• 沒有找到結果。

不同污泥/酒糟濃度之批次產能試驗

第四章 結果與討論

第五節 不同污泥/酒糟濃度之批次產能試驗

由前次批次試驗(不同COD濃度及不同污泥/酒糟混合比)之結果得知,複 合基質總能量來源主要以CH4為主,H2只佔少部分而已。而複合基質中酒糟成 分太多或太少對產能均會有影響,酒糟成分太多,pH值會下降太快且相對的甲 烷菌(甲烷菌主要來源為黎明污泥)含量低而影響產甲烷;酒糟成分太少,相 對的雖然甲烷菌含量多,但可供利用的產能基質變少,無法達到最佳產能。

由每克COD 之產能等高線圖推估,當污泥 COD 濃度操作在 4,000mg/L、

酒糟COD 濃度操作在 16,000mg/L 時,複合基質能夠獲得最佳產能。另外,由 試驗4-1、4-2 得知,當污泥操作在 4,000mg/L 有最佳產效率,為了確認此結果,

進行一組驗證組試驗,固定總COD 濃度 15,000mg/L,變化污泥濃度 2,000、

4,000、8,000mg/L,其產能結果與試驗 4-1、4-2(因為試驗 4-3 複合基質最低污 泥濃度組別#5,其污泥濃度為 6,000mg/L,因此不進行比較)比較的結果如圖 4-9。

0 200 400 600 800 1000

0 5 10 15 20 25

10000mg/L

驗 證 組 試驗 30000mg/L

污泥濃度(g/L)

Cal/g-CODin

圖4-9 污泥濃度與每克 COD 產能之關係圖

由驗證組試驗結果,依然為污泥濃度在4,000mg/L 時,其產能效率最佳,

因此推測,當污泥與酒糟複合基質在固定反應體積(本次批次試驗實際反應體 積100ml)內進行厭氧醱酵反應時,若植入一定量濃度(4,000mg/L)的污泥,

能夠有最佳的產能。有鑑於此,本試驗(試驗五)將進行二組試驗:(1)固定 污泥濃度(4,000mg/L),變化酒糟濃度(8,000、12,000、16,000、20,000、

26,000mg/L)試驗,以求出酒糟濃度的操作範圍,而為了求出最佳污泥植入量 進行(2)固定酒糟(16,000mg/L)變化污泥濃度(2000、4000、8000、12000、

16000mg/L)試驗。

一、產能部分

從H2及CH4累積產量圖(圖4-10)及累積氣體產能量表(表 4-11)可看出,

當固定污泥濃度(4,000mg/L),酒糟濃度為 16,000mg/L時有最佳的產H2量 0.42mmole,其次為 12,000mg/L(0.32mmole);而產H2量 最 差 的 酒 糟 濃 度 8,000mg/L(0.18mmole),其次為26,000mg/L(0.27mmole);而當固定酒糟濃度

(16,000mg/L),污泥濃度為 4,000mg/L時有最佳的產H2量 0.42mmole,其次為 2,000mg/L ( 0.37mmole ); 而 產 H2量 最 差 的 為 污 泥 濃 度 16,000mg/L 時

(0.27mmole),其次為 12,000mg/L(0.29mmole)。因此由結果可確定,當污泥 濃度操作在4,000mg/L、酒糟濃度操作在 16,000mg/L時,可得到最佳的產H2量。

酒 糟 濃 度 太 高 或 太 低 對 產H2量 的 確 會 對 造 成 影 響 , 而 當 污 泥 濃 度 超 過 4,000mg/L,產H2量也會隨著污泥濃度增加而遞減。

由試驗5-1(固定污泥濃度 4,000mg/L)結果得知,當酒糟濃度為 16,000mg/L 時,有最佳產能545 cal/g- CODin,其次為酒糟濃度12,000mg/L(531 cal/g- CODin)、20,000mg/L (508cal/g-CODin)。而當酒糟濃度為26,000mg/L,其產能最 差,為243cal/g-CODin。由試驗結果可發現當複合基質其酒糟濃度16,000mg/L 時,有最佳的產能量,小於或大於此濃度,產能效率都會降低。因為當酒糟濃 度小於16,0000mg/L時,總產能量會隨著酒糟含量增加而增加,主要是其中可

