第五章 結論與建議
第一節 結論
一、批次試驗
(一)在不同起始pH值試驗中,當起始pH控制在 5.0~5.5 時,可得到較佳的產 H2產量;而當起始pH愈接近中性者,可得到較佳的CH4產率,尤其是起 始pH控制在 7.0~7.5 時,CH4產量最佳。
(二)添加磷酸鹽緩衝溶液對產H2反應的影響不大,但對甲烷化反應卻有明顯 的抑制現象,且隨著磷酸鹽濃度的增加,甲烷產量愈明顯減少,尤其當 磷酸鹽濃度大於7.5g-PO43-/L時,其抑制現象更明顯。再者,當起始反應 pH值愈離中性範圍( )愈遠,其甲烷反應受磷酸鹽濃度的影響 愈大。
(三)在pH操控方式方面 為5.25,產H2結束後,
pH調至 7.0)之 比模擬單相pH操控之產
能 佳 [ 起 始pH pH 為 7.0 ( 328cal/
g-CODin)]。
(四)當COD濃度為 20, 可得到最佳的產能811cal /g-CODin,約為純酒糟基質產能(15cal/g-CODin)54 倍,約為純污泥基 質產能(175cal/g-CODin)的4.6 倍。當基質COD濃度為 10,000mg/L時,
污泥/酒糟=2/3,有最佳產能(360cal/g-CODin);當基質COD濃度為 30,000mg/L時,污泥/酒糟=3/2,有最佳產能(460cal/g-CODin)。
(五)本研究以污泥/酒糟為複合基質,當污泥濃度為 4,000 mg/L、酒糟濃度為 16,000mg/L 時,有最佳產能,不論污泥或酒糟濃度大於或小於此濃度,
產能效率都會降低。
(六)COD濃度為 20,000mg/L時,污泥與酒糟成分百分比為 80:20 時,複合 基質有最佳產能 811 cal⁄g-CODin。而若要使污泥與酒糟複合基質每克
7.0~7.5
,模擬二相式pH操控(起始pH 批次試驗產能(373 cal/g-CODin)
為 5.25 ( 316cal/g-CODin) 及 起 始
000 mg/L,污泥/酒糟=1/4 時,
COD 之 產 能 能 夠 達 到 400cal 以 上 , COD 濃 度 必 須 控 制 在 15,000 ~ 22,000mg/L之間,且酒糟濃度成分必須佔複合基質成分百分比 65~85%
之間。
(七)當污泥濃度操作在 4g-COD/L、酒糟濃度操作在 16g-COD/L時,有最佳 產能811cal⁄g-CODin。若複合基質其污泥濃度控制在3~8 g-COD /L、酒 糟濃度控制在11~22 g-COD/L之間,每克複合基質COD之產能能夠達到 400 卡以上,約為以純污泥為基質產能 2 倍;以純酒糟為基質產能 26 倍 以上。
(八)由Gompertz equation迴歸分析結果,當起始pH接近中性(7.0~7.5)時,
甲烷反應容易驅動,所以遲滯期(λ)較短,而隨著起始pH值愈低,λ 值愈長。當磷酸鹽濃度大於9.0g-PO43-/L時,最大產能速率(Rm)明顯變 小且遲滯期(λ)會增長,對產能造成不利的影響。再者,複合基質組 別其最大產能速率(Rm)及模擬產能潛勢(P)均比單一基質佳。
二、連續流試驗
(一)二相式連續流反應槽(前段活性碳棉攪拌式反應槽+後段活性碳粒流體 化反應槽)若要達到完全二相式產能(前段產氫,不產甲烷;後段產甲 烷,不產氫)當進流基質COD 濃度為 10,000(污/酒=2/3)、20,000(污 /酒=1/4)、30,000(污/酒=3/2)mg/L 時,二相式反應槽前後二段反應 槽之HRT 必須分別操作在 6~14、6~14、 6~10hrs 之間。
(二)在產能效率方面,單位體積反應槽每天之產能隨HRT減少而增加,在HRT 為6 hrs,各濃度試驗(10,000、20,000、30,000mg/L)均有最佳產能,分 別為 1090、2896、3276cal/L‧day。而每克進流COD之產能卻隨HRT增 長而增加,當HRT分別操作在 14、14、10hrs,分別有最佳產能 64.5、90.4、
73.0cal/g-CODin。因此,利用單位體積反應槽之產能率與每克進流COD 之產能曲線之反曲點進行推估,當進流基質COD濃度為 10,000、20,000、
30,000mg/L時,分別有最佳的HRT操作範圍 10hrs、8~10hrs、8 hrs。
(三)二相式反應槽COD 的去除率隨著水力停留時間縮短、有機負荷的增加而 減少,除此之外,後段甲烷化反應槽的COD 去除率明顯高於前段厭氧醱 酵產氫反應槽。
(四)第一段醱酵產氫反應槽中的揮發酸增加量、鹼度減少量隨水力停留時間 減少、進流基質 COD 濃度增加而增加;而 SS、氨氮濃度增加量、有機 氮及凱氏氮濃度減少量隨水力停留時間增長、進流基質COD 濃度增加而 增加。第二段甲烷化反應槽中的揮發酸減少量、鹼度增加、SS、氨氮濃 度增加量、有機氮及凱氏氮濃度減少量隨水力停留時間增長、進流基質 COD 濃度增加而增加。
(五)在質量平衡方面,COD 總回收率介於 89~100%之間,回收率低的現象 出現在第二階段甲烷化反應槽水力停留時間長的時候,主要原因為在低 有機負荷時(水力停留時間長),生物污泥增殖及活動所需的能量比率相 對高於高有機負荷。除此之外,也有可能受到進流基質影響,因為以污 泥與酒糟做為複合基質,而污泥含有相當豐富的菌量,因此複合基質在 流進反應槽前,部分有機質已被消耗。
(六)以位相差、螢光顯微鏡及掃瞄式電子顯微鏡觀察,在第一段反應槽內,
絕大部分以圓頭長桿菌狀會發出淡橘色螢光 Clostridium 菌群為主;而在 第二段反應槽內,絕大部分以平頭狀長桿菌狀會發出淡藍色螢光甲烷菌 菌群為主。
(七)在微生物動力學模擬方面,第一段反應槽反應數率常數(Ks)隨著進流 基質COD濃度增加而增加,且明顯高於第二段反應槽之Ks值。在基質利 用率方面,第一段及第二段反應槽基質利用率(P)均隨著進流基質COD 濃度增加而增加,且第二段反應槽基質利用率(P)比第一段反應槽基質 利用率(P)明顯高出很多,顯示第二段反應槽COD去除率較高,且較
容易達到COD去除率最大值。
三、由本研究批次試驗結果,以污泥與酒糟作為複合基質其產能效率均比單一 基質(污泥或者酒糟)佳,而且當操作在最佳條件時,每g-COD 複合基質 產能8 約為純酒糟基質的 54 倍,為純污泥基質的 4.6 倍,可以確認以污泥 與酒糟所組成的複合基質用於再能源化的可行性高。