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TLCD 元件試驗

第三章 等斷面調諧水柱消能系統之試驗與分析

3.4 試驗結果

3.4.1 TLCD 元件試驗

若令孔口板開孔面積與TLCD元件斷面積(半徑5cm)之面積比為 φ(φ=1、0.64 及 0.36 分別對應孔口板之開孔半徑為 5cm、4cm 及 3cm),則面積比與擾動頻率比對於水柱激盪位移之影響如圖 3.16 所 示。擾動頻率比(γT)定義為振動台之擾動頻率與TLCD元件自然振動 頻率(0.6Hz)之比值(γT=0.5、1.0及 1.5分別對應振動台之擾動頻率為

0.3Hz、0.6Hz 及 0.9Hz)。圖 3.17 為面積比與擾動頻率比對於水柱激 盪位移峰值之影響,其結果顯示,當擾動頻率與 TLCD之自然振頻產 生共振時(γT=1.0),TLCD 之水柱激盪位移最大,孔口板全開的情況 (φ=1)約可達17.15cm,且隨著孔口板之面積比愈小,水柱激盪位移亦 隨之降低(φ=0.36的情況約為 7.87cm)。擾動頻率快(γT=1.5)之水柱激 盪振幅較擾動頻率慢(γT=0.5)之水柱激盪振幅大,惟兩種擾動頻率 下,水柱激盪振幅隨著孔口板之面積比愈小,其位移亦隨之降低的趨 勢則不若共振頻率(γT=1.0)時顯著。此外,由開孔全開且擾動頻率比 為1的水柱激盪歷時(圖3.16(b))可發現,水柱激盪振幅並無持續放大 的發散現象,而是漸趨於一穩態振幅,顯示即使孔口板開孔為全開的 狀態下,TLCD 元件仍有阻尼,可能是液體通過 U 型 TLCD 元件垂 直段與水平段之轉彎處產生落水頭損失或液體與管壁間之摩擦力所 造成的結果。圖 3.18 則為面積比與擾動頻率比對於水柱激盪加速度 之影響。水柱激盪加速度為將水柱激盪位移對時間微分兩次所得之結 果,微分前吾人首先將波高計量所量測之水柱激盪位移 2Hz 以上之 振動反應進行濾波處理。由圖 3.18 之結果可知,水柱激盪加速度振 幅的變化趨勢與水柱激盪位移的情況相同。

圖 3.19 為不同面積比與擾動頻率比時,系統識別所得之水頭損 失係數歷時。水頭損失係數之識別係根據第 2.6 節所述之方法,利用 波高計所量測之液體激盪振幅(x )、液體流速f (x&f ,激盪振幅對時間 微分一次所得)、液體激盪加速度(x&&f,液體激盪振幅對時間微分兩次 所得)及地表加速度(u&&g)等已知反應,識別未知之水頭損失係數。其 結果顯示,當擾動頻率較慢時(γT =0.5),水柱激盪位移較小(峰值僅

約 0.75cm),水頭損失係數識別的結果波動較大;隨著擾動頻率變快 (γT =1.0 及1.5),水頭損失係數僅須少數資料進行識別即可迅速收斂 並趨於穩定值(約10秒,相當於液面激盪振幅達穩態的時間)。

圖 3.20 為 TLCD 元件之面積比與擾動頻率比對於水頭損失係數 之影響,其結果顯示,整體而言,孔徑愈小,水頭損失係數愈大,且 當擾動頻率比γT ≤ 1.0 時(擾動較慢),不同孔徑之水頭損失係數均呈 現遞減的趨勢;當擾動頻率比γT>1.0 時(擾動較快),不同孔徑之水頭 損失係數均呈現平穩的現象。共振頻率擾動時(γT=1.0),不同面積比 φ=1.0、0.64 及 0.36 所對應之水頭損失係數分別為δ =2.69、4.33 及 14.98。由上述試驗分析結果可知,水頭損失係數與孔口板的孔徑及 擾動頻率比有關。

根據系統識別所得之水頭損失係數,配合第2.2 節之非線性解析 模式分析所得之水柱激盪位移及水柱激盪加速度與試驗結果之比較 分別如圖 3.16 及圖 3.18 所示。其結果顯示,在水柱激盪位移方面,

除了擾動頻率比較大時(γT=1.5),試驗之振幅稍大於理論分析之振幅 外,理論預測結果與試驗結果契合的程度相當高,驗證本文所提非線 性理論分析模式之精確性。而在水柱激盪加速度方面,水柱激盪加速 度係由波高計量測之水柱激盪位移(2Hz 以上之反應濾掉)對時間微分 兩次所得,當γT =1.0 時,微分所得之水柱激盪加速度與理論預測所 得之結果十分契合;當γT =0.5時,由於水柱激盪位移峰值甚小(僅約 0.75cm,相對而言雜訊較多),因此微分所得之水柱激盪加速度有較 多高頻的反應,且大於理論預測的結果,然反應的趨勢仍與理論預測 結果十分一致。此外,本研究由試驗的觀察(均全程錄影)可發現,振

動台擾動頻率較快時(γT =1.5),由於TLCD元件之整體水柱激盪位移 較小(相對於共振頻率擾動的情況),水柱液面之局部波動反應相形之 下則較為明顯,即水柱液面之局部波動反應有被激發的現象,此應為 試驗結果稍大的原因。由於TLCD系統之理論分析模式僅考慮水柱之 整體激盪行為,並未考慮液面波動的因素,因此理論分析結果較小應 屬合理。

圖3.21為頻率比γT =1.0,面積比φ=1.0、0.64及0.36時,TLCD 系統之遲滯迴圈。其結果顯示,當孔口板孔徑較大時,阻尼力小,水 柱激盪位移大;反之,孔口板孔徑較小時,阻尼力大,水柱激盪位移 隨之降低。整體而言,於共振條件下,φ=1.0時之遲滯迴圈消能面積 仍大於φ=0.36的情況(阻尼力雖僅為 0.4/0.5=0.8倍,惟水柱激盪位移 峰值可達2倍)。

由於元件測試之擾動時間約為 60sec,試驗記錄之時間則為 120sec,因此吾人將60sec~120sec 之自由振動反應歷時記錄進行頻譜 分析所得之結果如圖 3.22 所示。其結果顯示,不同孔口板孔徑所得 之 主 要 振 動 頻 率 均 為 0.61Hz, 與 TLCD 元 件 之 理 論 振 動 頻 率 0.60Hz(測試時倒入 U 型管之液體有效長度為 1.38m)極為接近,顯示 利用液體之有效長度計算TLCD元件之振動頻率十分精確,調頻相當 容易而且可靠。

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