0

(a)固定污泥濃度(4,000mg/L)變化酒糟濃度

(b)固定酒糟濃度(16,000mg/L)變化污泥濃度

污泥濃度 酒糟濃度

圖4-10 不同污泥及酒糟濃度批次產能試驗之H2及CH4累積產量圖(試驗五)

表4-11 不同污泥及酒糟濃度批次產能試驗之累積氣體產能量(試驗五)

克數(g) cal/CODin cal/CODre

試驗5-1:固定污泥濃度 4,000mg/L 酒糟濃度

#1(8,000) 194.9 2.32 37.95 59.73 0.18 2.93 12.2 623 635 1.35 470 1323

#2(12,000) 260.0 3.09 38.45 58.46 0.32 3.96 21.7 842 863 1.63 531 1233

#3(16,000) 315.8 3.39 40.92 55.70 0.42 5.11 28.9 1088 1117 2.05 545 1353

#4(20,000) 370.5 1.96 39.30 58.74 0.29 5.76 19.6 1226 1246 2.45 508 1993

#5(26,000) 217.9 3.07 38.85 58.08 0.27 3.35 18.1 713 731 3.01 243 609 試驗5-2:固定酒糟濃度 16,000mg/L

污泥濃度

#1(2,000) 247.7 3.81 37.90 58.29 0.37 3.72 25.5 791 816 1.82 450 1067

#2(4,000) 326.0 3.24 39.52 57.24 0.42 5.10 28.6 1085 1,113 2.01 555 1060

#3(8,000) 226.8 3.96 38.56 57.48 0.36 3.46 24.3 736 761 2.40 317 742

#4(12,000) 217.2 3.35 36.48 60.17 0.29 3.14 19.7 667 687 2.81 245 547

#5(16,000) 148.0 4.59 34.56 60.84 0.27 2.02 18.4 431 449 3.17 142 298

用於產能的有機物逐漸增加的緣故;而當酒糟濃度大於16,000mg/L,雖然酒糟 可用的有機物相對較多,但總能量反而明顯降低,尤其當酒糟濃度達26,000ng/L 以上時,更是如此,且已產生顯著抑制作用,推測原因可能是部分受到滲透壓 的影響及部分受到pH 值的影響。

由試驗5-2(固定酒糟濃度 16,000mg/L)實驗結果得知,當污泥濃度為 4,000mg/L時,除了有最佳產H2量及產CH4量,同時也有最佳產能555 cal/g- CODin,其次為污泥濃度2,000mg/L(449 cal/g-CODin)、8,000mg/L(317cal/g- CODin);而當污泥濃度為16,000 mg/L,其產能最差,為 142cal/g-CODin。由試 驗結果亦可發現當複合基質其污泥濃度為4,000mg/L時,有最佳的產能量,小 於或大於此濃度,產能效率都會降低。這是因為當污泥濃度小於4,0000mg/L,

產能菌太少(包括Clostridium和甲烷形成菌),所以相對產能較差;而當污泥濃 度大於4,000mg/L,雖然污泥濃度變高,但COD去除率並沒有降低,反而有升 高的趨勢(污泥濃度:8000、12000、16000mg/L;去除率:42.7、44.7、47.5

%),因此推論可能還有其他菌滋生,才導致產能降低。

將試驗5-1、5-2 各組酒糟與污泥之比值(S/X)與每克 COD 之產能做圖,

以探討彼此間關係,由S/X 值與 COD 每克產能之關係圖(圖 4-11)可看出在 試驗中(試驗5-1、5-2),當S/X=4(污泥濃度 4,000mg /L ;酒糟濃度 16,000mg/L)

時,均有最佳的產能效率。而在試驗5-1(固定污泥濃度)中,當 2≦S/X≦5 時,每克COD 產能變化情形不大,但是當 S/X≧6.5 時,因酒糟成分突然增加 太多導致產能效果不佳。在試驗 5-2(固定酒糟濃度)中,當 4≦S/X≦8,每克 COD 產能變化情形不大,且隨著 S/X 增加而遞減,但是當 S/X≦2 時,因複合 基質其污泥成分太少(產氣菌太少),因此導致產能效果不佳。

