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破壞原因之探討

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第五章 破壞與修復之案例探討

5.2 個案研究

5.2.3 破壞原因之探討

術規則所訂定之安全係數要求標準,然實際上本工程之表現並非 如此,可見分析條件或施工品質有其未盡週延之處方導致破壞之 發生,以下就其破壞可能原因加以探討。

或未依規範施工使加勁土體未與原地層有效聯結亦可能為致災 原因。

依據現場勘察結果,崩塌面位於加勁區與原地層之界面處,

此與原設計預測之破壞面相似(圖 5.2),且於暴雨狀態下之理論安 全係數亦超過安全標準,因此依據穩定分析探討之慣例,邊坡理 應安全無虞。由此顯示,邊坡破壞之發生原因應為分析常理外之 因素,以及施工品質或使用維護等因素之影響。參考上述破壞模 式原因並綜合比較現場破壞狀況,邊坡之破壞原因可推論如下:

1.分析參數或分析模式錯誤:

強度參數為邊坡穩定分析正確與否之所繫,選取參數錯誤,

其結果自是誤進誤出(garbage in, garbage out)。加勁擋土結構之穩 定分析除加勁材的特殊斟酌外,其分析如同一般邊坡,另應考量 短期與長期土壤強度參數之差異及地下水位、水壓之變化。而以 電腦程式如 STEDwin 分析時亦應考量加勁填方區與原地層界面 之破壞可能性,以及如岩土界面或順向坡等特殊地質構造之影 響,而非單純的圓弧破壞自動蒐尋。此外,暴雨時之穩定為加勁 擋土結構安全分析之標準流程。分析結果為安全,卻仍因降雨而 破壞之現象,足以反証分析內容與過程顯有欠缺週延之處。

目前國內關於邊坡暴雨分析之模擬多以地下水位上升之方

式為之,然自降雨於邊坡強度之影響而言,此種假設與實際狀況 並不相符。降雨時地下水之動態變化實係先由地表逕流藉重力而 下滲至地層中,逐漸抵達地下位面,長期影響下造成地下水位之 上升(Abramson, et al., 2002 )。在此過程中,地表逕流之滲水 短期內首先將於不飽和之地層內形成飽和浸潤帶,從而引致不飽 和土壤抗剪強度之立即折減,因此暴雨分析除應考量長期狀態地 下水位之上升外,另應計算因地表逕流滲水所形成之飽和浸潤帶 深度及其因此對土壤不飽和強度參數所造成之短期狀態折減(周 南山等人,2004;范嘉程、馮道偉,2003)。由於降雨所引致之 邊坡破壞多為平行坡面之淺層坍滑,顯示對於不飽和土壤而言,

此種短期狀態之強度折減實為多數邊坡於暴雨後破壞之主因 (Abramson et al., 2002; Cho and Lee, 2002)。

范嘉程及馮道偉(2003)說明浸潤帶之深度係依降雨前後土層 之飽和度、降雨延時,以及地層滲透係數而定。土壤凝聚力之損 失如缺乏土壤試驗資料,則建議採用原土壤凝聚力之 20%~30%

為邊坡淺層土壤於暴雨時安全分析之土壤凝聚力;而土壤飽和度 對於摩擦角之影響則可以忽略。

依據上述討論,本案例加勁邊坡之破壞可能為分析時未注意 加勁擋土結構不飽和填築土料於暴雨時因滲水浸潤產生強度折

減之影響。

為求證 c 值折減對邊坡穩定之影響,本案例之分析參考范嘉 程與馮道偉(2003)之建議,將暴雨模式之 c 值折減為原設計之 0.25(以 c*表示),再據以分析其穩定性之變化。分析所得之安 全係數為 1.97(表 5.2),僅約為滿水位模式所得值之 57%,說明 就本案而言,以強度折減方式分析加勁擋土結構體,其負面影響 較滿水位分析所得者顯著,惟其安全係數仍符合規範值之要求。

由此顯示本案例之破壞除滲水浸潤外,尚有其他因素之影響。

2.加勁結構體施工品質不良:

工程設施之表現與分析預期不符。若分析無誤,則施工品質 必然具有顯著之影響。前述提及分析之價值繫於使用強度參數之 正確性。一般加勁結構體填築土料之夯實標準為修正夯實最大乾 密度(modified Proctor density, MPD)之 90%。本研究針對原設計 加勁層分析檢核取用之強度參數即係依此標準而得之試驗值。若 假設分析正確,則破壞之發生足以顯示現場施工完成之填築土料 其強度低於預期值,說明其夯實度未達設計標準方有以致之。為 推估原設計邊坡破壞時加勁層之強度參數,本研究針對暴雨模式 安全係數1 之各種狀況執行反算分析(圖 5.3),分別代入不同強 度參數之組合,以試誤法求取臨界狀態時之強度參數(表 5.3)。

此外,為觀察浸潤作用對低夯實度土體強度之影響,本研究以現 地土壤重模夯實度 80%~85%MPD 密度之試體求取其直剪強度參 數。

浸水直剪強度之試驗方式與傳統壓密快剪試驗類似,所不同 者在於垂直載重沉陷作用停止之後,隨即將試體浸水,再施加剪 力求其強度。浸水時間分別為 12 小時、24 小時及 72 小時。圖 5.4 亦顯示浸水對土體之抗剪角並無明顯之影響。反算分析之臨 界強度參數與直剪試驗結果之比較摘要如表 5.3 所示。由表可 知,對低夯實度之土體而言,其強度差異不大,惟就浸潤作用之 影響而言,二者均極其明顯。以 80%MPD 之土體為例(圖 5.4),

浸潤作用可導致土體 c 值立即折減至其初始值之 33%,且折減程 度隨浸水時間之增加而增加,惟至 12 小時之後,折減幅度趨緩,

c 值約為為浸水者之 21%。浸水 72 小時之後,c 值僅餘 10%左右。

C=0kPa ψ=21° C=5kPa ψ=23.6°

圖5.3 反算分析所推估之土壤參數

0 10 20 30 40 50

20 21 22 23 24 25

抗剪角(度)

凝聚力(kPa)

未浸水 浸水 0hr 浸水 12hrs 浸水 24hrs 浸水 72hrs

圖 5.4 夯實砂土之浸水直剪強度代表性試驗結果 (80%MPD) 表 5.3 暴雨狀態時邊坡反算強度推估值與直剪強度試驗值之比較

反算強度參數 夯實度 直剪強度

c ψ (% MPD) 未浸水 浸水

(kPa) ( °) c ψ c ψ

分析模式

(kPa) ( °) (kPa) ( °) 滿水位 0 21 85 15.7 23.8 0 21.5 強度折減 5 23.6 80 33 21.8 7.5 23.0

由表可知,於安全係數1 時之推估強度無論分析模式係滿 水位或強度折減狀態,其強度參數均與 80%~85%MPD 之土壤浸 水強度相似。交叉比對分析模式與夯實土壤浸水強度之關係,發 現 90%MPD 土體之凝聚力值於折減至其值之 25%後,其安全係 數為 1.97(表 5.2),仍超過規範值。由此顯示,本案例加勁邊坡

之破壞主要原因應為填築土料施工品質不良,強度未達分析預期 值,降雨浸水後復又折減,與原地層形成明顯界面,因而導致災 害之發生。

3.滲流截排水系統設置不當或失效:

由於滲水可造成土體強度折減,因此滲流截排水系統設置之 正確與否對於加勁擋土結構之安全即具有關鍵性之影響。相關研 究統計近年來國內加勁擋土結構破壞案例之發生原因,其結果顯 示多數破壞皆與排水系統不良有關(周南山,2000;吳淵洵、唐 玄蕙,2005)。本案例現場勘測之結果顯示,崩塌路段因地勢所 趨成為地面逕流及地下水匯集之處且流量均極為豐沛,而崩塌之 加勁土體中卻未見具體而有效之截排水系統。由此可知,排水系 統之不當規劃與設計應為本案例破壞之另一可能原因。

4.使用與維護不當:

加勁擋土結構之安全除與其興建過程中之工程實踐水準有 關外,亦可能因使用與維護不當而導致災害之發生。依據現場勘 察結果,崩塌段之路基曾發生嚴重沈陷,顯示此邊坡早已呈現失 穩徵兆,維護單位卻未予積極有效改正,僅作表層之修補,而路 面排水系統亦未定期清淤,終於導致整體破壞之發生。

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