洞蝕刻輪廓,以適合後續的金屬 化製程。 C*. V 波段功率 MHEMT 元件

1. 本元件採用較高 In 含量 InGaAs 為通道(In=0.4), undoped InxGaAs(x=0.1~0.4) 為漸變緩衝層,undoped InAlAs 為反向隔離層 2. 佈局最佳化: 考量高功率元件在操作時產生的高熱量,佈局時針對元件電極排列方式、 散熱及閘極長度等參數作最佳化處理。單一閘極長度為 20μm 及 40μm,總閘極 長度為 80μm、160μm、320μm 及 640μm。 ●是 ○否 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是否符合原計畫 內容及預定進度 落後原因/ 改善措施 預定趕上 進度時間 二.分項計畫二: 高頻 IC 製程發展 計畫 3. 製程整合 為增加功率電晶體的散熱特性,整合第一年中所發展的銅製程與 MHEMT 製程, 將銅空氣橋、銅電極等製程應用於功率電晶體。另外並配合背面製程(Backside process),完成晶片薄化、via-hole 及背面金屬化等製程。 4. 高頻特性量測

已經完成功率 MHEMT 元件的 S 參數及 load pull 量測。

D. MMIC 被動元件製作 1. 完成 NiCr(80/20)電阻之製程,使用電子束蒸鍍方法,採用 in-situ 控制電阻方法, 可控制 NiCr 片電阻在 50/□,誤差在±5/□。 2. MIM 電容製作已完成,包括電子束蒸鍍金屬電極,氮化矽薄膜之沉積及空氣橋製程。 E. MMIC 結構佈局最佳化 1. 已經完成 60GHz 之 MMIC 佈局最佳化。 配合分項計畫三所作的覆晶結構之熱傳模擬結果,設計金屬凸塊的位置、外型 及材料,配合 thermal bump 及 thermal via 設計,使 MMIC 有較好的散熱效果及可 靠度表現。

●是 ○否

●是 ○否

說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是否符合原計畫 內容及預定進度 落後原因/ 改善措施 預定趕上 進度時間 二.分項計畫二: 高頻 IC 製程發展 計畫 F*.60GHz MMIC 製作 1. 結合分項計劃一的元件模型及分項計劃二的 PHEMT 及 MHEMT 元件製程,提供設計 60GHz MMIC 所需的設計參數,並已完成 60GHz MMIC 設計。 2. 已完成 60GHz MMIC 的光罩製作。

3. 整合 MHEMT 及 PHEMT 主動元件製程及被動元件製程(包括 NiCr 電阻製程及 MIM 電容製 程)。

4. 完成空氣橋及電鍍金之製程整合。

5. 開發完成 MMIC 的後段製程,可將 MS MMIC 晶片研磨至 100μm 的厚度,via hole 蝕 刻製程也已經研發完成,via hole 直徑 50μm,並可藉由氣體組成控制 via hole 孔 洞輪廓。 完成 60GHz MMIC 製程整合,MMIC 採用 MS/CPW 設計,並完成高頻 S 參數量測。 ●是 ○否 合 計 落後項數=0 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。 2.'合計'欄內請統計不符計畫進度項目之項數,如「落後項數=3」代表共有三項工作進度落後。

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分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是否符合原計畫 內容及預定進度 落後原因/ 改善措施 預定趕上 進度時間 三.分項計畫三: 覆晶封裝發展 計畫 A . 高頻被動元件之覆晶結構製程 1. 完成 CPW-CPW 結構的被動轉接覆晶結構製程,並且完成毫米波段的高頻 S 參數量 測。

