第三章 試驗材料、設備與方法
第一節 試驗材料與設備
一、菌種來源
根據陳佑慈(2006)研究,以黎明污水處理廠終沈池污泥作為基質來源 進行植菌與不植菌產能比較之批次試驗,由試驗結果顯示,植菌與不植菌之 產能僅相差4%而已,且從研究中亦發現黎明廠的 WAS 中含有相當量的 Clostridium 之醱酵產氫菌及產甲烷菌,有鑑於此,本研究在批次試驗操作 上,各組試程均以不植菌方式來進行。
二、基質來源
本研究所需基質來源有二:
(一)台中市黎明社區污水處理廠終沈池污泥
廢棄活性污泥含有相當量的有機物質,本研究試驗複合基質所需之污 泥取自於台中市黎明社區污水處理廠終沈池底層污泥。而根據Lin et al.
(2006)研究,已證實黎明廢水廠的廢棄生物污泥無法直接用來產氫,但 可以用於產甲烷;且也證實了黎明廠的WAS 中含有相當量的 Clostridium 之醱酵產氫菌及產甲烷菌,所以以黎明廠終沈池污泥做為複合基質來源應 可得到良好的產能效果,其水質分析項目如表3-1。
(二)台中酒廠酒糟處理廠廢液
酒糟廢液是屬於高濃度有機廢水,含有大量的營養物質,如蛋白質、
糖分、碳水化合物、及微量元素等,而這些營養物質可有效被微生物利用 來促進其生長代謝,因此若以酒糟廢液做為生物厭氧產能基質來源,應有 利於微生物生化反應進行而提高產能。為了考量進行本研究便利性,本研 究酒糟廢液取至於台中酒廠酒糟處理廠廢液(米酒製程),量測其COD 值 高達80,000~120,000mg/L,而由本研究先驅試驗結果顯示,以酒糟廢液 做為產能基質,的確有助於產能效率提升。其水質分析項目如表3-1。
表3-1 黎明廢水處理廠終沉池 WAS 之成分分析表 水質項目 黎明污水廠終沈池
污泥
台中酒廠之酒糟處理廠 廢液(米酒製程廢液)
pH 7.0-7.2 3.4-4.0 COD (mg/L) 45,000-60000 80,000-120,000
SCOD (mg/L) 4,500-6,500 45,000-75,000
揮發酸(mg/L) 6,200-7,000 34,000-66,000 SS (mg/L) 34,000-55,000 28,000-45,000
TKN (mg/L) 1,400-1,500 1,200-2,500 NH3-N (mg/L) 128-150 137-200
PO43- 1,600-1,800 -
SO42- 220-250 -
二、試驗設備
(一)批次試驗
本研究批次試驗所使用設備包括三角錐瓶、N2氣、恆溫培養箱、橡皮 瓶塞、集氣工具與採樣設備等,其規格與使用說明如下:
1.三角錐瓶:體積為 125 ml,實際反應體積 100 ml。
2.橡皮瓶塞(Φ 24mm):用於封瓶,以隔絕外界空氣使反應處於厭氧狀態。
3.束帶:加強橡皮瓶塞之固定,以避免氣體外洩。
4.N2:純度為99.9%之高純氮,使用方法為當基質加入三角錐瓶中並已封 瓶後,以一針頭插入瓶內並將N2灌入,同時再以另一針頭插入使瓶 頂空間內滯留氣體能夠排出,而使瓶內呈現無氧狀態,以確保反應 能在厭氧狀況下進行。
5.恆溫培養箱:本試驗將溫度控制在 35±0.5℃恆溫下進行。
6.集氣工具與採樣設備:
(1)針筒 (2.5ml):每日抽取以量測三角錐瓶內每日產氣量。
(2)針筒 (5ml):於實驗前、中、後期,抽取瓶內基質做水質分析。
(3)氣密式注射針 (100µL):每日抽取三角錐瓶內氣體做氣體成份分析。
(二)連續流試驗
本研究連續流試驗以二相式反應槽(前段活性碳棉攪拌式反應槽+後段 活性碳粒流體化反應槽)進行試驗,其反應槽規格與操作說明如下:
一、攪拌式反應槽
傳統無攪拌式反應槽之有效體積及反應槽內污泥活性甚低,因此必須以 增加廢水在反應槽內停留時間來提高處理效率,所以為了提高處理量,反應 槽體積設計通常要較大。為了改善這項缺點而發展出反應槽內以攪拌器充分 攪拌來進行,此種反應槽除了可使有效體積及污泥活性得以改善外,反應槽 中揮發酸及還原性物質累積量也可得以減少。