0 100 200 300 400 500 600

0 2 4 6 8 10

S/X

cal /g -C O D

in

固 定 污 泥 濃 度 試 驗 固 定 酒 糟 濃 度 試 驗

S:酒糟濃度;X:污泥濃度 S/X

圖4-11 S/X 值與 COD 每克產能之關係圖

二、水質監測部分

由表4-11 水質變化情形可看出,在試驗初期,由於各組起始 pH 均控制在 5.25 因此有利於酸化水解反應進行,待產氫已結束後,在試驗中期觀察試驗各 組pH 值變化,在試驗 5-1(固定污泥濃度)各組 pH 值均有下降的情形(pH4.46

~4.62),且隨著酒糟成分愈多,pH 值降的愈低;而在試驗 5-2(固定酒糟濃度)

各組pH 值也相同有下降的情形(pH4.07~4.86),但卻隨著污泥成分增加,pH 值愈不易下降。為了使各組於試驗中後期有利於甲烷化進行,因此在試驗中期 將各組pH 值調至 7.0,由產氣成分分析可知各組在試驗後期均有甲烷化反應進 行,量測其pH 值不降反升,各組 pH 值約介於 7.2~7.4 之間。

在揮發酸濃度方面,因為各組在試驗初期隨著水解酸化反應進行,因此在 試驗中期,各組其揮發酸濃度均有增加的情形,而在試驗後期,隨著甲烷化反 應的進行,各組之揮發酸濃度均有減少。在 COD 去除率方面,在試驗 5-1(固 定污泥濃度),當酒糟濃度介於 8,000~20,000mg/L,總產氣量隨著酒糟濃度增 加而增加,而COD 去除率也隨之增加,這是因為污泥中已提供足夠的菌量,而

所增加的有機物量是容易去除者,因此其有機物的增加量愈多,則相對的 COD 去除率則愈高,但是當酒糟濃度達26,000mg/L,其產能效率卻降低,而 COD 去除率減少,推測原因可能為菌群受到部分pH 值及部分滲透壓的影響。而在 試驗5-2(固定酒糟濃度)水質分析數據可明顯看出,隨著污泥濃度的增加,

COD 去除率也隨著之增加,這是因為污泥中含有相當豐富的菌相,因此相對的 污泥含量愈多菌數則愈多,因此有機物質消耗也就愈多。

表4-12 不同污泥及酒糟濃度批次產能試驗之水質變化情形(試驗五)

試驗5-1:固定污泥濃度 4,000mg/L 酒糟濃度

#1(8,000)5.25 4.62 7.26 13,500 11,750 8,700 35.56 7,350 6,250 4,500 5,000 4,400 3,450 372 720 294

#2(12,000)5.25 4.52 7.26 16,250 13,650 9,950 38.77 9,100 7,100 5,350 6,350 4,700 3,750 492 846 348

#3(16,000)5.25 4.50 7.35 20,500 18,200 12,250 40.24 11,450 7,600 7,050 6,800 5,500 4,350 582 1,188 432

#4(20,000)5.25 4.48 7.40 24,500 22,100 14,150 42.24 12,900 8,450 7,850 7,800 6,900 4,900 660 1,224 498

#5(26,000)5.25 4.46 7.45 30,100 28,050 18,100 39.87 16,500 10,850 8,550 8,700 8,250 5,000 822 1,668 606 試驗5-2:固定酒糟濃度 16,000mg/L

污泥濃度

#1(2,000)5.25 4.07 7.32 18,150 14,500 10,500 42.15 10,700 6,350 5,550 5,600 3,850 3,300 492 1,260 456

#2(4,000)5.25 4.46 7.41 20,050 17,600 9,550 42.37 12,350 7,550 6,650 7,200 5,300 4,250 618 1,206 432

#3(8,000)5.25 4.55 7.43 24,000 21,100 13,750 42.71 14,900 10,600 8,700 10,000 8,850 6,550 846 1,488 576

#4(12,000)5.25 4.62 7.42 28,050 24,650 15,500 44.74 17,000 15,450 10,650 12,500 11,850 8,800 948 1,746 726

#5(16,000)5.25 4.86 7.45 31,700 29,550 16,650 47.48 20,750 17,450 13,850 17,150 15,000 11,250 1,026 2,004 906

第六節 批次試驗反應動力學之探討與模擬

本節將針對批次試驗各試程之累積產能與時間的關係以Gompertz equation 迴歸,並為各試程之最大產能速率(Rm)、產能潛勢(P)及遲滯期(λ)的關

將每日累積總產能量與反應時間代入修正式中,利用軟體SigamaPlot V10 之Statistics→Dynamic Fit Wizard功能,即可得到最大產能速率(Rm)、產能潛勢