2. 完成採用 stud bump 及電鍍金凸塊的覆晶製程,凸塊高度約 40μm。stud bump 具有 不需 UBM(Under bump metallization)製程、製程簡單等優點,適合於研發或小、中量 的生產,電鍍製程可同時在 wafer-level 層次上形成凸塊,適合於 I/O 數目多的大量生 產,本計畫同時完成兩種製程的覆晶封裝結構研究。 3. 完成利用乾膜光阻製作金凸塊的技術,乾膜光阻製程具有成本低的優點,本計劃配 合電鍍製成完成 30μm 至 50μm 高的凸塊製程。 4. 基板線路採用分項計畫一所設計的數種補償結構,以降低高頻轉接損耗,S 參數量測 結果顯示在高頻時可以有效降低轉接損耗。被動元件也同時採用數種補償結構,在 GaAs 晶片上製作成 CPW 傳輸線,金屬厚度大於 2μm。 5. 完成 Au 凸塊的覆晶熱壓製程及 AuSn 接合製程的研發,Au 凸塊的熱壓製程之接和 溫度 260℃~300℃,壓力 30g~35g/bump。 ●是 ○否 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形,

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是否符合原計畫 內容及預定進度 落後原因/ 改善措施 預定趕上 進度時間 三.分項計畫三: 覆晶封裝發展 計畫 B.* 無鉛電鍍凸塊製作 1. 完成 Sn-Ag 合金之無鉛凸塊電鍍製程。錫銀合金具有優良機械性質及抗腐蝕之優點, 唯須克服兩者電位差異極大,不易於二元合金電鍍之困難。本研究已完成:(1)電鍍 製程條件之擇定與鍍液之陰極曲線量測,找出適合電鍍範圍,並將此條件應用於凸塊 電鍍;(2)可製成 50 μm高度之凸塊;(3)凸塊接合方面,已完成相關熱壓製程資訊 之蒐集,並應用於 IC 與凸塊化基板之接合,初步結果顯示,利用助銲劑(Flux)可成 功地完成凸塊接合。 2. 完成 Sn-Cu 合金之無鉛凸塊電鍍製程。錫銅合金具有濕潤性良好、成本低且加工性 良好等優點,唯須克服兩者析出比例之二元合金電鍍困難。本研究已完成:(1)電鍍 製程條件之擇定,以找出適合電鍍範圍,並將此條件應用於凸塊電鍍;(2)可製成 50 μm高度之凸塊;(3)凸塊接合方面,已完成相關熱壓製程資訊之蒐集,將進一步應 用於 IC 與凸塊化基板之接合。 3. 電遷移設備之建立 電遷移設備需能量測 I-V 曲線,並可於某特定溫度下持續通電數天,以加速試驗電遷 移之破壞。目前已完成(1)蒐集所需設備,包括電遷移座台、光學顯微鏡、電流供 應器、探針組數組、加熱器等;(2)撰寫實驗控制與數據記錄所需之電腦軟體;(3) 完整之軟硬體設備組裝與機台整合測試、設計修改等。 ●是 ○否 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。 2.'合計'欄內請統計不符計畫進度項目之項數,如「落後項數=3」代表共有三項工作進度落後。

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分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是否符合原計畫 內容及預定進度 落後原因/ 改善措施 預定趕上 進度時間 三.分項計畫三: 覆晶封裝發展 計畫 C.乾膜光阻製程 1. 完成乾膜光阻的電鍍金屬導柱製程。 2. 完成乾膜光阻應用於高頻覆晶製程的研發,光阻厚度 50μm ~ 120μm,電鍍金凸塊高 度~35μm。 3. 完成乾膜光阻應用於被動元件(CPW)之覆晶封裝,並完成高頻 S 參數的量測,在 40GHz 時,被動元件覆晶結構(基板線路有補償結構)的 insertion loss 為 1.5dB。 4. 利用乾膜光阻技術配合銅電鍍技術,開發完成銅金屬導柱的技術,且利用 cladding 金 屬保護銅金屬導柱,使銅導柱不會受到大氣影響而氧化。此技術將配合無鉛焊料之電 鍍技術,將 V 波段元件整合在覆晶結構中。 D.新穎同軸式轉接覆晶結構製程及高頻量測 1. 已與分項計畫一共同研發出新穎之同軸式轉接覆晶結構,此結構具有非常低之插入損 耗及反射損耗,可適用 underfill 的製程,可使 undefill 對高頻特性的影響降到最低, 有助於 underfill 的填入。 2. 完成同軸式轉接覆晶結構之設計有三組,考慮結構有無 BCB 介電層,完成轉接佈局, 並送交製作光罩。 3. 已完成開發同軸式轉接覆晶結構之製程,並完成結構之製作,等待接合後,並進行高 頻 S 參數量測,比較分項計畫一模擬結果及實驗量測之結果,進行下一步之驗證分析。 完成之雙 C Shape 之同軸式轉接覆晶接合結構,完成結構之 CPW 傳輸線金屬厚度為 2m,材料為 Ti/Au 金屬層、Ti/Au/Cu 金屬層,同軸轉接之 C Shape 凸塊高度為 30m, 凸塊金屬為 Au、Cu。