本研究所採用之攪拌式反應槽其主體是由壓克力所製成同心圓筒狀,反 應槽有效體積為三公升,攪拌器動力來源為氣密式馬達,以避免氣體外洩而 影響到研究結果,而攪拌速度以微電腦控制其轉速。為了提高產能效率,採 用生物固定化技術,其方式為將活性碳棉剪成2.5cm × 2.5cm × 0.5cm 大 小,並固定在攪拌器支架上,使活性碳棉能夠均勻分佈在反應槽中。
反應槽頂端設有內徑4.5 公分的圓形開口,以做為反應槽內生物污泥採 樣口,並以橡皮塞封住。在溫度控制方面,以恆溫水槽來控制並確保反應槽 能夠在恆溫下進行試驗。在基質進出流方面,距反應槽頂端16 公分處,設 有內徑0.8 公分的基質進料口;而距反應槽頂端 12 公分處,設有內徑 0.8 公
分的液氣排出口,並架設T 型管使氣體與出流水分流,排出之氣體與集氣設 備相連,而出流水經由U 型繞流管排出,其操作示意圖如圖 3-1。
P
P
P
恆溫水入口 恆溫水出口
進流馬達
進流基質桶
氣密式馬達
出流水 氣體收集裝置
:活性碳棉
圖3-1 活性碳棉攪拌式反應槽
二、生物流體化床反應槽
生物流體化床反應槽主體為立式壓克力管柱,槽高106公分、管徑為內 徑6公分,反應槽有效體積為三公升,而反應槽床體體積約為二公升左右,
反應槽外包覆內徑8.5公分的壓克力管,作為保溫管。反應槽上端設有內徑6 公分的圓形開口,是為生物污泥採樣口。距反應槽頂端8公分處,設有內徑1 公分的液氣排出口,並架設T型管使氣體與出流水分流,排出之氣體與集氣 設備相連,而出流水經由U型繞流管排出。而距反應槽頂端14公分處,設有 內徑一公分的基質迴流口,以迴流馬達將反應槽內基質抽離並經管線流入緩 衝槽(1,000ml三角錐瓶)內,然後在利用高速馬達使緩衝槽內基質流入循 環管線並與進流基質混合,並注入反應槽底部,以達到污泥迴流的目的,本 試驗流體化床操作其迴流速度控制在4,943 ml/min,在生物固定化技術方
面,以活性碳粒做為生物膜擔體,顆粒直徑大小約0.5~1.0 mm,擔體填充 率約為反應槽體積30%。其操作示意圖如圖3-2。
p P
p 有孔篩板
恆溫水出口
氣液排放口
循環水出口
採樣孔
循環抽取口
集氣設備
進料馬達
循環迴流馬達
出流水
進料基質桶
第一段反應 槽出流水
床體高度
圖3-2 生物流體化床反應槽 恆溫水進口
三、氣體收集裝置
在厭氧醱酵產能時,各個反應槽所產生的氣體(第一段反應槽產H2;第 二段反應槽產CH4)均以氣體收集裝置加以收集,本研究採用排水集氣法氣
體收集裝置,此集氣收集裝置是由氣體收集管與吐氣瓶所組成。吐氣瓶內填
Honeywell
Inc. No.1 Activated Carbon Pre-filter,以乙多元烯材 質纖維直接浸泡於活性碳中所構成,比重約 1.0,可懸浮於反應槽中,經剪裁後尺寸為:
2.5cm×2.5cm×0.5cm。
第二段:
經過篩後其顆粒大小約 0.5~1.0mm,材質為 椰子殼,比重約 1.34,在反應槽中經水流攪 Master-Flex Tubing Pumping(型號:Cole Parmer Model 751800),轉速範圍 在1 ~ 100 rpm 之間,搭配 Tycon 17 號蠕動管,可將流量控制在 0.06~380 mL/min 之間。
2.循環迴流馬達
為了使循環水流能夠流入反應槽內以達到流體化的效果,本研究試 驗採用Master-Flex Tubing Pumping(型號:Cole Parmer Model 7791320),
轉速範圍在6~600 rpm之間,搭配Tycon 17號蠕動管,流量可控制在17
~1,700 mL/min之間。
(二)恆溫水槽
主要是作為反應槽溫度控制之用,每組厭氧反應槽均有一部恆溫水槽 (型號:Tungtec Instruments Co.,Ltd; Model SF-72),容量約 20 公升,可循環 控制水溫,控溫範圍-20~90℃,溫度精度為±0.02℃,並採用 PID 溫度控制,
操作時溫度控制於35±1℃左右。
(三)酸鹼度與氧化還原控制器
為使試驗之 pH 值能穩定在欲控制之範圍內,本試驗以酸鹼度與氧化 還原控制器(Suntex Instruments Co., Ltd; model PC-330)加以控制,其監控 範圍為pH 0~14,氧化還原電位控制範圍為-1999~+1999mV。