(P)及遲滯期(λ)。

由圖4-12 可看出,真實值與模擬值幾乎相同,誤差極小,因此由圖可知,

以Gompertz equation 來模擬複合基質產能是相當適合,以下就各試驗之反應動 力學分析結果來探討。

表4-13 不同污泥/酒糟混合比批次產能試驗動力學分析結果(試驗一)

試程別 組別

(污:酒)

最大產能速率Rm

(cal/day)

遲滯期λ 看出在#3 組(污/酒=3/2)有最大產能速率(Rm)31.3cal/day,及產能潛勢(P)

295cal、模擬產能潛勢(P)305cal。而酒糟成分含量較多的組別(#5、#6)遲 滯期均較長,因此不論真實產能潛勢或者模擬產能潛勢,其產能效果均不佳。

由表4-14 可看出在不同起始 pH 批次試驗中,當起始 pH 值≧7 時,因為愈 容易使甲烷反應驅動,所以遲滯期較短,約為 16~19 天;而當起始 pH≦5.0 時,

可發現遲滯期有愈來愈長趨勢,不利於產能反應進行。當起始pH 為 7.0 時,有 最大產能速率22.6cal/day;而當起始 pH≦5.0 時或≧8.0 時,可看出反應之最大 產能速率均最不佳。在產能潛勢方面,可看出隨著起始pH 增高(pH4.5~7.0),

不論是真實或模擬產能潛勢(P)也均隨著增高,當 pH 為 7.0 時,有最大值(真

實:307.2cal;模擬:420.7);但是當 pH>7.0 時,產能潛勢(P)卻隨著 pH 值

(cal/day)

遲滯期λ 大致比試驗3-1(起始pH5.25)、3-2(起始pH7.0)佳,但是當磷酸鹽濃度≧

7.5g-PO43-/L時,其最大產能效率(Rm)也會受到影響。因為試驗3-3 採pH二相 式操作比試驗3-2(單相甲烷化反應)多出一段產氫反應階段,因此其遲滯期(λ)

大約多出5~8day,除此之外,亦可看出pH二相式操作其遲滯期(λ)也會受 到磷酸鹽濃度的影響。而在產能潛勢(P)方面可看出,當起始pH為 7.0 其產能

潛勢(P)受到磷酸鹽濃度影響不大,當起始pH為 5.25(試驗 3-1、3-3)則會

(cal/day)

遲滯期λ

為12~20cal/day;酒糟約為 0.13~0.72cal/day)來的佳。而當COD濃度為 20,000mg/L、污泥/酒糟=1/4 時,有最佳的最大產能效率(Rm)156.2cal/day。由 各濃度試驗可看出,因為組#1(基質為全污泥)於試驗一開始即進行甲烷化反 應,所以其遲滯期(λ)比試驗中各複合基質之組別(#2~#5)短約為 10~16 天左右。除此之外,遲滯期(λ)大致上會隨著複合基質酒糟成分增加而增加。

(cal/day)

遲滯期λ 10,000mg/L

#6(0:5) 0.13 -98.5 16.0 15.5 20,000mg/L

#6(0:5) 0.72 -49.1 56.4 57.03 30,000mg/L

#6(0:5) 0.66 -42.0 47.4 48.4

由表4-17 可看出在不同污泥與酒糟濃度批次產能試驗中,固定污泥COD濃 度(4,000mg/L),當酒糟COD濃度於 20,000、16,000mg/L,分別有較佳的最大 產能效率(Rm)118.7、92.7cal/day;而固定酒糟COD濃度(16,000mg/L),當污 泥COD濃度於 4,000mg/L,有最佳的最大產能效率(Rm)99.1cal/day。由試驗 5-1(固定污泥濃度),由於各組所添加污泥濃度均相同(4,000/L),而產能反應 大部分的菌來自污泥,因此各組的產能菌在數量上應差不多,所以驅動反應時 間也差不多,故遲滯期(λ)也相差不大,約介於20~22day之間。且由試驗 5-2(固定酒糟濃度)亦可看出,污泥濃度愈高,其遲滯期(λ)較短,反之,

則較長。而當污泥濃度為4,000mg/L、酒糟濃度為 16,000mg/L時,有最佳真實

則較長。而當污泥濃度為4,000mg/L、酒糟濃度為 16,000mg/L時,有最佳真實