●是 ○否

●是 ○否

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是否符合原計畫 內容及預定進度 落後原因/ 改善措施 預定趕上 進度時間 三.分項計畫三: 覆晶封裝發 展計畫 E*. 覆晶接合元件的 DC 與 RF 量測 1. 完成覆晶接和元件的高頻 S 參數量測,CPW-CPW 轉接結構在 40GHz 時,insertion loss< 1.4dB。 2. 分別完成 Stud bump、Au 電鍍、乾膜光阻+電鍍等方法所作之覆晶封裝結構的 DC 及 RF 量測,CPW 傳輸線為 Ti/Au 金屬層,總厚度約 2μm。 3. 完成主動及被動元件的覆晶高頻量測,藉由 NDL 的量測設備,量測範圍從 DC 至 100GHz。 F*. 覆晶接和之熱傳導分析與散熱設計 1. 針對所設計的覆晶封裝結構,已進行熱傳分析之模擬,並設計各種不同 thermal via 作為覆晶結構散熱之用。 2. 由熱傳分析結果,設計 MMIC 線路及功率元件的覆晶結構。 ●是 ○否 ●是 ○否 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。 2.'合計'欄內請統計不符計畫進度項目之項數,如「落後項數=3」代表共有三項工作進度落後。

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計畫名稱: III-V 族高頻通訊積體電路及覆晶系統構裝(SIP)新製程發展三年計畫 分項計畫 計畫實際執行內容 (以實際達成狀況具體詳細填寫 ,屬計畫查核點並請以 * 表示) 是否符合原計畫 內容及預定進度 落後原因/ 改善措施 預定趕上 進度時間 三.分項計畫三: 覆晶封裝發展 計畫 G*. 高頻主動元件的單晶片覆晶封裝製程技術

1. 採用分項計畫二所完成的低噪音 HEMT 元件,以 Au stud bump 或 Au 電鍍凸塊結構, 配合熱壓用覆晶方式接合在陶瓷基板,壓合壓力 30g~35g/bump,壓和溫度: 基板 300 ℃,晶片 250℃。 2. 改變 HEMT 元件之金屬墊,排列方式及大小,增加覆晶接和封裝的電氣特性,結合分 項一之電磁模擬,設計符合 60GHz 的元件 layout。 3. 完成 V 波段 MHEMT 元件的覆晶製程技術,並已經完成 V 波段的高頻 S 參數量測, 在 60GHz 時,覆晶封裝之後增益值的變化< 1dB,此封裝技術整合分項計劃一的電磁 模擬及熱傳分析的結果,使 MHEMT 元件在電氣特性和熱傳特性方面有較佳的表現。 設計完成新型低噪音 HEMT 元件的覆晶封裝結構,可以減少覆晶封裝所造成的高頻損耗。 ●是 ○否 合 計 落後項數=0 說明 : 1.填寫計畫實際執行內容依計畫書最小工作單位(子項計畫或工作項目)具體化、數字化及階段性之技術指標、技術規格等執行情形, 遇有進度落後時請述明落後原因、改善措施及預定趕上進度時間。

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參考文獻

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